Hi,
So - Autotune geschafft!
Links nachher, rechts vor dem Autotune:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54651251/Screenshot 2014-08-09 20.55.35.png
Der Kopter fliegt damit auch ganz gut. Nur mit der verdoppelung der Stabilizewerte bin ich nicht einverstanden, das mag zwar so noch funktionieren, ohne dass der Kopter aufschwingt, aber angenehm zu fliegen ist das nicht. Ich denke ich werde den P Wert von Roll und Pitch auf etwa 6 setzen, evtl auch auf 4 runter.
Ob die Werte tatsächlich taugen, wird sich aber sowieso erst zeigen, wenn es windet. Denn gut fliegen bei Windstille tat er schon vor Autotune
Loiter wollte nicht so wirklich, sehr komische Sache das. Zuerst, ca. 20:38 ging es ganz gut, nur gaaanz leichter toiletbowl Effekt. Ich habe dann, ca. 20:40 versucht, aus mässig schneller Fahrt in den Loiter zu wechseln. Da ging es GAR NICHT mehr. Ich habe daraufhin versucht, aus dem normalen Schweben in den Loiter zu wechseln - auch das ging GAR NICHT mehr...und da will einer sagen,
Frauen verstehe man
nicht...
https://www.youtube.com/watch?v=6fcovAoYWSM&feature=youtu.be
Man munkelt, der Song sei nicht aus Zufall gewählt worden....
Achja, das Kompassmodul hat sich entschieden, spontan eine 30 Grad Abweichung zu erhalten(Vor dem Fliegen am Nachmittag wurde der Kompasskurs aufs Grad genau angezeigt)...
Als Ursache sehe ich spontan zwei Dinge:
1. Der falsche Kompasskurs
2. Spontanes Verschwinden der GPS Satelliten innerhalb von 3 Minuten, wobei GPS Lock immer noch innerhalb von 4 sec. erreicht wurde...
Telemetrie und FPV hatte ich nicht dabei, also keine Ahnung wie viele Satelliten verfügbar waren (und dies aus dem Log ablesen habe ich noch nicht geschafft).