Rabbit Flight Controller

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thunderbird

Erfahrener Benutzer
Hat schon jemand von euch dieses Auto Loop getestet mit Aktiven Autostabi+3D Mode ?
Geht das aus der Kiste raus mit genug Sicherheitshöhe ?
Ist es besser den Höhensensor dabei zu deaktivieren ?
 
wer nen FMP04 (Mediatek 3329) vom Flyduino Shop hat: dieses GPS funktioniert wunderbar an der Rabbit FC mit Baudrate: 38400 und Updaterade 5 oder 10 Hz.
Am Besten die Firmware mit der 10Hz Version neu flashen (in der r33 Details in der MWC R33 Doku von eosbandi)
und mit MiniGPS auf 38400 fest einstellen...

Position Hold und Coming Home einwandfrei...

jetzt such ich nur noch optimale Werte für Sonar und Baro mit der 1212 FW...
 
Hi Quadflyer8

nach den Werten suchen hier viele Member. Diese sind jedoch für jeden Copter individuell. Daher, Du musst Dich deinen optimalen Werten in kleinen Schritten annähern. Wenn es doch die optimalen werte für alle geben sollte, verbessert mich.

Sag mal hast Du einen Link zu diesem GPS Modul? Ich finde den jetzt nicht so direkt. (Eventuell benötige ich nämlich ein Neues :( )

LG
 

thunderbird

Erfahrener Benutzer
Hats jemand schon diese Funktion getestet ?

4. Add smart 3D function – when Auto Stability and 3D are both turned on, and the pilot pushes full the Elevator or Aileron stick, then the fc will control the m-rotor to flip by itself .and retain auto stability right thereafter... you have to re-centre the stick once the flip has started or you may go into multi-flips
 

Elo

Erfahrener Benutzer
Ja, gestern probiert. Die nächsten Tage habe ich wohl so einiges an Arbeit...
Ich war leider nicht hoch genug, aber der Flip sah toll aus.
Die zweite Drehung war dann leider zu bodennah und ich hab den Stick wohl nicht früh genug zur Eigenstabilisierung losgelassen ...
Und kurz danach hab ich noch die Bixler in den 15m hohen Baum gehängt...
 

thunderbird

Erfahrener Benutzer
^^naja wenn schon, dann richtig...bist schon hoch geklettert ?
Drück Dir die Daumen das Du ihn wieder bekommst !

...werds mal aus 20m testen mit dem Hexa...würde mich nicht wundern wenn da bald eine Firmware raus kommt die verschiedene Flugfiguren voll automatisch fliegt :)
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
Hi rabbit freaks ;-) bin auch jetzt stolzer besitzer des Rabbit Boards mit gps und sonar habe auch schon alles soweit hinbekommen nur was mir aufgefallen ist das ein ecs und zwar nur der vorne links im stillstand warm wird alle anderen nicht was ich sehr komisch finde ,weil ich den gleichen rahmen ecs motoren an meinem wii board sowas nicht habe oder ist das normal und soll ich lieber ein bec nehmen für rabbit ?? .

Meine konfig

xquad
robbe roxxy motoren 760 kv
20 A regler noname
50 cm x Quad


Gruß bubu10
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Rene,
schön das du wieder da bist, ESC wurde bei mir auch warm, nur der, der die Spannung liefert, habe aber jetzt ein BEC eingesetzt, Turnegy UBEC bis 5A, ESC wird nicht mehr warm, wenn du nicht weißt was das Bec vom ESC liefert, ist ein separates BEC wohl angebracht.

Andere Meinungen?
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
habe ich mir fast schon gedacht mit dem bec. So alles klappt ausser gps wo kann ich den sehen ob er was findet habe jetzt alles so angeklemmt tx zu tx rx zu rx und nur ne rote lampe brennt konstant mehr passiert nicht wo kann man was sehen wieviele sat er gefunden hat geht noch ne andere led an wenn sat fix ist ? .


Danke Gruß Rene
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hi Rene,
es kann aber auch TX- RX und Rx-Tx sein, must mal tauschen wenn in der KKUSA Gui no Fix steht, ich musste das Rabbitboard dann immer neu starten, bevor ich eine Anzeige hatte, bin gespannt was bei dir für eine Anschlussfolge ist,
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
Hi bernd ja ich muß es so anklemmen wie es normaler weise sein soll tx zu rx und rx zu tx dann habe ich sofort nach ein paar sekunden 9 - 12 sat und satfix ja und das neue kkusa gui ist schon gut aber bei mir hängt sich dann öfter das board auf und die leds leuchten alle dauernt ohne regung und momentan habe ich beim einstecken ein dauer piepser scheint sich jetzt richtig aufgehangen zu haben mache ich aber heute nix mehr dran keine lust mehr .

Achja und mit der kkusa gui behält er nicht die häckchen die ich setzte be jedem neustart sind welche weg oder garkeine mehr da echt komisch muß das board wohl mal resetten wegen dem dauer piepsen .
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Joop,
genau diese Erscheinungen hatte ich auch, bin erst einmal weg von der KKUSA, die Gui von LF reicht mir, musste die FW wieder neu installieren, alles neu callibrieren ect. schön'n Sch....., na ja lasse es nun so wie es ist, fliegt gut, PH gut, Gh gut, also so wie es soll. für mich.
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
Jo ich benutze nur dann kkusa zur gps kontrolle und das andere zum einstellen ja wenn es mal aufhört zu regenen hier werde ich mal testen .
Nach dem ich das piepsen wegbekommen habe durch firmeware drüber bügeln habe ich kompass und stehende kali.. durchgeführt alles klappt jetzt also auf dem schreibtisch zu mindestens muß ich nach fw update den gasweg neu anlernen ? Oder reicht es einmal was ich schon gemacht habe ? danke schonmal .

Gruß Rene
 
Hi,
ich würde die 1.212er Firm nicht für den Flugbetrieb nutzen.

Im RCGroups Forum häufen sich die Fehlermeldungen der 1.212 bezüglich Motorenprobleme, kritischer Failsafefunktion und sporadischem löschen der Konfig (bei mir z.B.) im Betrieb.

Ich nutze nun wieder die 1.211 - ist wesentlich sicherer bezüglich den normalen Flugfunktionen...
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
Hi danke für info haste einen link dazu ?? und wie sieht es mit den gps sachen aus ph gh und soweiter klappen die auch mit der 1.211 ??? .

Wer hat den noch solche probleme mit der Aktuellen FW damit wir mal sehen können wieviele das sind wäre mal interesant zu wissen damit sich keiner der jetzt so wie ich das rabbit board holt aktuelle FW drauf macht und hofft das alles super klappt damit ,weil ich habe keine lust nachher meinen copter in einzelteile auf zu suchen nur weil die soft sporadisch mal ihr wissen verliehrt.

Gruß Rene
 
Hi danke für info haste einen link dazu ??
Ab hier werden einige Bugs besprochen: "http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&page=412".

Einige Seiter vorher wurden auch schon diverse Probleme mit dem Gui-Tool für die 1.212 Firm gemeldet, so lassen sich aktuell keine Settings abspeichern und wieder laden...

Die 1.212 Firm ist eine "Verschlimmbesserung", die 1.211 funktioniert bei mir aber recht gut und stabil,
ich nutze aktuell aber kein CF Mode oder GPS.

Mein Rabbit hatte sich nach dem dis-arming aufgehangen,
nach den Power off/on waren alle Settings völlig durcheinander/gelöscht.
 
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FPV1

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