Sooo,
war nun das erste mal draussen, der erste Test war im Attimode, der zweite Test im GPS-Atti mode, PH alles lief perfekt, sogar bei etwas stärkerem Wind stand er wie angenagelt, ehrlich, da ich nur zwei Akkus habe, wieder laden, danach noch einmal raus und was soll ich sagen, genau das Gegenteil, erst kippte er immer nach vorne, dann Akku ab, wieder ran, dann kippte er nach hinten, dann doch noch abgehoben und in ca. 1 m Höhe, rutschte er nach vorne weg, da ich die untere Centerplate nur mit 4 Plastikabstandshaltern gesichert hatte , sind die abgeschert und das obere Teil rutschte flach über den Boden, mein Glück, kein weiterer Schaden entstanden, nur ein angeschliffener Prop, kann es an der Temperatur gelegen haben? im Raum über 23° C und aussen um die 2° C, nur, warum nicht beim ersten mal auch. Wollte auch noch einmal kalibrieren und komme aber nicht in den Modus, solange ich Schalte, nach den 6-8 mal, leuchtet die Diode Gelb, höre ich auf zu schalten, blinkt sie wieder, je nach Stellung des Schalters. ?????
Noch eine Frage, die Einstellungen der Mounting Location, geht die vom Centrum des Copters aus, oder vom Centrum der MC?
weil ich die MC etwa 2 cm hoch, über der oberen Centerplate, montiert habe.
Nachtrag, habe den Copter noch einmal im Zimmer schweben lassen, ohne Landegestell und hängendem Akku, hat den Gewichtsunterschied sauber ausgeglichen und es gab auch keine Probleme, habe die Einstellungen so belassen, wie sie waren.
Ich vermute irgendwelche Störungen auf dem Platz, denn mein Quadro, mit Rabbit FC, ist mir hier auch schon einmal abgehauen, nur hier einen Elekrosmog freien Platz zu finden, ist sehr schwer, alle Leitungen laufen über der Erde.
war nun das erste mal draussen, der erste Test war im Attimode, der zweite Test im GPS-Atti mode, PH alles lief perfekt, sogar bei etwas stärkerem Wind stand er wie angenagelt, ehrlich, da ich nur zwei Akkus habe, wieder laden, danach noch einmal raus und was soll ich sagen, genau das Gegenteil, erst kippte er immer nach vorne, dann Akku ab, wieder ran, dann kippte er nach hinten, dann doch noch abgehoben und in ca. 1 m Höhe, rutschte er nach vorne weg, da ich die untere Centerplate nur mit 4 Plastikabstandshaltern gesichert hatte , sind die abgeschert und das obere Teil rutschte flach über den Boden, mein Glück, kein weiterer Schaden entstanden, nur ein angeschliffener Prop, kann es an der Temperatur gelegen haben? im Raum über 23° C und aussen um die 2° C, nur, warum nicht beim ersten mal auch. Wollte auch noch einmal kalibrieren und komme aber nicht in den Modus, solange ich Schalte, nach den 6-8 mal, leuchtet die Diode Gelb, höre ich auf zu schalten, blinkt sie wieder, je nach Stellung des Schalters. ?????
Noch eine Frage, die Einstellungen der Mounting Location, geht die vom Centrum des Copters aus, oder vom Centrum der MC?
weil ich die MC etwa 2 cm hoch, über der oberen Centerplate, montiert habe.
Nachtrag, habe den Copter noch einmal im Zimmer schweben lassen, ohne Landegestell und hängendem Akku, hat den Gewichtsunterschied sauber ausgeglichen und es gab auch keine Probleme, habe die Einstellungen so belassen, wie sie waren.
Ich vermute irgendwelche Störungen auf dem Platz, denn mein Quadro, mit Rabbit FC, ist mir hier auch schon einmal abgehauen, nur hier einen Elekrosmog freien Platz zu finden, ist sehr schwer, alle Leitungen laufen über der Erde.