AQ50d Pro Multicopter Flugsteuerung

Status
Nicht offen für weitere Antworten.

Kaldi

...es funktioniert!
Ja, muss jeder selbst wissen. Ich schwör ja auch auf Naza/GPS. Das AQ50D ist für mich das perfekte Board um mal schnell was "anderes" zu testen. Unkompliziert, simpel und regelt hervorragend. Ich peppe es gern noch mit Baro und ggf. mit Gps auf. Mal sehen, was GPS kosten wird. Ob es dann zusammengerechnet billiger als Naza GPS wird? (Naza GPS für 155,- ist ja auch kein Schnäppchen).
so verhält es sich auch bei mir... AQ50 ist schnell überall draufgeschraubt und man braucht keinen PC dazu um irgendwas einzustellen - OK - das KK2 auch nicht mehr... ;)
 

chichi

Erfahrener Benutzer
Ich denke da tut sich noch was und das Baro wird irgendwann zur Erst-Ausstattung gehören. Dann noch die Hürde mit dem GPS, wenn weiter alles so gut läuft, wäre das ne klasse Sache. Der Preis im Vergleich zur NAZA regelt dann die Nachfrage. Habe auch beides hier und muss selbst wissen, was ich wo einsetze. Dann noch die KK2.0 für die ich kaum Zeit habe, aber auch die wird ihr Plätzchen bekommen.
 

Greg0r

Erfahrener Benutzer
Hallo,
Mich würde interessieren wie ihr euer Board befestigt habt bzw. ob ihr es extra dämpfend irgendwie gelagert habt.
Ich habe es mit selbstklebenden moosgummiplatten befestigt und weiß nicht ob dies eine gute Wahl ist, ob es zu weich gelagert ist oder es völlig egal ist.
Gruß
 

db24

Kreisflieger
Ich habe einfach ganz kurze Abschnitte vom Silikon-Spritschlauch als Dämpfer auf die Schrauben gesteckt und festgezogen. Hält fest und ist nicht starr verbunden.
 

helste

Erfahrener Benutzer
Ich klebe grundsätzlich als FCs immer mit Spiegeltape fest. Meistens mit mehreren Lagen, damit die Beinchen der Bauteile nicht an am Untergrund anstoßen.
 

chichi

Erfahrener Benutzer
Wenn schon dämpfen, dann nur an vier Punkten ... nicht auf Fläche. Ich habe keine Dämpfung und das geht auch. Ich werde aber Dämpfsysteme ausprobieren. Denn beim Landen des Copters am harten Boden spingt er wegen der Vibration gerne kurz nochmal hoch.

Ja und mein Copter steigt beim 360 Grad drehen um die Achse etwas hoch, warum weiss ich nicht. Das Ändern des DIP4 bringt bei mir nichts. Ich nutze die v1.8 und analoge Sensoren. Ich meine bei v1.2 konnte ich mit DIP4 das aggressive Gasgeben verhindern. Ich frage nochmal: War das echt auf 800 Hz früher? Und jetzt bei 400 mit 1.8? Kann man bei 1.8 nicht mehr auf 300 Hz runterstellen?

Gain ist bei mir auf 12
A-Gain auf 6,2 (sehr niedrig, gell!)

Sehr starkes Steigen, auffangen quittiert mein Copter gern mit leichtem Aufrütteln. Muss ich noch weiter runter, dann wird er mir zu wenig stramm. Comprende?

Wie seit ihr unterwegs.
 

Greg0r

Erfahrener Benutzer
Ok hab es auch nur an den 4 Ecken auf dem Moosgummiplatten gelagert. Mit meiner geringen Erfahrung fehlen mir die Alternativen.

Ja und mein Copter steigt beim 360 Grad drehen um die Achse etwas hoch, warum weiss ich nicht. Das Ändern des DIP4 bringt bei mir nichts. Ich nutze die v1.8 und analoge Sensoren. Ich meine bei v1.2 konnte ich mit DIP4 das aggressive Gasgeben verhindern. Ich frage nochmal: War das echt auf 800 Hz früher? Und jetzt bei 400 mit 1.8? Kann man bei 1.8 nicht mehr auf 300 Hz runterstellen?

Gain ist bei mir auf 12
A-Gain auf 6,2 (sehr niedrig, gell!)
Ist bei mir ähnlich. Find dies nicht so schön. Kann man über die Software noch mehr einstellen? Da ich kein Datenkabel besitze weiß ich gar nicht was man da noch so einstellen kann.
 

Greg0r

Erfahrener Benutzer
Ok hab es auch nur an den 4 Ecken auf dem Moosgummiplatten gelagert. Mit meiner geringen Erfahrung fehlen mir die Alternativen.

