hallo droid
erst mal gratulation zum maiden und gut, dass beim 2. flug nichts passiert ist!
ich habe mich die letzten 2 tage intensiv mit PID werten beim MWC beschäftigt.
fazit vorab: die standardwerte sollten für eine ziemlich weite range an konfigurationen passen.
ich kann nur von meiner aktuellen erfahrung sprechen.
- im arduino sketch sollten eigentlich nur 4 werte eine anpassung zwingend benötigen
(quadx - nanowii - minthrottel - art der funke)
- im multiwiiconf sollten die ausschläge rechts sich genauso bewegn wie der copter wenn man ihn in der hand hält.
- motor drehrichtung, proppeler drehrichtung, gaswege alles noch mal checken
- ACC wie folgt kalibrieren:
leere bierkiste nehmen, auf den die 4 ausleger plan aufliegen können.
ebene fläche suchen, am besten gefliest z.b. im bad.
kiste aufstellen und wasserwaage drauf in allen achsen und bei jeder messung auch die waage mal um 180° drehen und nachmessen. die kiste so ausleveln mix z.b. bierdeckeln, dass sie im wasser steht.
vorausgesetzt dein kopter ist einigermassen ordentlich aufgbaut, das teil draufstellen und den ACC im Tool kalibrieren.
- erst die funke an, dann den lipo an den kopter
- kopter einigermassen waagerecht auf den boden stellen und gyros mit stick kalibrieren
- kopter in die hand nehmen und motoren starten.
gegebenenfalls muss man hier am minthrottel noch was nachlegen dass alle anlaufen und gut rund sind.
ich haben die simonK firmware auf den 25A ESCs von flyduino. im sketch steht 1064 minthrottel, aber mit den motoren von chinaman brauche ich 1150 damit die rund laufen bei 3S im standgas.
- jetzt in der hand ganz wenig gas geben und das gas stehen lassen. wirklich nur ein wenig gas, damit die regelung nicht abschaltet. bei meinem quad reicht wirklich ein mini tick und schon merkt man, wenn man den MWC neigt wie die regelung die motoren gegenarbeiten lässt. jetzt kann man langsam und vorsichtig nick roll yaw alles wunderbar in der hand testen
- wenn das alles funktionier raus auf die wiese ... im ACC!
wieder in der hand starten, noch mal alles testen und am ende gaaaaaaaaanz langsam gas geben bis man die hand öffnen kann und ihn mit einem leichten schubs vorwärts schweben lässt.
- das ganze natürlich bei noWind. als nächstes den ACC feintunen. nur naseschweben im ACC in alle 4 himmelsrichtungen und schauen wohin er zieht. landen und mit den sticks ACC feintunen. das spiel 2-4 mal wiederholen und schon steht er wie eine 1.
- als nächste mal im ACC testen wie er sich so im sehr gemachen rundflug verhält. dann das tempo ein wenig steigern und schauen, ob die sticks so reagieren wie man es gewohnt ist/ oder eben seinem stil entspricht.
- PID werte habe ich noch gar nicht angefasst, nur RC EXPO und RC RATE, und jetzt auch langsam nick/roll RATE und yaw RATE. die standard PID werte passen mir schon ganz gut.
so habe ich die letzten tage meine maiden und einstellen hinter mich gebracht. ich denke mal alles zwischen 380 und 550 quadx mit nanowii (vorausgesetzt aufbau und verhältnis prop/mot/ESC passen) sollte auf anhieb gut fliegbar sein. PID werte sind mit sicherheit sehr weit hinten anzusiedeln wenn es um das debugging der fulgeigenschaften geht.
wenn du schreibst, dass er giert von selbst ...
ich würde Tilmans liste erst mal der reihe nach abarbeiten:
Quad driftet stark weg oder dreht sich von selbst
- Im Acro-Mode: Nicht getrimmt
- Im Level-Mode: Nicht getrimmt, ACC nicht ordentlich kalibriert
- Ausleger krumm/Motoren nicht senkrecht parallel zueinander montiert
- Mittensignale liegen weit von 1500 entfernt (in der GUI kontrollieren)
- Propeller defekt oder verschiedene Propeller
- Gasweg bei den Reglern nicht angelernt
eventuell kannst du ja aus meinen erfahrungen etwas profitieren, wo ich doch von deinem faden so sehr profitiert habe
gruss,
der skyfreak