Hallo FPV-Community,
nach zwei folgenschweren Abstürzen(verbogene Motorwellen und Ausleger sowie gebrochene Props) und einigen Stunden basteln, nähert sich der Copter dem was ich mir vorgestellt hab.
Heute hatte ich ein paar Testflüge die nun länger als 30sek. dauerten, schon taucht ein neues Problem auf. Beim Gas geben beim starten(mit Selflevel) dreht sich der Copter leicht gegen den Uhrzeigersinn, in der Luft dreht er sich immer noch, nur ganz ganz langsam.
Ich habe natürlich versucht an der Fernbedingung mit Trimm gegenzusteuern, aber sobald ich den Wert nur um eine Stelle änder dreht sich der Copter in die andere Richtung.
Meine Frage wäre jetzt was die mögliche Ursachen sein könnten, meint ihr das es eher an den Einstellungen des Boards liegt oder dass es Hardware bedingt ist?
Da ich an allen vier Motoren die Wellen getauscht habe, bin ich mir nicht sicher ob hier die Ursache liegen kann. Außerdem bin ich mir auch nicht sicher ob die Lager der Motoren noch alle in Ordnung sind.
Deshalb noch mal die unabhängige Frage, wie sich ausgeschlagene Lager allgemein auf das Flugverhalten auswirken?
Mein Setup:
Rahmen: Warthox Quadrokopter Rahmen Set 20cm arm
Motoren: Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
ESCS: Hobbyking Blueseries 12A
FC: KK2.0 FW1.6
Empfänger: OrangeRx R615 Spektrum
Sender: Spektrum DX6i DSM x Mode 2
Props: 9"x4.7 GEMFAN
Die unendliche Geschichte, Copter eigenbau... To be continued
nach zwei folgenschweren Abstürzen(verbogene Motorwellen und Ausleger sowie gebrochene Props) und einigen Stunden basteln, nähert sich der Copter dem was ich mir vorgestellt hab.
Heute hatte ich ein paar Testflüge die nun länger als 30sek. dauerten, schon taucht ein neues Problem auf. Beim Gas geben beim starten(mit Selflevel) dreht sich der Copter leicht gegen den Uhrzeigersinn, in der Luft dreht er sich immer noch, nur ganz ganz langsam.
Ich habe natürlich versucht an der Fernbedingung mit Trimm gegenzusteuern, aber sobald ich den Wert nur um eine Stelle änder dreht sich der Copter in die andere Richtung.
Meine Frage wäre jetzt was die mögliche Ursachen sein könnten, meint ihr das es eher an den Einstellungen des Boards liegt oder dass es Hardware bedingt ist?
Da ich an allen vier Motoren die Wellen getauscht habe, bin ich mir nicht sicher ob hier die Ursache liegen kann. Außerdem bin ich mir auch nicht sicher ob die Lager der Motoren noch alle in Ordnung sind.
Deshalb noch mal die unabhängige Frage, wie sich ausgeschlagene Lager allgemein auf das Flugverhalten auswirken?
Mein Setup:
Rahmen: Warthox Quadrokopter Rahmen Set 20cm arm
Motoren: Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner
ESCS: Hobbyking Blueseries 12A
FC: KK2.0 FW1.6
Empfänger: OrangeRx R615 Spektrum
Sender: Spektrum DX6i DSM x Mode 2
Props: 9"x4.7 GEMFAN
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