REGLER KISS 30A 2-6S da :)

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Erfahrener Benutzer
Schneller Testlauf :)
Was war?
Dein Flug-Dein Kopter ?
Wenn man Deine letzten 7 Beiträge liest,
bekommt man den Eindruck,Du hast Dich nur hier
angemeldet um Deinen shit storm zu posten!
Solche,,Kunden,, hat Flyduino nicht verdiehnt!

Guten Abend Miteinander,


War schon sehr direkt und etwas Unangemessen,mich so zu äußern.
Manchmal hat man einen Scheiß Tag,und das sollte man in einem bestimmten Alter
einfach besser im Griff haben!
Deshalb möchte ich mich gerne bei Euch hier entschuldigen!

Gruß Andi
 
Guten Morgen,
Ich hatte auf meinem Eyefly Blitz von 18a Kiss auf 30A gewechselt. Vorher lief der Copter problemlos.
Jetzt wurden aber nur die Regler getauscht und jetzt hab ich im Flug alle paar Sekunden sonn Regler zucken.
Das tritt aber immer nur ein paar Millisekunden auf. Habe versucht das zu lokalisieren ob es nur ein Regler macht.
Hab auch schon 1-2Regler ausgetauscht aber das zucken ist immer noch da. Hoffe hier kann mir einer helfen.
Zum Setup:
Normale Bec 5V 12V,4s 1800,Tiger MN2206 2000kv,Flip 32 Baseflight Oneshot, normales Powerboard +-,EzUhf,Micro Minim Osd,5,8ghz Sender, Sony 600 TVL, Prop 6x4,5

Gruß Michael
 

ronco

Erfahrener Benutzer
PS: der Copter mag weit außerhalb der Spezifikation gewesen sein, verdammt schnell war er aber [emoji14]
Der Überstrom Schutz der 30a greift also nur bei kurzzeitig über 45a (blockage Detektion) gut, wenn man dauerhaft 40a+ hat kann er nichts machen, richtig? (Keine Kritik, eher ne Frage)
Der überstromschutz auf der 30a ist so gemacht, das er bei Strom spitzen von 50 oder mehr Ampere die fets auschaltet. Sobald die spitze vorbei ist, schaltet er wieder ein. Das ergibt ein limit bei durchschnittlich +-45 A. Da die Stromaufnahme nie gradlinig ist.

Fährt man aber dauerhaft dagegen, kann das ESC durchaus überhitzen. Die Funktion ist als als Schutz in kritischen Situationen wie Blockierung oder schnelle Beschleunigung gedacht. Sollte aber nicht als automatisches limit genutzt werden.

Guten Morgen,
Ich hatte auf meinem Eyefly Blitz von 18a Kiss auf 30A gewechselt. Vorher lief der Copter problemlos.
Jetzt wurden aber nur die Regler getauscht und jetzt hab ich im Flug alle paar Sekunden sonn Regler zucken.
Das tritt aber immer nur ein paar Millisekunden auf. Habe versucht das zu lokalisieren ob es nur ein Regler macht.
Hab auch schon 1-2Regler ausgetauscht aber das zucken ist immer noch da. Hoffe hier kann mir einer helfen.
Zum Setup:
Normale Bec 5V 12V,4s 1800,Tiger MN2206 2000kv,Flip 32 Baseflight Oneshot, normales Powerboard +-,EzUhf,Micro Minim Osd,5,8ghz Sender, Sony 600 TVL, Prop 6x4,5

Gruß Michael
Da fällt mir spontan nicht wirklich was zu ein. Vielleicht die FC anders gelagert oder die Massen Verteilung geändert? Also signal Masse und so?

Gruss

Felix
 
Also es ist alles gleich geblieben Fc gleich gelagert usw. Hab sogar extra noch Signalmasse gelegt um das zucken weg zu bekommen. Vorher mit den 18ern brauchte ich das nicht. Komisch ist halt das Motoren sich auch gut anhören bis auf das zucken Regelung ist schnell und voll da. So langsam weiß ich auch nicht mehr was das noch sein kann.
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
kann man an der Baseflight Firmware eine Blackbox mitlogen lassen? wenn ja dann hau so n teil mal rein ... dann sieht man wo warn es liegt.

hmm grad gegoogelt .. ja man kann:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2299805
https://github.com/thenickdude/blackbox/releases

bekommt man auf die schnelle hier: http://www.exp-tech.de/sparkfun-openlog?___SID=U

oder wenn man zeit hat:
http://www.ebay.de/itm/RTF-BLACKBOX...GHT-OPENLOG-/141732614081?hash=item20ffec0fc1
http://www.ebay.com/itm/RTF-BLACKBOX-FLIGHT-DATA-RECORDER-CLEANFLIGHT-OPENLOG-/111671508126


