Motoren reagieren nicht an KK-Board

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#22
Okay, sieht schon besser aus - derzeit liegt Gas auf dem Querruder, das muss man erstmal wissen?!

Mhh, danke Jungs!


Jetzt mal hoffen, dass nicht noch mehr vertauscht ist. Verstehe zwar nicht, wieso, aber jetzt funktioniert alles emäß der Anleitung. Dann kann ich ja jetzt alles fertig montieren und gleich mal vorsichtig schauen, was passiert. :)
 

HSH

Erfahrener Benutzer
#23
Hallo, ich heiße Jan, bin neu hier und habe schon ein kleines Problem.
Ich habe mir einen X525 V3 Quadcopter mit KK-Muliticopterboard V 5.5 aufgebaut. Dabei bin ich der Anleitung auf http://www.hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm gefolgt. Das Board habe ich mit dem beiligenden Stick und dem KhazamaAVRProgrammer geflasht und dabei die QuadControllerV4_7_X Software von http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73 aufgespielt. Soweit, so gut. Nun habe ich das Problem das der hintere rechte Motor nur sehr spät und mit stark verminderter Leistung anläuft. Während die anderen Motoren bei ca. 50% Gas bereits den Copter liften würden steht der hintere rechte Motor noch und läuft erst bei fast Vollgas an. Beim Start würde sich der Copter also nach hinten rechts überschlagen.Motor und Regler sind Ok, das habe ich durch umstecken an der Platine bereits getestet. Es scheint, als würde das Board auf dem entsprechenden Steckplatz ein ungenügendes Signal liefern. Was kann man da tun?
Meine Notfallidee, wenn nichts anderes hilft, wäre es eventuell die Software einen Hexakopter zu flashen und Steckplätze für die beiden mittleren Motoren nicht zu verwenden. Könnte das funktionieren?

MfG Jan
 

Hertmond

Neuer Benutzer
#24
Hallo, ich heiße Jan, bin neu hier und habe schon ein kleines Problem.
Ich habe mir einen X525 V3 Quadcopter mit KK-Muliticopterboard V 5.5 aufgebaut. Dabei bin ich der Anleitung auf http://www.hgfler.de/Quadrocopter/QuadrocopterX525.htm gefolgt. Das Board habe ich mit dem beiligenden Stick und dem KhazamaAVRProgrammer geflasht und dabei die QuadControllerV4_7_X Software von http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18609175&postcount=73 aufgespielt. Soweit, so gut. Nun habe ich das Problem das der hintere rechte Motor nur sehr spät und mit stark verminderter Leistung anläuft. Während die anderen Motoren bei ca. 50% Gas bereits den Copter liften würden steht der hintere rechte Motor noch und läuft erst bei fast Vollgas an. Beim Start würde sich der Copter also nach hinten rechts überschlagen.Motor und Regler sind Ok, das habe ich durch umstecken an der Platine bereits getestet. Es scheint, als würde das Board auf dem entsprechenden Steckplatz ein ungenügendes Signal liefern. Was kann man da tun?
Meine Notfallidee, wenn nichts anderes hilft, wäre es eventuell die Software einen Hexakopter zu flashen und Steckplätze für die beiden mittleren Motoren nicht zu verwenden. Könnte das funktionieren?

MfG Jan


Ich hatte das Problem auch,

versuch einfach mal eine andere Software, ich hab die originale draufgelassen, die ging.

Viele Grüße
André
 

HSH

Erfahrener Benutzer
#26
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hatte das Problem auch,

versuch einfach mal eine andere Software, ich hab die originale draufgelassen, die ging.
Bei mir scheint nichts draufgewesen zu sein. Jedenfalls hat das Board vor dem flashen keinerlei Reaktionen gezeigt.
Einfach trimmen bis alle Motore gleich laufen. Das liegt daran, dass deine Fernsteuerung ein andere siganlänge liefert als furaba, die für die entwicklung verwendet wurde.
Welche Kanäle müsste ich denn da trimmen? Meine verschiedenen Trimmversuche über Roll (links) und Nick (vor) brachten jedenfalls keine Verbesserungen. Ich nutze eine DX6i (Flächenprogramm, keine Mixer aktiv) mit einem AR6100e Empfänger (alternativ hätte ich auch noch einen Orange RX R610 oder einen OrangeRX R415 rumliegen).
Ist mein erster Quadrocopter, deshalb sehe ich da noch nicht so ganz durch.
 

lazyzero

... zu viel geflashdingst
#27
Du musst roll und nick trimmen. Einfach Gas geben bis er kurz vorm anheben eines oder mehrer Arme ist und trimmen, am besten den Subtrim im Sender nutzten. Das ganze wieder holen bis man abheben kann. Das Abheben sollte nicht zu vorsichtig sein, sonst geht es schief.

