Ardu Pilot Mega 2.0

Die Quadro geht ja.. aber ich kann doch net mit der Quadro nen V8 fliegen oder?

ich versuch gerade folgendes: ich hab mit der Anleitung: http://code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Code

den Sketch geöffnet. So kann ich ja normal die alte VErsion drauf machen. Ich such jetzt gerade nach Unterschieden bei der 2.6 wegen Gyro Wirkrichtung. DA müsste ich ja nur Roll vertauschen dann passt das.
 

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Ich möchte das jetzt nix ändern an der Verkabelung. Das Ding ist ja schon so schön geflogen *G* ich möchte nur wieder die Alte Firmware drauf machen damit gings ja wunderbar. Hab mir blöderweise gedacht aktuelle Firmware evtl. besser aber war halt nix.
 

milz

Erfahrener Benutzer
So mein APM 2 ist leider ausser gefecht. Ich bekomm keinen Downgrade hin bekomm immer nen FEhler vom Mavlink Protokoll... Falls jemand ne Idee hat melden. Sonst muss ich ihn ausbauen und auf einen anderen Copter draufmachen. Momentan ist er auf meinem Okto V8 drauf.
Benutzt du die Relax Version vom Arduino ?

mfg milz
 

halex

Erfahrener Benutzer
Ich möchte das jetzt nix ändern an der Verkabelung. Das Ding ist ja schon so schön geflogen *G* ich möchte nur wieder die Alte Firmware drauf machen damit gings ja wunderbar. Hab mir blöderweise gedacht aktuelle Firmware evtl. besser aber war halt nix.
Hi Robert,

edn Arduino kann man doch löschen.Dafür gibt es die "eeprom clear "Funktion. Hast Du das schon mal probiert?
 

sysrun

Erfahrener Benutzer
Ich bekomm keinen Downgrade hin bekomm immer nen FEhler vom Mavlink Protokoll...
Hast du da mal Details? Genaue Fehlermeldung?

Ein Mechaniker haut dir auch den Schraubenschlüssel um die Ohren wenn du in die Werkstatt kommst um sagt "Er macht nur noch tick-tick"... ;)
 
ArduPilot 2.0 defekt ???

Hallo,

ich hatte endlich alle Teile für meinen Quad zusammen und alles mit dem APM2 verbunden.
ESC´s kalibriert, die 2.6 Firmware draufgezogen und nach einem GPS-Lock einen ersten Test gemacht.

Der Quad war stabil und hob mit wenig Gas ca. 10 cm. vom Boden ab.

Nachdem ich das Akku getrennt hatte und einen weiteren Versuch im Garten unternehmen wollte, diesmal mit etwas mehr Höhe, konnte ich nicht mehr "scharfschalten" wie ich bemerkte, war die LED im Empfänger aus.
Nach zwei weiteren Versuchen und der Überprüfung der Kabelverbindungen gignen plötzlich am APM2 alle LED´s aus und gab keine Lebenszeichen mehr von sich.

Über USB angeschlossen startet das Board normal und ist auch mit dem Mission Planner zu verbinden.
Ich habe die Firmware nochmals aufgespielt, jedoch leider ohne Erfolg.

Klemme ich den Empfänger direkt an den ESC funktioniert dieser auch wieder.
Ich habe die Befürchtung, dass irgendetwas auf dem Board durchgebrannt ist, kann mir aber nicht erklären was.
Angeschlossen waren 4x Turnigy Plush 40A und der Reciever, der Testlauf war OK ??

Für hilfreiche Ideen zur Lösung des Problems wäre ich echt dankbar.

Alex
 

Kesaro

Erfahrener Benutzer
Es hing bestimmt zuviel dran... Da gibt's eine Diode die ist zu schwach ausgelegt.

Entferne mal den Jumper direkt neben dem Telemetrie Anschluss.

Dann stell sicher das du eine stabile 5V Quelle hast... serperates BEC.

Dann die Input Pins mit den stabilen 5V versorgen.

Diese alternative Versorgungsmöglichkeit findet man auch im Wiki.

So solle der APM2 wieder funktionieren.
 
FPV1

Banggood

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