Naja, ob da jetzt 2mm mehr oder weniger sind, das wäre mir vom Platz her sowas von egal
Ich habe jetzt (im Garten) den Loiter ausprobiert, hat super funktioniert! Kein Toiletbowl mehr und auch einigermassen präzises Positionshalten. Wenn man den Kopter seitwärts wegstösst kehrt er immer schön brav zur Ausgangsposition zurück!
Lediglich zeigt der Kopter jetzt (es windet leicht) ein sichtbares Wobbeln. Insgesamt fliegt er aber sehr angenehm. Ich denke, das Wobbeln liegt an dem zu hohen P Gain des Selflevels (bzw Stabilize in APM-Sprache).
MfG
Edit:
Achja, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, dass der Autotune die PI Werte von Roll deutlich tiefer gewählt hat als jene für Pitch...Der Kopter ist annähernd symmetrisch.
Ich denke, ich werde die Werte für Pitch auch noch etwas tiefer setzen. Wobei durch die Akku, GPS und FPV Kamerapositionierung ergibt sich doch eine recht unterschiedliche träge Masse für die beiden Achsen, von dem her kann das schon hinkommen.
Ich habe jetzt (im Garten) den Loiter ausprobiert, hat super funktioniert! Kein Toiletbowl mehr und auch einigermassen präzises Positionshalten. Wenn man den Kopter seitwärts wegstösst kehrt er immer schön brav zur Ausgangsposition zurück!
Lediglich zeigt der Kopter jetzt (es windet leicht) ein sichtbares Wobbeln. Insgesamt fliegt er aber sehr angenehm. Ich denke, das Wobbeln liegt an dem zu hohen P Gain des Selflevels (bzw Stabilize in APM-Sprache).
MfG
Edit:
Achja, was ich noch nicht ganz verstehe, ist, dass der Autotune die PI Werte von Roll deutlich tiefer gewählt hat als jene für Pitch...Der Kopter ist annähernd symmetrisch.
Ich denke, ich werde die Werte für Pitch auch noch etwas tiefer setzen. Wobei durch die Akku, GPS und FPV Kamerapositionierung ergibt sich doch eine recht unterschiedliche träge Masse für die beiden Achsen, von dem her kann das schon hinkommen.
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