Christian
 

HSH

Erfahrener Benutzer
#28
Das Teil treibt mich so langsam in den Wahnsinn ... Ich hab jetzt die Originalsoftware von http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=xxcontroller (XXcontrol_KR_XCopter v2.5) drauf. Anschließend lief der vordere rechte Motor nicht. :dodgy: Dann habe ich alle Kanäle einzeln durchgetestet um zu sehen wo genau Trimmbedarf besteht. Ergebnis: In den Kanälen Gas, Roll und Gier laufen alle 4 Motoren auch ohne Trimmung gleichmäßig, einzig auf Nick mußte leicht getrimmt werden. Interessanterweise habe ich dabei aber auch festgestellt das die Steuerkanäle Empfänger -> Board nicht übereinstimmen. Wenn ich Rudd und Ele kreuze funktioniert die Steuerung. Konnte so auch 2 Akkus sachte testschweben/-fliegen (geht ja ordentlich ab das Teil :D)). Nun wäre ja alles schön, nur läßt sich jetzt das Board nach einem Akkuwechsel nicht wieder scharf schalten. Die Motoren reagieren aber trotzdem auf Gas und laufen an, andere Steuereingaben werden aber nicht akzeptiert.(nochmaliges flashen änderte daran auch nichts). Liegts nun an mir oder hat das Board einen Hau weg? Hat Jemand Erfahrungen mit der Garantie bei Godluckbuy?

Ach so, ich hab mal beim Hobbyking gestöbert und dieses Board gefunden. Insbesondere die vorinstallierten Konfigurationen und die Auto Level Funktion lesen sich ja interessant. Hat jemand Erfahrungen damit?

Sorry für die ganze Nerverei, aber mit der Helifliegerei hatte/hab ich nicht solche Probleme.

MfG Jan
 

lazyzero

... zu viel geflashdingst
#29
GoodLuck und Garantie? Da sag ich nur good luck! Ne mal im Ernst. Wie stehen deine Potis? Was du beschreibst ist, wenn das Yaw Poti auf null steht, dann bist Du im Regler lern Modus, wo das Empfängersignal 1:1 an die Motore durchgegeben werden. Wenn das Poti nicht auf null steht mal die Lötstellen überprüfen.

Bei der XX_controll_KR firmware brauchst Du in der Regel nicht trimmen, die hat eine Funktion die Stick Centering heisst. Da ist es sogar kontra produktiv zu trimmen.

Wenn Du Rudder und Yaw wechseln musstest hast Du was falsch verkabelt gehabt.

Mit dem KK2 hat nur KapteinKuk und ein paar Jungs von HobbyKing Erfahrrung, weil es erst letzte Woche eingeführt wurde undes bestimmt noch keiner in Deutschland hat.

Gruss Christian
 

HSH

Erfahrener Benutzer
#30
Werde morgen mal ne Garantieanfrage bei Goodluck stellen, wenn die sich Querstellen gibts ja noch PayPal. :eek:

Die Potis hab ich auf etwa 50% (messe da etwa +/-0,8V zwischen dem vorderen und den hinteren Pins) und die Lötstellen sehen unter einer starken Lupe gut aus. Daran kanns also, meiner Meinung nach, nicht liegen. Und ich hab zwischen den Akkus an den Potis ja auch nichts verändert.

Die Trimmung war nicht viel, nur 3 Klicks nach hinten. Damit kam er sauber nach oben.

Ich hab die Motoren so um-, angesteckt wie es auf der Downloadseite der jeweiligen Firmware angegeben wird, und auf dem Empfänger und Board sind die Anschlüsse ja beschriftet (viel falsch machen kann man da also auch nicht ;)). Deshalb war/bin ich ja so verwirrt über die Ergebnisse.

Hab jetzt nochmal die andere Firmware aufgespielt, damit läßt sich das Board wieder schalten, aber ich muß Roll links und Nick hinten jeweils auf Anschlag trimmen um einen halbwegs gleichmäßigen Motorlauf zu erhalten. Bin leider auf einen Prop getreten, wird also nichts mit einem Testflug.

Hab das KK2 beim King mal geordert, für 28,-$ kann man ja nicht viel falsch machen (und da auch noch das ZYX für den Heli mitkommt paßt das auch mit dem Versand).
 

HSH

Erfahrener Benutzer
#31
Ich wollte hier noch mitteilen daß das Problem gelöst ist. Schuld war die Firmware. Das Archiv ist scheinbar beim Download oder entpacken beschädigt worden. War mit dem Copter bei einem Bekannten, der sich die Platine mal anschauen wollte. Dieser hat dann auch die Firmware erneut aus dem Netz geladen und festgestellt das die Dateigrößen zwischen der heruntergeladenen Datei und der vor dem erneuten Flashen aus dem Speicher des Boards Gesicherten voneinander abwichen. Warum das Ding damit aber 2 Akkus halbwegs geflogen ist bleibt wohl ein Rätsel ...
Vielen Dank nochmal an Alle die versucht haben mir zu helfen.
 
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Nicht offen für weitere Antworten.
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