"UltraESC" bald gibt's was Neues

Status
Nicht offen für weitere Antworten.

Felias

Erfahrener Benutzer
Ist FrSky (V8R7SP PPM) und nicht invertiert. In der MultiWii-Gui sieht man die Kanäle ja, da passt alles.

Am UltraESC kommt einfach kein Throttle-Signal an... daher liegt es wohl an der NanoWii...

@Overtuner: :mad::mad:
 
okok.
nimm dochmal irgend n 0815 esc und grenz den Effekt auf nanowii oder ultra ein
 

Felias

Erfahrener Benutzer
Oh my... ich habe gerade das erste Lebenszeichen erhalten!

Ich habe zum xten Mal die NanoWii-Firmware geflashed (die von Felix für sein Tool), und dann per Schalter gearmed. Und warum auch immer, jetzt sind sie angesprungen. Als ich etwas Gas gegeben habe drehten die Motoren recht stark auf und die Begrenzung des Labornetzteils ist reingehauen. Einer der 4 Motoren hat daraufhin angehalten, bei dem dazugehörigen Regler hat die blaue LED aufgehört zu Leuchten. Das ist jetzt dauerhaft so, bei Neuinitialisierung leuchtet bei diesem Regler nach wie vor die blaue LED nicht.

Ein weiterer Versuche hat dazu geführt, dass sich noch ein weiterer Regler dazugesellt hat. Es initialisieren jetzt also nur noch 2 von 4 Regler... Ich spiele mal weiter rum... aber immerhin, es ist endlich einmal was passiert.

EDIT: einer der beiden Regler liess sich wieder zum Initialisieren überreden, nachdem ich ihn an das Konfigurationstool angeschlossen und auf "Write" geklickt habe... der andere Regler lässt sich leider nicht mehr mit dem Rechner verbinden. Hoffe da ist nicht futsch gegangen. Gefühlt tappe ich komplett im Dunkeln und taste mich voran :)
 
Zuletzt bearbeitet:

Felias

Erfahrener Benutzer
Mit der Frage ob das nötig ist hat alles angefangen ;-)

Ich bin mir ja auch ziemlich sicher, dass ich was einfaches falsch mache, aber das hat auch nix geholfen ^^

Werde jetzt nochmal die Masse-Kabel legen. Eigentlich sollte das ja nicht nötig sein, da die Stromzuführ-Massen verbunden sind.
 
Oh my... ich habe gerade das erste Lebenszeichen erhalten!

Ich habe zum xten Mal die NanoWii-Firmware geflashed (die von Felix für sein Tool), und dann per Schalter gearmed. Und warum auch immer, jetzt sind sie angesprungen. Als ich etwas Gas gegeben habe drehten die Motoren recht stark auf und die Begrenzung des Labornetzteils ist reingehauen.
Das allerdings kommt mir bekannt vor, jetzt machst einen eeprom clear:

(arduino -> datei -> beispiele -> eeprom clear -> draufladen -> 5 sekunden warten -> wieder MWC nano drauf und neu einstellen..)
ich denke nicht das dein Problem die UltraESC sind, ich glaube eher das dein NanoWii inzwischen verhunzt ist aber das lässt sich ja gottseidank lösen :D

edit: vergiss das Massekabel!
 

Felias

Erfahrener Benutzer
Das allerdings kommt mir bekannt vor, jetzt machst einen eeprom clear:
Dank Dir. Hab ich gemacht und hat auch alles soweit geklappt, aber leider hat das nicht viel gebracht. Selbes Verhalten wie vorher...

ich denke nicht das dein Problem die UltraESC sind, ich glaube eher das dein NanoWii inzwischen verhunzt ist aber das lässt sich ja gottseidank lösen :D
Na das nehme ich auch an... Daher hab ich jetzt mal eine NanoWii aus einem anderen Kopter ausgebaut und mit der getestet: genau dasselbe Ergebnis...

Wegen Massekabel biste sicher?


edit: vergiss das Massekabel![/QUOTE]
 
ja, wenns bei mir nicht genauso laufen würde hätt ich´s nicht geschrieben.

Ich hab den eeprom clear glaub 3 Mal machen müssen dann hats geklappt, irgendwo ist da noch ein Bug in der Soft, tatsache aber ist das es funktioniert. Ich flieg das genau so wie ich´s beschrieben hab.
Echt schade das du damit so viel Stress hast.
 

Felias

Erfahrener Benutzer
Am meisten nervt mich, dass scheinbar ein Regler das Ganze nicht unbeschadet überstanden hat... kann man die Regler selbst auch selbst neu flashen? Habe afaik keine Firmware gesehen.
 

sceak

Kaltverformer
Hallo Felias,

in der Anleitung wird übrigens explizit davor gewarnt die Regler an einem Netzteil zu betreiben, nur mal nebenbei. Ich probiere alle neuen Regler/Motoren Kombinationen grundsätzlich immer zuerst mit nem simplen Servotester aus, so erspart man sich viele Fehlerquellen und kann eher eingrenzen womit manche Problemchen zusammen hängen.

