Moin Moin!
Ich habe ein kleines Problem und komme nicht wirklich weiter. Vor ein paar Tagen bin ich geflogen und das Ding stand (ohne PID Tuning) fast wie ne 1 in der Luft (Loiter / ich meine mit der 2.9.1b war es). Zwischenzeitlich habe ich auf die 3.0.0-rcX und dann 3.0.1 geupdated und die Kalibrierungsprozesse durchgeführt.
Seit dem habe ich zwei Probleme:
1.) Der Copter dreht sich doch recht stark um die eigene Achse. Die Deklination habe ich manuell via Website erfasst, Auto dec. ist aus und die Kalibrierung habe ich auch gemäß Video gemacht.
2.) Wenn ich auf Loiter/Alt_Hold schalte, verliert er binnen kürzester Zeit locker gerne mal 1-3m Höhe und springt wie ein Flummi aber unregelmäßig hoch und runter. Schaumstoff habe ich nicht in Verwendung, da das Onboard-GPS (Platine aber auch deaktiviert > externes uBlox LEA 6N) dies nicht ermöglicht.
Respektiv habe ich die 2.9.1b wieder installiert, ein erase via Terminal durchgeführt und alles neu konfiguriert. Problem 1 ist dadurch fast weg. Problem 2 besteht leider weiterhin.
Das APM selbst liegt in einer mit Dämpfern aufgeschraubten Brotdose (nur eine schmale Öffnung für die Leitungen). Weiter gibt es ein XL-EZ0 Sonar. Gerne kann ich auch die letzten *.log und *.log.gpx Dateien hierzu posten (übers Terminal runtergeladen?!)... - ich weiß leider nicht wie man sie "liest".
Vielen Dank für die Tips im Voraus!
Ich habe ein kleines Problem und komme nicht wirklich weiter. Vor ein paar Tagen bin ich geflogen und das Ding stand (ohne PID Tuning) fast wie ne 1 in der Luft (Loiter / ich meine mit der 2.9.1b war es). Zwischenzeitlich habe ich auf die 3.0.0-rcX und dann 3.0.1 geupdated und die Kalibrierungsprozesse durchgeführt.
Seit dem habe ich zwei Probleme:
1.) Der Copter dreht sich doch recht stark um die eigene Achse. Die Deklination habe ich manuell via Website erfasst, Auto dec. ist aus und die Kalibrierung habe ich auch gemäß Video gemacht.
2.) Wenn ich auf Loiter/Alt_Hold schalte, verliert er binnen kürzester Zeit locker gerne mal 1-3m Höhe und springt wie ein Flummi aber unregelmäßig hoch und runter. Schaumstoff habe ich nicht in Verwendung, da das Onboard-GPS (Platine aber auch deaktiviert > externes uBlox LEA 6N) dies nicht ermöglicht.
Respektiv habe ich die 2.9.1b wieder installiert, ein erase via Terminal durchgeführt und alles neu konfiguriert. Problem 1 ist dadurch fast weg. Problem 2 besteht leider weiterhin.
Das APM selbst liegt in einer mit Dämpfern aufgeschraubten Brotdose (nur eine schmale Öffnung für die Leitungen). Weiter gibt es ein XL-EZ0 Sonar. Gerne kann ich auch die letzten *.log und *.log.gpx Dateien hierzu posten (übers Terminal runtergeladen?!)... - ich weiß leider nicht wie man sie "liest".
Vielen Dank für die Tips im Voraus!