Habe meinen copter mit dem hobbyking multiwii pro controal board nun einigermaßen zum fliehgen gebracht, auch gps funktioniert einwandrei. Doch das acc mach noch n paar zicken.
Wenn ich den kopter ausgeschalten an den pc anstecke, multiwii gui öffne dann den Liponanschließe acc aktiviere und die Motoren einmal anlaufen lasse funktioniert das acc solange ich den Kopter nicht mehr abschalte einwandfei.
Wenn man den Quadcopter aber normal also ohne pc anschaltet zieht der copter immer sehr stark nach hinten und rollt leich nach rechts.
Kalibriert ist natürlich alles ordnungsgemäß.
Woran könnte denn das liegen denn nunja immer nen Computer aufs feld mitzuschleppen nerft nähmlich dann doch irgendwie ziemlich. Noch dazu wenn man mit dem Rad unterwegs ist.
Wähe für hilfe wirklich äuerst dankbar
cu,
QSXE
Wenn ich den kopter ausgeschalten an den pc anstecke, multiwii gui öffne dann den Liponanschließe acc aktiviere und die Motoren einmal anlaufen lasse funktioniert das acc solange ich den Kopter nicht mehr abschalte einwandfei.
Wenn man den Quadcopter aber normal also ohne pc anschaltet zieht der copter immer sehr stark nach hinten und rollt leich nach rechts.
Kalibriert ist natürlich alles ordnungsgemäß.
Woran könnte denn das liegen denn nunja immer nen Computer aufs feld mitzuschleppen nerft nähmlich dann doch irgendwie ziemlich. Noch dazu wenn man mit dem Rad unterwegs ist.
Wähe für hilfe wirklich äuerst dankbar
cu,
QSXE