Meine Ultras haben auf Anhieb sofort wie erwartet funktioniert. Erst nach dem Test mit dem Servotester habe ich dann alles mit der Nanowii verkabelt.

Grüße,
Sven
 

Freedel

Neuer Benutzer
Fliegt jemand von hier schon die UltraESCs mit der Naza V2 ? Also ich habe damit noch Probleme...
Sobald ich über 50% bin steigern sich die Drehzahlen automatisch bis zum abheben aber das leider auch andersrum, wenn ich den throttle zurück auf 50-49% bringe, fahren die ESCs wieder runter auf ne winzige Drehzahl.

Kennt das jemand ?
 

AnDal

Erfahrener Benutzer
Fliegt jemand von hier schon die UltraESCs mit der Naza V2 ? Also ich habe damit noch Probleme...
Sobald ich über 50% bin steigern sich die Drehzahlen automatisch bis zum abheben aber das leider auch andersrum, wenn ich den throttle zurück auf 50-49% bringe, fahren die ESCs wieder runter auf ne winzige Drehzahl.

Kennt das jemand ?
In welchem Modus fliegst Du? Manuell oder ATTI/GPS?

Ich rate mal. Du fliegst in ATTI/GPS. Laut Anleitung, die Du ja sicher gelesen hast, steht drin das bei Gas >50% die Startautomatik greift und der Copter stabilisiert in die Luft gebracht wird. Wenn Du innerhalb des Startvorgangs unter die 50% Stickweg fällst "bricht" er wieder ab.
 
Fliegt jemand von hier schon die UltraESCs mit der Naza V2 ? Also ich habe damit noch Probleme...
Sobald ich über 50% bin steigern sich die Drehzahlen automatisch bis zum abheben aber das leider auch andersrum, wenn ich den throttle zurück auf 50-49% bringe, fahren die ESCs wieder runter auf ne winzige Drehzahl.

Kennt das jemand ?
:D ich glaube pauschal das die UltraESC schuld daran sind. Zumindest solange bis man sich die Mühe gemacht hat das Naza Manual zu lesen :D

@ Felias, du kannst ruhig das Netzteil zum testen nehmen, das Problem ist das bei das Netzteil nicht so wie ein Accu die Ströme aufnehmen kann die bei der "regenerative breaking" Funktion zurück gehauen werden.
Aber hey, testen ob das Teil läuft geht auf jeden Fall nur übertreiben sollte man es nicht ;)
 
Zuletzt bearbeitet:

ronco

Erfahrener Benutzer
Push ... any News ahead ? 10A und 30A Version?
Hi,

von der 35A version habe ich jetzt laufende protos hier.. für die muss ich aber noch die FW anpassen. bin grade am strom limiter.. und wenn ichs schaffe kommt auch direkt der CAN Bus support :D.

bei der 10A version ist noch unsicher ob's diese geben wird. leider brachten die angepeilten Fet's nicht die leisstung die ich erwartet hatte. aber dafür wird es eine low cost variante des Ultra ESC's geben :) da sind protos zu mir unterweegs.

KISS (keep it super simple) ESC:
- 20A 2-4S
- all N fet mit gate treibern
- aktiver freilauf (wie beim UESC nur immer an)
- 32kHz motor PWM
- 1000 (*~10bit) schritte auflösung
- oneshot PWM (über löt jumper aktivierbar => sonnst normal 50-500Hz)
- nur der gasweeg ist über den sender programmierbar

wird vom lauf verhalten gleich sein wie das UESC .. aber halt ohne USB / GUI und kein 3D und so. wird dafür aber deutlich weniger kosten. und ist kleiner.

der aktuell bestellte proto ist (LxB) 34x12mm

gruß

Felix
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Felix !

Fliege die Ultras seit kurzem in 2 Plejad-Testkoptern. Einer mit "Inverted-Firmware" und einstweilen 3s und einen mit der normalen FW und 4s-Akku.
Mit 3s gibt es bei 3D-Betrieb keine Probleme, allerdings auch wenig Durchzug ;) Mit 4s zuckt es aber gewaltig. Jetzt empfiehlst Du ja 2 Elkos paralell. OK. Habe mir 330uf 35V Elkos besorgt und bin mir ein wenig unsicher wie, bzw. wo diese am geschicktesten angelötet werden sollen. Hast Du da Erfahrungswerte, bzw. kann ich den 2.Elko auch auf der "Rückseite" alternativ dazulöten ?

Bei Normalbetrieb gibt es mit 4s absolut keine Probleme und die Regelung ist perfekt :)

lG
jaro
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
FPV1

Banggood

Oben Unten