Boris-Flight - QuoVadis ... Erfahrungen mit der Beta von CleanFlight 1.10

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Mein erster Versuch mit Betaflight war leider schon daneben. Hab's geflasht und wollte in der CF GUI meine Settings wie ich sie brauche einstellen, aber Sat/Serial ließ sich nicht aktivieren (ich vermute, da muss ich was bei den UARTs umstellen). Hab's ein paar mal versucht und Safe&Reboot, plötzlich blieb das Board dort tot, jetzt kommt nur noch "No configuration received within 10 seconds, communication failed" und wenn ich die FW neu flashen will "Failed to open serial port". Ich vermute/hoffe, das kann mit Brücken der Bootloader Pads behoben werden und es ist nicht ganz hin? Mit CF bzw. Cf wieder flashen geht auch nicht mehr.
 

acromaster2013

Erfahrener Benutzer
Ist die jetzige Entwicklung der betaflight mittlerweile zu speziell, eher ein Rückschritt oder doch Weiterentwicklung? Was meint ihr? Im Augenblick schleichen sich immer mehr Probleme ein oder täuscht das?
 

DIE_KUH

Erfahrener Benutzer
Ich denke, das täuscht. Im Betaflight-Thread auf RCGroups schlagen inzwischen ja auch viele Anfängerprobleme ein, die eigentlich gar nichts mit Betaflight zu tun haben.

Was die Flugeigenschaften angeht, auf jeden Fall Weiterentwicklung. Wobei ich bei 2 khz usw. erstmal nicht mitmache. Die meisten Probleme, was heiße Motoren usw. angeht, traten nach meinem Eindruck seit 2.2.0 in Verbindung mit 2 khz auf (unpassende, viel zu hohe PIDs, zu wenig CPU-Leistung mit F1 etc.).

Das BETA in Betaflight sollte man aber ernstnehmen und sich selbst als Versuchskaninchen verstehen, wenn man es benutzt. 2.3.0+ hat jetzt ja wieder andere Filter mit natürlich anderer Charakteristik... da muss man schon testen wollen und darf nichts 100% ausgereiftes erwarten. Meine ersten Versuche mit 2.3.2 waren aber z. B. sehr vielversprechend.

Ansonsten nicht immer sofort auf die neusten Versionen aufspringen, sondern lieber auf Bugfix-Releases. Aber ich würde nicht sagen, dass Betaflight generell problematisch ist.
 

ofenheimer

Erfahrener Benutzer
Ich denke, das täuscht. Im Betaflight-Thread auf RCGroups schlagen inzwischen ja auch viele Anfängerprobleme ein, die eigentlich gar nichts mit Betaflight zu tun haben.

Was die Flugeigenschaften angeht, auf jeden Fall Weiterentwicklung. Wobei ich bei 2 khz usw. erstmal nicht mitmache. Die meisten Probleme, was heiße Motoren usw. angeht, traten nach meinem Eindruck seit 2.2.0 in Verbindung mit 2 khz auf (unpassende, viel zu hohe PIDs, zu wenig CPU-Leistung mit F1 etc.).

Das BETA in Betaflight sollte man aber ernstnehmen und sich selbst als Versuchskaninchen verstehen, wenn man es benutzt. 2.3.0+ hat jetzt ja wieder andere Filter mit natürlich anderer Charakteristik... da muss man schon testen wollen und darf nichts 100% ausgereiftes erwarten. Meine ersten Versuche mit 2.3.2 waren aber z. B. sehr vielversprechend.

Ansonsten nicht immer sofort auf die neusten Versionen aufspringen, sondern lieber auf Bugfix-Releases. Aber ich würde nicht sagen, dass Betaflight generell problematisch ist.
danke ja darum gibt es ja den Thread hier ....
 
>Überbrücken die Bootloader Pins, stell auf Flash by connect, full erase, dann wird es wohl klapoen

danke! Hat zwei Versuche gebraucht, aber jetzt lebt es wieder...

