Hey und fliegt er jetzt? Habe mit meiner Naze32 auch Probleme. Hatte bis gestern noch Cleanflight 1.14.2 drauf und alles funktionierte einwandfrei. Jetzt wollte ich mich langsam an den Acro Modus probieren und da sind mir aber gleich die PID's aufgefallen (flog einfach nicht sauber, gewabbel usw.)
Da das Einstellen der PID's in Cleanflight ja nicht so toll sein soll und alle von betaflight und den Stock PIDs schon so begeistert sind, habe ich also meine Naze32 auf Betaflight 3.1.6 geflashed. Soweit so gut. Motoren getestet, liefen ohne neu zu kalibrieren rund und dann mit der Taranis getestet.
Sobald man Gas gibt dreht er bis auf Max hoch. Soll anscheinend normal sein, da er automatisch versucht auszugleichen, was ohne Props ja schlecht geht.
Also Props drauf und nochmal kurz getestet. Die Motoren drehen nicht mehr sofort hoch, aber er fliegt total instabil, wackelt wie verrückt und als ich landen wollte und kurz gegen den Boden kam zuckte er sofort hoch und überschlug sich. Das kommt mir alles sehr komisch vor, da er mit Cleanflight zumindest abgesehen von den PIDs einwandfrei geflogen ist.
Zu meinem Setup:
- smartshapes Mini X-Quad Rage 180
- Naze32 rev6
- LittleBee 20a (auf neuester Firmware)
- EMax RS2205 2600kv
- Turnigy Graphene 4S 1300mAh 65C
usw.
Das kuriose ist auch, das mir bei Betaflight unter PIDs gar keine verschiedene Controller angezeigt werden zum auswählen. Da steht nur Profile, Rateprofile und sonst nix. Die Fläche PID Controller ist bei mir garnicht vorhanden...
Da das Einstellen der PID's in Cleanflight ja nicht so toll sein soll und alle von betaflight und den Stock PIDs schon so begeistert sind, habe ich also meine Naze32 auf Betaflight 3.1.6 geflashed. Soweit so gut. Motoren getestet, liefen ohne neu zu kalibrieren rund und dann mit der Taranis getestet.
Sobald man Gas gibt dreht er bis auf Max hoch. Soll anscheinend normal sein, da er automatisch versucht auszugleichen, was ohne Props ja schlecht geht.
Also Props drauf und nochmal kurz getestet. Die Motoren drehen nicht mehr sofort hoch, aber er fliegt total instabil, wackelt wie verrückt und als ich landen wollte und kurz gegen den Boden kam zuckte er sofort hoch und überschlug sich. Das kommt mir alles sehr komisch vor, da er mit Cleanflight zumindest abgesehen von den PIDs einwandfrei geflogen ist.
Zu meinem Setup:
- smartshapes Mini X-Quad Rage 180
- Naze32 rev6
- LittleBee 20a (auf neuester Firmware)
- EMax RS2205 2600kv
- Turnigy Graphene 4S 1300mAh 65C
usw.
Das kuriose ist auch, das mir bei Betaflight unter PIDs gar keine verschiedene Controller angezeigt werden zum auswählen. Da steht nur Profile, Rateprofile und sonst nix. Die Fläche PID Controller ist bei mir garnicht vorhanden...
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