Naza V2 flippt bei Yaw Input

Status
Nicht offen für weitere Antworten.

Cartman

Erfahrener Benutzer
Das Verhalten von deinem Copter kann ich mit dem KK Board jederzeit provozieren. Also das Ändern der Werte muss etwas ausmachen. Wenn du den P Wert drastisch erhöhst, dann wird der Copter beim Gieren in die Höhe schießen und unkontrollierbar werden. Probier es ruhig aus...

Ich hab es schonmal gesagt, wenn du alles ausgetauscht hast und der Fehler bleibt, dann ist nur noch eine Fehlerquelle übrig. Such dir jemanden, der da mal mit drüberschaut und macht alle Einstellungen neu. Irgendwo muss ja etwas falsch laufen.
 

MpxFlyer

Erfahrener Benutzer
Das Verhalten von deinem Copter kann ich mit dem KK Board jederzeit provozieren. Also das Ändern der Werte muss etwas ausmachen. Wenn du den P Wert drastisch erhöhst, dann wird der Copter beim Gieren in die Höhe schießen und unkontrollierbar werden. Probier es ruhig aus...

Ich hab es schonmal gesagt, wenn du alles ausgetauscht hast und der Fehler bleibt, dann ist nur noch eine Fehlerquelle übrig. Such dir jemanden, der da mal mit drüberschaut und macht alle Einstellungen neu. Irgendwo muss ja etwas falsch laufen.
Hab mich ja damit gespielt! Meiner Meinung nach ändert das absolut gar nichts im Verhalten!

Joa... werde ich auch machen müssen, nur leider kenne ich kaum jemanden der so etwas in die Richtung betreibt. Außerdem versteh ich nicht das ich jetzt bei ingesamt 2 Coptern die nicht fliegen über den selben Fehler geflogen bin!
 

Madmonky

Erfahrener Benutzer
Du hast bis jetzt Immernoch nicht einen Defekt an Motoren oder Regler ausgeschlossen. Ich habe dazu mehrere Vorschläge gemacht, die du alle ignoriert hast. Ich bin dann hier fertig.
 

BonBenE

Neuer Benutzer
Dir wurde mehrfach vorgeschlagen mal Motoren/Regler untereinander zu tauschen, um zu sehen ob der Fehler mitwandert.
Solltest du das getan haben, habe ich es entweder überlesen oder du hast es nicht beschrieben. Das macht eine Hilfe bei der Fehlersuche nicht einfacher...
 

MpxFlyer

Erfahrener Benutzer
Also tauschen bringt nix. Hab gestern bei meinem alten F450 das KK Board um 90 Grad gedreht, alle Regler und Luftschrauben umgesteckt. Hat exakt das selbe Flugverhalten.
Nun um all die Hardware der Copter als Fehlerquelle auszuschließen habe ich mir von meinem Händler einen originalen DJI F450 mit dem E300 Antriebsset gekauft. Was soll ich sagen, wieder der gleiche Scheiss. Es kann also nur an den Funken oder an mir liegen. Wäre es vielleicht möglich. Dass ich meine Taranis-Model Datei hochladen und jemand von euch probiert es mit seinem Copter? Mir fällt momentan echt nichts mehr ein...
 

MpxFlyer

Erfahrener Benutzer
Exakt das gleiche heißt, das er immer noch auf YAW instabil ist und wegkippt. Er kippt genau gleich wie vorher, somit denke ich dass es nicht an den Motoren liegt. Immerhin habe ich mit dem neuen F450 E300 ebenfalls das gleiche Problem. Ich lade gerade meine Kamera auf, dann zeig ich euch wie es momentan aussieht.
 
Jap:
Zwar kann man es mit einem Yaw Gain von ~40% minimieren ABER man kann erkennen das er sich aufschwingen WILL aber es nicht ganz schafft. Dieses Video ist mit Yaw 80% und das ist meiner Meinung nach (im vergleich zu anderen Copter) sehr wenig.

https://www.youtube.com/watch?v=WTEj4IUXqxA

Sieht für mich auch normal aus. Ist das dein erster Copter? bzw. fliegen deine anderen Copter anderst? Ich versteh das Probelm irgendwie net *G* Der schmiert doch null ab auf Yaw.
 

MpxFlyer

Erfahrener Benutzer
Es ist leider im Video schwer zu erkennen, aber wenn man selber fliegt merkt man es einfach. Ich stell mal die Gaibs auf 100 dann sieht man es besser. Ist nicht mein erster Copter und Ich bin ja schon mal längere Zeit mit dem F450 geflogen, und so hat sich der nie verhalten.
 
Also was ich mal so ähnlich hatte war ein kaputter ESC. Ein Elko war nicht verlötet.. bei Yaw oder bei Roll klappte die Spannung zusammen und Motor hatte keinen Schub. Esc. hast mal andere Probiert?

Das guckte dann so aus: https://www.youtube.com/watch?v=Ew6czvg46GQ

sehr hässlich bei einem Copter dieser Größe.


Hast du den Copter mal festgehalten und Motortest gemacht? also Yaw Roll etc. ob man da was merkt?
 
Zuletzt bearbeitet:

Ecstacy

Erfahrener Benutzer
Also tauschen bringt nix. Hab gestern bei meinem alten F450 das KK Board um 90 Grad gedreht, alle Regler und Luftschrauben umgesteckt. Hat exakt das selbe Flugverhalten.
Nun um all die Hardware der Copter als Fehlerquelle auszuschließen habe ich mir von meinem Händler einen originalen DJI F450 mit dem E300 Antriebsset gekauft. Was soll ich sagen, wieder der gleiche Scheiss. Es kann also nur an den Funken oder an mir liegen. Wäre es vielleicht möglich. Dass ich meine Taranis-Model Datei hochladen und jemand von euch probiert es mit seinem Copter? Mir fällt momentan echt nichts mehr ein...
Ich kenne die Taranis zwar nicht, aber kann es sein das du entweder ein falsches Modell-Profil (z.B. Heli) selektiert hast oder irgendein Mischer aktiviert ist...? :confused:
 

MpxFlyer

Erfahrener Benutzer
Also was ich mal so ähnlich hatte war ein kaputter ESC. Ein Elko war nicht verlötet.. bei Yaw oder bei Roll klappte die Spannung zusammen und Motor hatte keinen Schub. Esc. hast mal andere Probiert?

Das guckte dann so aus: https://www.youtube.com/watch?v=Ew6czvg46GQ

sehr hässlich bei einem Copter dieser Größe.


Hast du den Copter mal festgehalten und Motortest gemacht? also Yaw Roll etc. ob man da was merkt?
Hmmm sieht, und vor allem klingt schon mal ähnlich... Aber kann es das geben, dass ich bei 3 Antriebssets immer einen defekten Regler dabei habe?


Ich kenne die Taranis zwar nicht, aber kann es sein das du entweder ein falsches Modell-Profil (z.B. Heli) selektiert hast oder irgendein Mischer aktiviert ist...? :confused:
Modell-Profil ist Fläche, Mischer (braucht man ja bei der Taranis mit Sbus Betrieb) habe ich für Nick, Roll, Yaw und Pitch sowie Flugmodus, FPV 3 Kamera Switch und Gimbal Poti.
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
FPV1

Banggood

Oben Unten