Copter hebt nicht ab

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#1
Hallo ich bin ganz neu hier erst mal Hallo Community !!!

Ich habe einen quadcopter mit 4 t 2204
betreibe diesen mit dem microapm 2.72 von HK
die Propeller sind richtig rum drauf

geflogen habe ich ihn nur wenige cm..
weill wenn ich arme im stabi mouds hebt er nicht ab ! die gschwindigkeit erhöht sich zwar aber es ist nicht ausrechend zum schweben ! zwichen 1mm gas und voll gas merke ich keinen unterschied ! ?!

alldeings wenn ich z.b. hälfte gas gebe und noch einweig YAW dan naja hebt er halt mehr schlecht als recht ab ?!?

ich denke Das ich irgenwie das Schwebegas einstellen muss leider weis ich nicht wo das im MissonsPlaner geht


Wäre um euere hilfe echt dankbar
 

Arakon

Erfahrener Benutzer
#2
Propeller falschrum drauf?
Es gibt eine Option in Mission Planner die manchmal default auf 80 steht, aber auf 1000 stehen müsste, ist fürs maximale Gas zuständig.
Ich glaube, das war Max_Thr. Such mal danach und stell auf 1000, falls es auf 80 ist.
 

Trio

Erfahrener Benutzer
#3
Die ESC hast Du aber schon kalibriert? Ich hab es auch geschafft das zu vergessen. Fühlte sich so an wie bei dir.
 

Trio

Erfahrener Benutzer
#5

kalle123

Jugend forscht ....
#6
Bau dir nen Motorprüfstand. Pack da die Motor Prop Steller Kombination drauf und mess mal den Schub, den das dann bringt.

Mal 4 gibt Gesamtschub für den Copter. Um mit dem Ding dann fliegen zu können, sollte dieser Gesamtschub 2 bis besser 3 mal so gross sein wie das Coptergewicht.
 
#7
Bau dir nen Motorprüfstand. Pack da die Motor Prop Steller Kombination drauf und mess mal den Schub, den das dann bringt.

Mal 4 gibt Gesamtschub für den Copter. Um mit dem Ding dann fliegen zu können, sollte dieser Gesamtschub 2 bis besser 3 mal so gross sein wie das Coptergewicht.
nach dem esc kalibieren kann ich ja die Motoern direkt ansteuern da bei voll gas merke ich ja den schub .... der reicht 100 mal um des ding anzuheben und wie gesagt wenn ich etwas roll oder yaw dazugebe hebt er in eine richtung ab ...
 
#10
Motortest nochmal gemacht drehen Richtung rum und sind richtig montiert hatte eben ein kleines Erfolgs Erlebnis habe Full Speed gegeben und einen hart yaw und rechts und dan hart links dan stand er Copter Ca 0,75m och in der Luft hat aber geregelt wie verückt man könnte die Drehzahl Veränderung richtig hören ! Er taumelte immer so 10cm hoch um ruter nach Ca 25sek stürzte er ab
 

Optimus

Erfahrener Benutzer
#11
Moin, poste mal bitte ein Bild, da stimmt was nicht. Gruss Stefan

PS: Propeller, Drehrichtung und Motorplatz/Nummer nochmals überprüfen !!! Könnte wetten du hast 2 Motoren vertauscht ;-)
 
#14
Thr_max haben ich gefunden ! Und auf 1000 gestellt wie Motor und 1 ist vorne rechts ??? Motor 1 ist bei mir in der Voere rechts 2 hinten links 3=vorne links und 4=hinten rechts ?!?!
 
#16
So verfliegt! Allerdings mehr schlecht als recht erhebt ab aber ist nahezu un steuerbar gibt es eigentlich irgendwelche Standard P Pid oder config ? dass er mal ganz zahm fliegt zum besseren einstellen? Momentan ist bei mir noch alle standen bis auf den einen werden habe ich auf 1000 gestellt thr Max
 
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