Flydumini von Flyduino.com

fpv-floh

Erfahrener Benutzer
Ich will mir evtl. einen Flydumini aufbauen. Der Copter soll halt fürs üben herhalten. Wäre schon praktisch wenn der Frame was wegsteckt. Wie schauts mit der Crashresistenz aus? Hält der was aus?
 

lazyzero

... zu viel geflashdingst
Tut er eben nicht, ich war schon auf 2.5 unten und es war immer noch nicht gut bzw. ich konnte keinen Unterschied merken. Ich glaube ich komm mit den MultiWii gar nicht zurecht. ODer es liegt an der pololu IMU. Respektiv an dem 4200. Ist der den noch empfindlicher als der 3200?

Ich hab auch noch ein board von Alex (glaube Version 2) mit einer WMP clone der ging ganz gut, ausser das man unheimlich viel mit dem Gas gegen spontane Durchsacker gegenwirken musste.

Aber der Kopter war auch grösser.

Christian

So 8 Monate später, war der Frust über den nicht ruhig zu bekommenden Flydumini verflogen. So wie es ausschaut ist der L3G4200 Gyro nicht wirklich für die MultiWii geeignet. Also hab ich mal ein MPU6050 breakoutboard eingebaut. Gelagert auf einer Lage Spiegelklebeband. Angetrieben wird er immer noch von 2S und den HK 1811-2000 mit 2Blatt 6" Props von HK. Die default settings von MWC 2.1 konnte ich so übernehmen und hab nur P auf 3.3 für Roll/Pitch ändern müssen.

Und gestern ist er dann auch ruhig im Acro und Acc Mode in der Küche geschwebt. Nur die Motoren pfeifen wie Sau. Da muss ich noch mal ran.

Gruß Christian
 

Kienzle

Erfahrener Benutzer
Ich will mir evtl. einen Flydumini aufbauen. Der Copter soll halt fürs üben herhalten. Wäre schon praktisch wenn der Frame was wegsteckt. Wie schauts mit der Crashresistenz aus? Hält der was aus?
Bau in leicht und versuch die Motoren recht weit runter zusetzen (kommt natürlich auf die Halterung an) dann verträgt er auch mal ne Stecklandung

gruss
 

stoooorm

Neuer Benutzer
Hi, ich habe mir einen Flydumini mit folgenden Komponenten aufgebaut:

Robbe Roxxy 2214/25
SimonK 10A
GY-86 IMU (Gyro/Acc MPU6050, Magnet HMC5883L, Barometer MS5611)
2S-800 mAh
Multiwii 2.1

Leider ist er sehr instabil. Solange er noch nahe am Boden ist, gleitet er wie auf einem Luftkissen in ca 10cm Höhe (sieht lustig aus). Manchmal fängt er dann bei konstantem Gas an zu hüpfen (Schlägt auf Boden auf, geht wieder auf Höhe, schlägt auf, geht hoch...). Ich weiß, dass der Bodeneffekt für instabiles Verhalten sorgen kann.

Sobald ich jetzt aber aus diesem Effekt rauskomme, hat er plötzlich ziemlichen Gasüberschuss und steigt sehr schnell und reagiert sehr grob auf Gas. Ich krieg es einfach nicht hin, dass ich in einem Meter mal (halbwegs) ruhig schwebe. Entweder geht er ab wie ne Rakete oder stürzt ab :)

Ich hab dann mal ein bisschen P rausgenommen, bis runter zu 2,5. Hat aber auch nichts gebracht. Vll mal diesen Tiefpass-Filter im Code ausprobieren?

grüße
 

JUERGEN_

Generation 60++
...
Sobald ich jetzt aber aus diesem Effekt rauskomme, hat er plötzlich ziemlichen Gasüberschuss und steigt sehr schnell und reagiert sehr grob auf Gas. Ich krieg es einfach nicht hin, dass ich in einem Meter mal (halbwegs) ruhig schwebe. Entweder geht er ab wie ne Rakete oder stürzt ab :)
ich hoffe du hast das Baro abgeschaltet ?
 

Kayle

Erfahrener Benutzer
Hi, ich habe mir einen Flydumini mit folgenden Komponenten aufgebaut:

Robbe Roxxy 2214/25
SimonK 10A
GY-86 IMU (Gyro/Acc MPU6050, Magnet HMC5883L, Barometer MS5611)
2S-800 mAh
Multiwii 2.1

Leider ist er sehr instabil. Solange er noch nahe am Boden ist, gleitet er wie auf einem Luftkissen in ca 10cm Höhe (sieht lustig aus). Manchmal fängt er dann bei konstantem Gas an zu hüpfen (Schlägt auf Boden auf, geht wieder auf Höhe, schlägt auf, geht hoch...). Ich weiß, dass der Bodeneffekt für instabiles Verhalten sorgen kann.

Sobald ich jetzt aber aus diesem Effekt rauskomme, hat er plötzlich ziemlichen Gasüberschuss und steigt sehr schnell und reagiert sehr grob auf Gas. Ich krieg es einfach nicht hin, dass ich in einem Meter mal (halbwegs) ruhig schwebe. Entweder geht er ab wie ne Rakete oder stürzt ab :)

Ich hab dann mal ein bisschen P rausgenommen, bis runter zu 2,5. Hat aber auch nichts gebracht. Vll mal diesen Tiefpass-Filter im Code ausprobieren?

grüße
Regler eingelernt ?

Gruß Kayle
 

stoooorm

Neuer Benutzer
Danke für die Antworten. Baro hab ich deaktiviert. Ich fliege erst mal nur mit Gyro. Regler hab ich eben nochmal neu eingelernt. Hat nichts an der Problematik geändert. Allerdings weiß ich nicht, ob der Vorbesitzer der Regler das auch ordentlich gemacht hat mit dem flashen auf SimonK. Ich fürchte ich muss noch andere Regler probieren.


EDIT: Ich hab eben mal den Tiefpass für die MPU6050 auf 96Hz gesetzt und siehe da er lässt sich angenehm steuern und das Höhe halten ist ganz einfach. Scheinbar habe ich ein Vibrationsproblem.
 

alclown

Neuer Benutzer
LEDs

@ rOsewhite,

hättest Du ein Bild für mich hiervon?

Gruesse


[/Quote]Jep, ich hab's auch so gemacht: 2 LEDs plus entsprechenden Vorwiderstand vom LED-Strip genommen und das dritte LED-Pad gebrückt. Das funktioniert mit allen Farben an 2S.

Ich dachte erst, dass ich es schade finden würde, so eine spartanische Beleuchtung zu haben, doch bei dem winzigen Rahmen haben sich die insgesamt 8 LEDs an der Unterseite echt als genug erwiesen.[/QUOTE]
 
FPV1

Banggood

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