Ich hab gestern mit meinem mini discovery mal Autotune komplett durchlaufen lassen. Das dauert echt lange, ich war erstaunt, dass mein lipo so lange gehalten hat (18minuten).
Vor allem Yaw Tune hat gefühlt solange gedauert wie roll und pitch zusammen.
Danach wollte ich dann die pids per Hand weiter fein einstellen, weil mit vollem lipo oszilliert er noch relativ stark bei Vollgas.
Leider lies mich der Mission Planner nicht, da meine Pids so niedrig waren, dass sie offenbar unterhalb des Grenzwertes lagen:
Ich kann die Werte jetzt nur noch über die full Parameter list verringern. Etwas blöd, dasselbe Spiel hatte ich schon mit meinen throttle accel pids...
Ansonsten fliegt der copter sich jetzt wunderbar knackig und direkt. Auch Yaw fühlt sich deutlich besser an.
Heute folgt der Langzeittest...
Edit:
Ich sehe gerade dass das Bild eher unscharf ist.
Folgende Werte kamen nach dem autotune heraus:
Rate Roll P: 0.053
Rate Roll I: 0.053
Rate Roll D: 0.004
Rate Pitch P: 0.081
Rate Pitch I: 0.081
Rate Pitch D: 0.0069
Rate Yaw P: 0.34
Rate Yaw I: 0.034
Rate Yaw D: 0
Stailize Roll P: 10.63
Stabilize Pitch P: 13.636
Stabilize Yaw P: 4.231
Ich bin etwas erstaunt über die Werte, der Auav-X2 ist in einer TicTac Dose fest auf dem Rahmen montiert, da dämpft nichts dazwischen. Meine Vibrationen sind aber zwischen -8 bis -10.5, also ganz okay aber nicht traumhaft. Meinem Pid Verständnis nach deuten meine Werte aber auch extrem geringe Vibrationen hin... Egal, fliegt gut.