Neu: KK2 von HK

Tobi1910

Erfahrener Benutzer
Ich habe heute auch viel eingestellt, aber ich bekomme ein leichtes Pendel um die eigene Achse nicht weg.... Der Copter steht gut, auf einmal geht er um die Achse leicht nach rechts weg (Seitenruder) dann geht er wieder langsam zurück. Aber ein ganz leichten drifft (Seitenruder) hat er immer in paar sekunden.

Hat das auch jemand?
 

Q3Max

Erfahrener Benutzer
Hi,

also ich fliege meinen Tri auch mit der ersten software und hab keinen kopfstand von auto auf manuel. Werde derzeit auch nicht flashen, fliege nur im self modus und komme prima damit zurecht. Das einzige was mich nen bissl stört das ich nen bissl kunstflug machen kann, also mal nen looping oder so, für manuel mode bin ich noch zu frisch was das fliegen angeht, aber ich denke das wird noch ;)

MfG Nick
 

HSH

Erfahrener Benutzer
Den Beitrag kenn ich. Was mich in dem Zusammenhang aber besonders interessiert ist ob Jemand den praktischen Vergleich alte -> neue FW/ACC hat.

Und was Dein Problem mit LazyZero's Flashtool betrifft: Das Prob hatte ich auch. Hab nen 32bit Java installiert, den Pfad in die PATH Variable eingefügt und dann ging es. Mit 64bit Java hab ich es nicht zum laufen gebracht.
Das hab ich alles durch (inkl. Deinstallation des 64bit Java). Läuft bei mir nicht. Keine Ahnung was falsch läuft.
 

HSH

Erfahrener Benutzer
Also wenn das im Video der modifizierte ACC war, wäre das ein sehr guter Grund für ein FW Update. Ich will den ACC ja vor allem als Rettungsanker nutzen. Aktuell ankert er den Kopter ja auch, nur leider anders als angedacht.
 

Q3Max

Erfahrener Benutzer
Hi HSH,

also bei mir "habs heute erst ausprobiert" funktionierts sehr gut...

MfG Nick

Also wenn das im Video der modifizierte ACC war, wäre das ein sehr guter Grund für ein FW Update. Ich will den ACC ja vor allem als Rettungsanker nutzen. Aktuell ankert er den Kopter ja auch, nur leider anders als angedacht.
 

macranger

Erfahrener Benutzer
Hallo ich habe jetzt mal ne Frage zu Euren Einstellungen.
Also ich fliege einen 40er Quad in X. Self Level Mode ist aus.
Die Defaults im PI Editor sind die vorderen Werte und die daneben, die ich im Moment habe.
Default PI editor settings
Roll/Pitch Axis:
Pgain = 150 / 60
Plimit = 100 / 100
Igain = 50 / 10
Ilimit = 20 / 20
Yaw Axis:
Pgain = 150 / 80
Plimit = 20 / 20
Igain = 50 / 20
Ilimit = 10 / 10

Eigentlich merke ich keinen Unterschied zu den defaults. Bei schnellen Richtungwechsel wobbelt er.
Wenn ich mit Brille fliege habe habe ich das Gefühl er wobbelt sobald ich schnell fliege. Mit dem
KK 5.5 Board drauf war das nicht so. Oder kommen die PI-Editor Werte erst beim Self Level Mode zum Tragen?

Wie sind denn Eure Werte so?

Danke und Gruß

Kann keiner was zu den werten sagen?
 
So, bin meinen 45er X Gestern auch mal ausgiebig geflogen und muss sagen die KK2 fliegt bombig, vor allem ohne self-Level.
http://der-frickler.net/modellbau/planes/kkquattro
Motorabstand diagonal: ca 45cm
Gewicht: ca 740g mit Akku
Motor: A28L brushless Outrunner 1050kv mit 8×4,5 Props
Regler: Turnigy Plush 10

Ich habe die 2. Firmware Version drauf und an Settings habe ich nur PGain roll/pitch auf 130 hoch gestellt. Sonst ist alles auf Default (wobei die bei der 2. Firmware Version niedriger sind als bei der ersten)
Nach den 2. Akku habe ich noch das Stickscaling deutlich angehoben so das auch Rollen fliegbar sind.
Mit der Config fliegt er jetzt klasse, die Regelung ist extrem knackig und bei Vollgas fängt er etwas an zu überregeln, ist aber nicht schlimm da ich ihn nicht zum filmen nehme.

Wenn ich mir deine Settings anschaue finde ich die sehr weit runtergedreht, was fliegst denn für Regler? Ist dein Wobbeln eher langsam oder hochfrequent?
 

macranger

Erfahrener Benutzer
Wenn ich mir deine Settings anschaue finde ich die sehr weit runtergedreht, was fliegst denn für Regler? Ist dein Wobbeln eher langsam oder hochfrequent?
Also hochfrequent ist es nicht. Mir ist es eigentlich erst beim FPV-fliegen aufgefallen. Das komische ist, daß ich eigentlich keinen Unterschied merke, wenn ich an den Werten rumschraube.
Regler sind Turnigy Plush. 12er oder 18er. Weiß ich gerade nicht. (Sitz im Büro ;-)
 

HSH

Erfahrener Benutzer
Über Google finde ich nichts. Welcher Prozessor ist denn auf dem KK2?
 
FPV1

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