vor 3 Jahren mit Modellflug angefangen ( Fläche )
jetzt wurde es Zeit für nen Copter
auf meiner Wunschliste steht ein klappbarer Copter mit BL Gimbal der eine Systemkamera tragen kann
aber erstmal klein anfangen
wolle mir vor nem Jahr schonmal nen Copter bauen, da hatte ich mir schon ein paar Sachen gekauft
5x Keda 20-22
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4700__hacker_style_brushless_outrunner_20_22l.html
5x Hobbyking SS Series 18-20A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC.html
vor 2 Wochen dann ein KK2.0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_LCD_Flight_Control_Board_EU_warehouse_.html
eigentlich wollt ich erst noch ein paar Nuris fertig bauen und den copter irgendwann mal bauen
hab dann mit skyfreak geschrieben und dann auch tel. ( er hatte Rahmen und Luftschrauben )
ab da gings schnell um 18.00 Uhr zu ihm gefahren,
er hat mir die Regler auf Simon K geflasht
an die Warthox Centerplate mit stromverteiler
http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
die Regler angelötet
Aluarme montiert, wellen an den Motoren gekürzt, Motoren montiert und mit den Reglern verlötet
noch leitungen für die LED leisten mit angelötet...
irgendwann waren wir dann fertig
Empfänger: Orange RX R615
Sender: Spektrum DX6i DSM 2 Mode 2
Props: 9"x4.7 GEMFAN
für den erstflug hab ich noch bis zum Wochenende gewartet - atom001 hat sich den copter nochmal angeschaut, da er leicht nach links drehte ( problem besteht immer noch - mit einem klick rechts bei der trimmer der fernsteuerung passt es aber fast )
beim erstflug Lipowarner auf 3,4V eingestellt
Flugzeit mit nem 3S 2200mah -> 10 min
beim zweiten Flug 3,3V - Flugzeit -> 12 min
inzwischen hab ich schon über 10 Flüge - klappt recht gut
Flugzeit hat sich bei 9-10 min eingependelt ( fliege noch recht vorsichtig )
soweit sogut
wenn ich nach dem "armen" vorsichtig gas gebe, läuft der motor hinten links später los als die anderen 3
- könnte das evt. die ursache sein, das sich der copter leicht um die eigene achse dreht ?
einen ersatzmotor hab ich noch übrig - evt. mal den versuchen?
:edit:
Danke nochmal an Skyfreak! - ohne Dich würd ich immer noch noch copter fliegen
jetzt wurde es Zeit für nen Copter
auf meiner Wunschliste steht ein klappbarer Copter mit BL Gimbal der eine Systemkamera tragen kann
aber erstmal klein anfangen
wolle mir vor nem Jahr schonmal nen Copter bauen, da hatte ich mir schon ein paar Sachen gekauft
5x Keda 20-22
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4700__hacker_style_brushless_outrunner_20_22l.html
5x Hobbyking SS Series 18-20A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6457__Hobbyking_SS_Series_18_20A_ESC.html
vor 2 Wochen dann ein KK2.0
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...r_LCD_Flight_Control_Board_EU_warehouse_.html
eigentlich wollt ich erst noch ein paar Nuris fertig bauen und den copter irgendwann mal bauen
hab dann mit skyfreak geschrieben und dann auch tel. ( er hatte Rahmen und Luftschrauben )
ab da gings schnell um 18.00 Uhr zu ihm gefahren,
er hat mir die Regler auf Simon K geflasht
an die Warthox Centerplate mit stromverteiler
http://flyduino.net/Quadrocopter-Centerplate-mit-onboard-Stromverteiler-2er-Set
die Regler angelötet
Aluarme montiert, wellen an den Motoren gekürzt, Motoren montiert und mit den Reglern verlötet
noch leitungen für die LED leisten mit angelötet...
irgendwann waren wir dann fertig
Empfänger: Orange RX R615
Sender: Spektrum DX6i DSM 2 Mode 2
Props: 9"x4.7 GEMFAN
für den erstflug hab ich noch bis zum Wochenende gewartet - atom001 hat sich den copter nochmal angeschaut, da er leicht nach links drehte ( problem besteht immer noch - mit einem klick rechts bei der trimmer der fernsteuerung passt es aber fast )
beim erstflug Lipowarner auf 3,4V eingestellt
Flugzeit mit nem 3S 2200mah -> 10 min
beim zweiten Flug 3,3V - Flugzeit -> 12 min
inzwischen hab ich schon über 10 Flüge - klappt recht gut
Flugzeit hat sich bei 9-10 min eingependelt ( fliege noch recht vorsichtig )
soweit sogut
wenn ich nach dem "armen" vorsichtig gas gebe, läuft der motor hinten links später los als die anderen 3
- könnte das evt. die ursache sein, das sich der copter leicht um die eigene achse dreht ?
einen ersatzmotor hab ich noch übrig - evt. mal den versuchen?
:edit:
Danke nochmal an Skyfreak! - ohne Dich würd ich immer noch noch copter fliegen
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