Irgendwie komm ich mit meinem nicht voran. Wobei ich nicht sagen kann, ob das an meiner Inkompetenz bezüglich des APM liegt (vorher nur KK2 geflogen) oder an dem GLB Gerät im speziellen.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit Kompass + GPS (-> Kabel umstecken hat geholfen) dachte ich dass ich auf einem guten Weg bin. Habe im APM Planner 2.0 die aktuelle 3.1 Stable für Tricopter geflasht, die Ausrichtung des Frames auf + gesetzt und dann die Kompasskalibrierung gestartet und abgeschlossen. Anschließend die Fernbedienung kalibriert, was auch ohne Probleme ging. Musste nach Umstieg vom KK nur den YAW Kanal an der Fernbedienung umdrehen - Alle anderen Wege werden korrekt dargestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich das PPM Summensignal verwende - dazu musste ich nur einen Jumper in der Input-Leiste zwischen die Signalleitungen von Input 2 + 3 setzen. Strom bekommt das Board über das Powermodule von 3DR.
Nun zum Problem: Ich krieg das ding nicht gestartet. Die Motoren laufen nicht an. Auch die automatische ESC-Kalibrierung geht nicht. Die Motoren sind an den Outputs 1,2,4 (und 7 für den Servo) angeschlossen (Signal-Pins nach innen). Sobald ich die Batterie einstecke, piepen die ESCs 3 mal kurz hintereinander und dann kommt nichts mehr. (Beim KK2 waren es 3 kurze und ein langer).
In der CLI habe ich den Motor-Test ausprobiert -> keine Reaktion. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Edit: Die ESCs sind Turnigy Plushs mit SimonK geflasht.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit Kompass + GPS (-> Kabel umstecken hat geholfen) dachte ich dass ich auf einem guten Weg bin. Habe im APM Planner 2.0 die aktuelle 3.1 Stable für Tricopter geflasht, die Ausrichtung des Frames auf + gesetzt und dann die Kompasskalibrierung gestartet und abgeschlossen. Anschließend die Fernbedienung kalibriert, was auch ohne Probleme ging. Musste nach Umstieg vom KK nur den YAW Kanal an der Fernbedienung umdrehen - Alle anderen Wege werden korrekt dargestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich das PPM Summensignal verwende - dazu musste ich nur einen Jumper in der Input-Leiste zwischen die Signalleitungen von Input 2 + 3 setzen. Strom bekommt das Board über das Powermodule von 3DR.
Nun zum Problem: Ich krieg das ding nicht gestartet. Die Motoren laufen nicht an. Auch die automatische ESC-Kalibrierung geht nicht. Die Motoren sind an den Outputs 1,2,4 (und 7 für den Servo) angeschlossen (Signal-Pins nach innen). Sobald ich die Batterie einstecke, piepen die ESCs 3 mal kurz hintereinander und dann kommt nichts mehr. (Beim KK2 waren es 3 kurze und ein langer).
In der CLI habe ich den Motor-Test ausprobiert -> keine Reaktion. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Edit: Die ESCs sind Turnigy Plushs mit SimonK geflasht.
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