>War es ein Naze32 und hast du am UART1 rumgespielt?

Du meinst das, wo in der GUI drüber steht, dass man's nicht tun soll und sonst riskiert man einen reflash mit full erase machen zu müssen???
Ich, nein, nieeeemals!
Wer liest schon Hinweise oder googelt was nochmal für Sat zu tun war... ;-)
Na, jetzt schon, Serial RX an UART2 ein (und nur dass, ich meine immer das MSP vorne sei sowas wie "diesen UART aktivieren"...) und schon tut's auch mit Betaflight...
Jetzt mal sehen, was das kleine Problemkind beim Zimmerschweben zu Betaflight statt CF meint...
 
Der 1105 Problembär fliegt jetzt wie auf Schienen/fast wie Inductrix, letzte BF Version, genau mit halben default PIDs, nur. D hab ich noch etwas runtergedreht auf 4, da die Motoren mit mehr zwar nicht glühten, mir aber immer noch für Zimmerschweben zu warm vorkamen.
Allerdings vermute ich jetzt, dass er mit CF nicht viel schlechter täte, nachdem er mit BF erst so gar nicht wollte, hab ich noch ein paar PID Videos geschaut und wohl einen dicken Fehler bei mir gefunden, hab wohl schon ewig den Tick I viel zu hoch zu lassen. Sollte vermutlich nochmal einen PID Nachhilfekurs besuchen oder einen (schönen, warmen) Tag nix anderes machen...
 

acromaster2013

Erfahrener Benutzer
Jetzt ist ja die 2.3.3 raus. In Patch 2 steht :Fixed some F1 arming issues on 1khz mode when luxfloat and many features activated.
Das muss ich doch mal testen. (Es taut draußen endlich) Bin auf 2.1.6 zurück. Ob sie dann wieder armt? Muss ich noch was beachten bei einem F1 Board? (Flip32) - - nicht das Motoren anfangen zu glühen :)
 
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Argengel

Erfahrener Benutzer
Hi,
also der Copter ist absolut gerade Kalibriert über den Configurator als auch mit der Funke ( über Stick), er wird auch absolut Waagrecht angezeigt ;)

Sobald ich in Angel oder Horizon Mode schalte neigt er sich ca 5c nach hinten:rolleyes:
Das ist von der Drehzahl der Motoren aber nicht abhängig , selbst wenn ich den Copter in der Hand
halte und die Drehzahl so hoch ist das die Regelung gerade greift.

Ich hatte vor der Betaflight Cleanflight auf der Naze da war das nicht so. Also habe ich wieder
Cleanflight drauf gemacht, aber nun ist es da genauso:mad:

Ich kenne von meinen NanoWii,s den eeprom clear , wenn ich es richtig verstanden habe mache ich das bei der Naze indem ich beim flashen einen Hacken bei Full Chip Erase setze ist das Richtig :confused:
 

ofenheimer

Erfahrener Benutzer
Hi,
also der Copter ist absolut gerade Kalibriert über den Configurator als auch mit der Funke ( über Stick), er wird auch absolut Waagrecht angezeigt ;)

Sobald ich in Angel oder Horizon Mode schalte neigt er sich ca 5c nach hinten:rolleyes:
Das ist von der Drehzahl der Motoren aber nicht abhängig , selbst wenn ich den Copter in der Hand
halte und die Drehzahl so hoch ist das die Regelung gerade greift.

Ich hatte vor der Betaflight Cleanflight auf der Naze da war das nicht so. Also habe ich wieder
Cleanflight drauf gemacht, aber nun ist es da genauso:mad:

Ich kenne von meinen NanoWii,s den eeprom clear , wenn ich es richtig verstanden habe mache ich das bei der Naze indem ich beim flashen einen Hacken bei Full Chip Erase setze ist das Richtig :confused:

Dann Erhöhe mal den i Wert bei Level um 0.10 Wenn das nicht reicht nochmals 0.05
 
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FPV1

Banggood

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