Ja und mein Copter steigt beim 360 Grad drehen um die Achse etwas hoch, warum weiss ich nicht. Das Ändern des DIP4 bringt bei mir nichts. Ich nutze die v1.8 und analoge Sensoren. Ich meine bei v1.2 konnte ich mit DIP4 das aggressive Gasgeben verhindern. Ich frage nochmal: War das echt auf 800 Hz früher? Und jetzt bei 400 mit 1.8? Kann man bei 1.8 nicht mehr auf 300 Hz runterstellen?

Gain ist bei mir auf 12
A-Gain auf 6,2 (sehr niedrig, gell!)
Ist bei mir ähnlich. Find dies nicht so schön. Kann man über die Software noch mehr einstellen? Da ich kein Datenkabel besitze weiß ich gar nicht was man da noch so einstellen kann.
 

Atarix777

Erfahrener Benutzer
Also ich habe vor ein paar Monaten beim Aufbau viel umprobiert, aber am Ende an meiner Q40 garnichts gedämpft. Nicht die Cam, nicht die FC - das Einzige was ich gemacht habe war Plastik Schrauben + Stifte für die Fixierung des Boards zu verwenden.

Bisher kenne kenne ich nur das KK board + AQ50D und habe auch erst 5 Copter gebastelt, aber mit den Plastikstiften + Schrauben die sogut wie garnicht dämpfen dürften, hatte ich soweit die besten Resultate.
 

helste

Erfahrener Benutzer
So, bevor ich es in die Tonne werfe frage ich mal nach, ob jemand das Phänomen kennt.
Habe das AQ50 eine Zeit lang nicht verwendet., Hat aber zuletzt funktioniert.
Jetzt will ich es an Stelle des Crius SE am Quad montieren und da tut sich ein Problem auf. Wenn ich die Regler anstecke und dann den Akku anschließe, dann fangen alle Regler zu piepsen an. Ununterbrochen kurzes Piepsen.
Ich fürchte schon das Board hat was ab bekommen. Aber was kann das sein?
 

Kayle

Erfahrener Benutzer
So, bevor ich es in die Tonne werfe frage ich mal nach, ob jemand das Phänomen kennt.
Habe das AQ50 eine Zeit lang nicht verwendet., Hat aber zuletzt funktioniert.
Jetzt will ich es an Stelle des Crius SE am Quad montieren und da tut sich ein Problem auf. Wenn ich die Regler anstecke und dann den Akku anschließe, dann fangen alle Regler zu piepsen an. Ununterbrochen kurzes Piepsen.
Ich fürchte schon das Board hat was ab bekommen. Aber was kann das sein?
Leuchtet denn irgendeine LED auf dem Board ?

Gruß Kayle
 
ich mein hört sich doof an, aber mir passiert sowas gerne mal... hast du die (Servo) Stecker richtig rum drauf? Sowohl am Empfänger als auch am Board? Wenn die Regler kein Signal kriegen, dann piepsen die sobald sie Strom kriegen.
 

helste

Erfahrener Benutzer
Led leuchtet am Board. Regler sind richtig drauf.
Habe jetzt mal einen Suppo Motor mit dem Suppo Regler, die ursprünglich mal mit dem AQ50 betrieben wurden, angeschlossen. Da gab es zuerst auch dieses Dauerpiepsen. Dann habe ich den Gashebel auf Mitte geschoben und es war ruhig. Dann Gashebel runter und mit dem Button am Board Senderkalibrierung gamacht. Anschließend ließ es sich scharf stellen und der Motor lief an.
Dann wieder einen Regler vom Quad dran (Turnigy Plush 18A) und das gleiche versucht. Das Piepen hört da aber nicht auf, wenn ich den Gashebel in Mittelstellung bringe. Regler wurde aber auch extra vorher angelernt. Steckt auch sicher richtig dran. Wenn ich das Piepsen ignoriere und den Button am Board drücke und gedrückt halte, dann hört das Piepsen auf, wenn die LED wieder angeht, nachdem es sich vorher beschleunigt hat. Dann geht es aber gleich wieder los. Wenn ich versuche das Board scharf zu schalten, dann blinkt die LED, aber es tut sich sonst nichts. Echt merkwürdig.
Das Board dürfte also doch nichts ab bekommen haben. Funktioniert nur mit dem Turnigy 18 A nicht.
Werde mal noch einen anderen Regler probieren.
 

helste

Erfahrener Benutzer
Ja, habe ich alles schon gemacht.
Komisch. Mit den Suppos geht es, mit den Plush nicht.
Schade, hätte das Board gerne mal am Quad montiert. Eventuell tausche ich die Regler aus.
Dann nehme ich halt die Plush für den Tri und die Suppos (HW) für den Quad.
Werde ich morgen mal zum Lötkolben greifen. Heute mag ich nicht mehr.
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
FPV1

Banggood

Oben Unten