Px4 oder APM 2.5

halex

Erfahrener Benutzer
#81
Das stimmt zumindest nicht für den APM.

Mit dem Telemetriesystem geht´s auch. Nach dem Akku anklemmen sind ca. 20Sek. Zeit, um ins Terminal zu huschen.
Der Zugriff ist softwareseitig limitiert, so dass ich mich wundern würde wenn das mit Eurem PX4 nicht klappt.
 
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halex

Erfahrener Benutzer
#83
die Entwickler haben den Zugriff per Telemetrie eingeschränkt. Es geht nur kurz nachdem Systemstart. Ansonsten nur per USB.
 

rose1203

Erfahrener Benutzer
#85
Moin, ich komme mit dem neuen MP 1.2.58 auch nichts ins CLI (über USB) Es gibt nach dem Öffnen unten 5 Reiter und nur bei Logs kommt etwas. Bei den anderen z.b. Test oder Sendereinstellungen öffnet sich gleich ein großes Fenster und man kann nur aus wählen: Error senden yes oder no.
 
#86
Ich hab jetzt verschieden alte Version vom Mission Planner ausprobiert und komme da auch nicht sauber aufs Terminal. Auch mit 3x Enter drücken kommt da nix. An die Logs komme ich auch nicht. FC ist nach wie vor PX4. Alles andere funktioniert.
 

xeloweb

Erfahrener Benutzer
#87
hatte ich gestern mit der neuen Version auch
Klickt einmal im Terminal oben auf den Neuen Button Reset APM
danach ging es bei mir
 

rose1203

Erfahrener Benutzer
#93
Hi, es geht weiter 1.2.59 (ganz frisch seit einer Stunde)

* Mission Planner 1.2.59
fix terminal exception
add back loiter_unlim to copter
more debug for usb device add and remove
modify to use relative alt. for ap
remove eto dependancys
change log screen, for ap type selction
change some timeing in flightdata
change dist traveled on log playback skip
add better saving of wp_rad and default alt to FP page
more terminal tweaks for px4
 
#94
So, also ich hab es jetzt (für mich) raus. Die Probleme mit dem kryptischen Zeichen kommen bei mir mit der letzten via MP ladbaren Beta Firmware 3.0.1 RC1. Mit der stable 2.9.1b komm ich wunderbar aufs Terminal. Jetzt würde ich gern RC5 probieren. Wie komm ich an die Version ran? Muss ich mir die selber compilen oder gibt's die fertig als .hex oder .px4?
 
#97
Hab es endlich geschafft das Problem zu finden und zu lösen. Es war so simpel und so naheliegend! Es war mein minimosd!!! Ich hat mir ein neues Kabel besorgt und beim Anschliessen vergessen das RX Kabel zu entfernen. Hier gab es dann Überlagerungen von Telemetrie des OSD und dem Serialport. Das war die Ursache! Witzig ist das es mit 2.9.1b trotzdem funktioniert hat. Was mich halb wahnsinnig gemacht hat. Ich nehme an, das es daran lag das OSD in der Verison für PX4 noch nicht supported war!?

Jetzt steht dem morgigen Flugtag und dem Tunning nix mehr im Wege! :)
 
Zuletzt bearbeitet:
#99
Tunen brauchst Du nicht viel - der fliegt auch so super !
Ganz so ist es leider nicht. Muss schon noch nen bisel machen.

[video=youtube;W5B5MgMTsmw]http://www.youtube.com/watch?v=W5B5MgMTsmw&feature=youtu.be[/video]

Das hat an der Stelle aber sicher nix der PX4 zu tun. Denke es ist eher eine Frage meiner Konfiguration. CFK OV3RQUAD mit MT2814 710KV viel Bums aber der Copter kommt bei extremen YAW+Roll Manövern noch sehr ins eiern.

Edit: original sächsisch for runaways! ....lol
 
FPV1

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