Nachdem ich vergagenen Dienstag meinen Evo S800 mit Zenmuse bekommen hatte, konnte ich am Donnerstag das erste mal damit abheben und mal 1m über grund schweben für 10 minuten.
Am sonntag gestern hatte ich dann mehr zeit und wollte mal alles durchtesten. So habe ich die gains eingestellt und mal vorsichtig mich immer mit 1m-2m über grund hin und her bewegt um alles zu prüfen.
Die ersten 2-3 Flüge waren in Ordnung, bin allerdings immer nur über nem punkt geschwebt oder habe mich in einem radius von 15m bewegt.
Failsafe und coming home switch haben prima geklappt. Kopter machte wie eingestellt 5m höhe, flog über den Home Punkt und Landete.
Zuletzt habe ich beim gains einstellen am pc gesehen das es ein neues update (5.26) gibt wo nur die wegpunkte freigeschalten werden. Das habe ich auch sofort eingespielt.
Beim ca 6ten schwebeflug ist mir dan der copter flöten gegangen. Hat begonnen in eine richtung zu ziehen und wurde immer schneller und schneller. Konnte Ihn nicht abfangen.
Hatte schnell nochmal zwischen gps - atti und gps mode umgeschalten, aber ohne effekt, selbst den coming home switch hat er ignoriert.
Als ich den copter gefunden hatte kamm großer schmerz über mich. 3 Arme kaputt, lande gestell total kaputt, zenmuse im eimer.
Am PC Angeschlossen, sah ich einen PMU-ERR, Low Volt Warning (akkus über 90%!) und kurz auch mal RX-ERR.
Hier das video:
https://vimeo.com/74092027
Ich schicke den Copter nun heute zu DJI ein. bin gespannt was da zurück kommt.
Ich habe nun schon einige copter gebaut, immer mit der wookong, und war immer sehr zufrieden. Aber das geht mir nicht ein.
Am sonntag gestern hatte ich dann mehr zeit und wollte mal alles durchtesten. So habe ich die gains eingestellt und mal vorsichtig mich immer mit 1m-2m über grund hin und her bewegt um alles zu prüfen.
Die ersten 2-3 Flüge waren in Ordnung, bin allerdings immer nur über nem punkt geschwebt oder habe mich in einem radius von 15m bewegt.
Failsafe und coming home switch haben prima geklappt. Kopter machte wie eingestellt 5m höhe, flog über den Home Punkt und Landete.
Zuletzt habe ich beim gains einstellen am pc gesehen das es ein neues update (5.26) gibt wo nur die wegpunkte freigeschalten werden. Das habe ich auch sofort eingespielt.
Beim ca 6ten schwebeflug ist mir dan der copter flöten gegangen. Hat begonnen in eine richtung zu ziehen und wurde immer schneller und schneller. Konnte Ihn nicht abfangen.
Hatte schnell nochmal zwischen gps - atti und gps mode umgeschalten, aber ohne effekt, selbst den coming home switch hat er ignoriert.
Als ich den copter gefunden hatte kamm großer schmerz über mich. 3 Arme kaputt, lande gestell total kaputt, zenmuse im eimer.
Am PC Angeschlossen, sah ich einen PMU-ERR, Low Volt Warning (akkus über 90%!) und kurz auch mal RX-ERR.
Hier das video:
https://vimeo.com/74092027
Ich schicke den Copter nun heute zu DJI ein. bin gespannt was da zurück kommt.
Ich habe nun schon einige copter gebaut, immer mit der wookong, und war immer sehr zufrieden. Aber das geht mir nicht ein.