So jetzt hab ich heute nochmal zwei Tests mit LOG und Props gemacht.
Die Props laufen alle in die richtige Richtung.
Der erste Versuch war ein Startversuch vom Boden (das erste im Video) als er anfing zu hüpfen hatte ich das Gas nicht weiter angefasst nur runter gezogen als er umgekippt war.
Beim zweiten habe ich den Kopter in der Hand gehalten und 50% Gas eingestellt danach hab ich die Remote bis zum Motor abschalten nicht angefasst. Mal abgesehen davon das er überhaupt nicht stabilisiert dreht er besonders durch wenn ich den Frame um die YAW Achse per Hand drehe.
http://youtu.be/dR3o-9mGEog
Die passenden LOG Files zu den Videos sind wieder in der Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/wbfwbaiy5bzf7vo/AAD47j-1d0VGJvjDH067B7lwa?dl=0
Die zwei Dateien "ohne Prop" sind die von gestern.
In den MSG Dateien steht das er einen ESC nicht finden kann obwohl sich alle Motoren drehen, gestern Nr.2 heute Nr.5.
Hier noch ein Screenshot mit den aktuellen ESC Einstellungen.
Gestern konnte ich mit meinem Windows Laptop die ESC mit der GC nicht verbinden. Zeigt connected an aber keine Firmware und keine Werte. Heute nochmal mit dem IMAC versucht bei den ersten dreien funktionierte es ab Nr. 4 nicht mehr. Hab dann nochmal die ersten 3 probiert, ging aber auch nicht mehr.