//Edit:
Was du mal versuchen kannst ist mal OneShot ausmachen und mir PWM versuchen
 
Unterschiedliche PIDs Oneshot an oder aus gyrolpf hab ich alles schon durch. Das mit der Blackbox wäre wohl die letzte Möglichkeit. Scheisse nur das man im Rc-Camp rumhängt und der Copter halt spuckt. :(
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
Das is allerdings blöd xd

Meine Intention war das es eventuell an der FC hängt ... hatte schon n paar Flip32 die einfach so mal den Geist auf gegeben haben... bei einer die "Funktionierte" konnte ich auch einstellen was ich wollte ... bis ich auf die gute alte MW32 gewechselt bin...
n paar Tage drauf wollte ich die Flip32 an n PC hängen und bum ... geht nicht mehr.. MCU wird Heiß
 
Vielleicht hast du irgendwo einen schlechten Kontakt/Wackelkontakt. Lass mal den Kopter im Leerlauf ohne Propeller laufen und bewege z.B. mit einer Pinzette oder Zange alle Kabel, Stecker und Lötstellen. Leichtes Klopfen an verschiedenen Stellen mit dem isolierten Ende des Schraubenziehers fördert auch oft Wackler zu Tage.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Wilhelm
 
Leer auf den Tisch an Kabel gewackelt usw. hab ich auch schon gemacht. Glaube ich mach die FC nochmal platt und probiere verschiedene Firmware...Son sporadisches Zucken ist auch schwer zu lokalisieren. Ich meine er macht ja kein Flip of Death aber durch Gates brauch man so ja dann auch nicht fliegen. Im Endeffekt wenn alles nicht geht muss ich halt wieder auf 18er zurück gehen.
 

puk

Erfahrener Benutzer
Unterschiedliche PIDs Oneshot an oder aus gyrolpf hab ich alles schon durch. Das mit der Blackbox wäre wohl die letzte Möglichkeit. Scheisse nur das man im Rc-Camp rumhängt und der Copter halt spuckt. :(

Hi,


um dich mit deinem Regler Verhalten nicht ganz alleine zu lassen ... ich habe das beim Wechsel auf die Kiss 30A (von Kiss 12A) auch beobachtet. Wie du beschreibst, ganz kurze "Zucker" der Motor/Regler Kombi.

- um die Ganze Regelkreis Thematik ausschließen zu können, kannst du versuchen, die Motoren über den Motor Tester des FC anzusteuern (ohne Props) und eine kleine Weile bei den unterschiedlichsten Signalen laufen zu lassen.
- Derzeit habe ich die Mikro-Zucker nur in einem Bereich <1100µs Reglerstellung ( Motortester)
- dort ist es auch nicht ein einzelner Motor, sondern jeder Motor zuckt einmal fröhlich ( so etwa alle 20sec .. ohne erkennbaren Muster ) für -wie du schon sagst- ein paar Millisekunden oder so, gerade so, dass man ein deutliches *zzZACK* vernimmt.
- Bilde mir ein, dass ich es beim auch aller ersten Flug vernommen habe .. kann dies derzeit aber nicht reproduzieren (dachte damals, es hat etwas mit dem axialen Spiel eines Motors zu tun).

puk
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte auch mal so ein Zucken mit Baseflight. Nachdem ich die CLI-Variable "pwm_filter=4" gesetzt habe war es weg. Mit Cleanflight hatte ich das Problem nie.
 
Ok danke für die ganzen Tips. Also er zuckt willkürlich mal fröhlich rum. Aber er macht das in allen Gasberichen. Werde das mit Cleanflight jetzt nochmal testen....
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
So jungs es läuft wieder der Tip den PWM Filter auf 4 zu setzen war Gold wert. Aber jetzt erkläre mir einer warum das so ist? Ein Stein fällt vom Herzen. ;)
Zitat aus Github:
pwm_filter:

Applies a hardware filter on the PWM or PPM inputs to remove high-frequency interference that may cause jitter. Default is 0 (off), can be set up to 15.

Blame you Transmitter / Receiver :)
 

puk

Erfahrener Benutzer
Zitat aus Github:
pwm_filter:

Applies a hardware filter on the PWM or PPM inputs to remove high-frequency interference that may cause jitter. Default is 0 (off), can be set up to 15.

Blame you Transmitter / Receiver :)
Vielleicht eine Unsauberkeit im Signal, welche immer schon da war (zb Kiss18/12) ... aber nun durch die Signalverstärkung des Kiss 30A deutlich (bzw. hörbar) rauskommt?

puk
 
Ich hatte damals eine Spektrum Anlage (jetzt nicht mehr). Ist scheinbar ein bekanntes Problem mit den Spektrum Anlagen
 
FPV1

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