Im Log ist keine Absturzursache zu sehen. Anbei der Ausschnitt bis zum Crash, danach erfolgten keine Steuerbewegungen mehr. RSSI ist OK, Cels auch. Ich würde das Log-Intervall aber auf 0,2s verkürzen, dann sind die Daten 5x besser aufgelöst.
Was auffällt, ist das Höhenruder, beginnend ab 7:51:36. Es wird immer stärker ausgeschlagen, bis zum Crash. War das gesteuert, oder ist das eventuell eine Gimbal-Fehlfunktion? Die Nullstellung nach dem Crash ist auch nicht Null, sondern ~+100. Das ist etwas seltsam. Die Rollbewegungen könnten Strömungsabrisse gewesen sein, bedingt durch die niedrige Geschwindigkeit/Höhenruder, aber das ist nur graue Theorie.
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