Hallo Community,
Ich habe am WE endlich mal meinen HK HAL-Frame incl. KK-Board 2.0 LCD zusammengeschraubt, und war auch beim Erstflug "very impressed" ob des sauberen Abhebens ohne Tuning der Einstellungen.
Die AutoLevel-Funktionalität habe ich auf Kanal 5 gelegt, im Garten (ohne Rundflug) funktionierte auch alles augenscheinlich gut, der Copter reagierte nur etwas träge beim Knüppelzentrieren, es sah aber so aus, als wenn er sich wenn auch langsam geradestellen wollte (das übliche Problem wie in verschiedenen anderen Threads beschrieben).
Ebenso hielt er ohne Autolevel seine eingestellte Position der Fluglage bei, auch so wie es sein sollte.
Der Erstflug im Park ergab dann leider ein komplett anderes Bild: Sobald ich mit Autolevel nen Stück in eine Richtung fliege, neigt sich der Copter beim Knüppelloslassen immer mehr in die Flugrichtung, d.h. der Pitch / das Rollen wird größer und lässt sich nur mit Einsatz des vollen Knüppelausschlags in die Gegenrichtung wieder ansatzweise korrigieren.
Die FW ist noch immer die original ausgelieferte, da ich mangels Programmer keinen Plan habe, wie ich das Board sonst bespielen soll.
Da ich den Copter als Ersatz für meinen komplett eigengebauten zum FPV-Fliegen verwenden möchte, hoffe ich auf Eure Lösungsvorschläge.
Ich habe am WE endlich mal meinen HK HAL-Frame incl. KK-Board 2.0 LCD zusammengeschraubt, und war auch beim Erstflug "very impressed" ob des sauberen Abhebens ohne Tuning der Einstellungen.
Die AutoLevel-Funktionalität habe ich auf Kanal 5 gelegt, im Garten (ohne Rundflug) funktionierte auch alles augenscheinlich gut, der Copter reagierte nur etwas träge beim Knüppelzentrieren, es sah aber so aus, als wenn er sich wenn auch langsam geradestellen wollte (das übliche Problem wie in verschiedenen anderen Threads beschrieben).
Ebenso hielt er ohne Autolevel seine eingestellte Position der Fluglage bei, auch so wie es sein sollte.
Der Erstflug im Park ergab dann leider ein komplett anderes Bild: Sobald ich mit Autolevel nen Stück in eine Richtung fliege, neigt sich der Copter beim Knüppelloslassen immer mehr in die Flugrichtung, d.h. der Pitch / das Rollen wird größer und lässt sich nur mit Einsatz des vollen Knüppelausschlags in die Gegenrichtung wieder ansatzweise korrigieren.
Die FW ist noch immer die original ausgelieferte, da ich mangels Programmer keinen Plan habe, wie ich das Board sonst bespielen soll.
Da ich den Copter als Ersatz für meinen komplett eigengebauten zum FPV-Fliegen verwenden möchte, hoffe ich auf Eure Lösungsvorschläge.