Kopter:
MD4-500 im X Mode
Unten drunter eine selbstgebaute Ebene für Akku und Tarot Gimbal.
Dazu eine Landegestell Verlängerung und eine 3D gedruckte Klappgestellvorrichtung.
Flugcontroller Naza Lite inkl GPS.
20A Regler + 940kv Motoren.
Guten Tag liebe Community. Ich bräuchte eure Hilfe, denn es ist vorgestern folgendes passiert:
Ich bin mit meine Quad mit Naza Lite im GPS Modus geflogen, und auf einmal fing er massiv an zu taumeln und viel aus ca 30m schnell herunter. Ich habe versucht mit steuern und gasgeben das ganze abzufangen, und das hat auch ein WENIG funktioniert. Der Copter wurde ein wenig langsamer ist aber weiterhin stark getaumelt und ist dann letztendlich auf dem Boden "eingeschlagen". Das Klappgestell war gerade eingeklappt und er ist somit auf dem Gimbal gelandet . Ursache vom Lied. Gimbal funktionierte nicht mehr. Klappgestell abgebrochen und es fühlte sich in dem Moment so an als sei ein Motor sehr warm.
Gestern Reparaturversuche und Ursachenforschung. Ergebnis: Gimbal läuft Gottseidank(nur ein Stecker abgerissen). Klappgestell konnte ich schnell reparieren. Und beim Test ob die Motoren noch alle anlaufen liefen alle 4 weiterhin an. Einen Versuch zu starten habe ich nicht machen können, da es nur am regnen war die letzten 2 tage.
Habt ihr ein Tipp was die genaue Ursache sein könnte? Motor defekt? Regler defekt? Wie Fehler ausschließen? Ist ggf. die Naza das Problem? Kumpel berichtete mir von ähnlichen Problemen und zwar total unverhofft und unregelmässig. Ich hatte so ein Erlebnis ja auch schon einmal. Aber da war das zum Glück nur in 1m Höhe. Habt ihr Tipps was ich machen könnte damit soetwas nicht wieder passiert? Ich werde wenn Wetter ist mal versuchen ob er überhaupt nochmal ordentlich startet und fliegt.
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe!
MD4-500 im X Mode
Unten drunter eine selbstgebaute Ebene für Akku und Tarot Gimbal.
Dazu eine Landegestell Verlängerung und eine 3D gedruckte Klappgestellvorrichtung.
Flugcontroller Naza Lite inkl GPS.
20A Regler + 940kv Motoren.
Guten Tag liebe Community. Ich bräuchte eure Hilfe, denn es ist vorgestern folgendes passiert:
Ich bin mit meine Quad mit Naza Lite im GPS Modus geflogen, und auf einmal fing er massiv an zu taumeln und viel aus ca 30m schnell herunter. Ich habe versucht mit steuern und gasgeben das ganze abzufangen, und das hat auch ein WENIG funktioniert. Der Copter wurde ein wenig langsamer ist aber weiterhin stark getaumelt und ist dann letztendlich auf dem Boden "eingeschlagen". Das Klappgestell war gerade eingeklappt und er ist somit auf dem Gimbal gelandet . Ursache vom Lied. Gimbal funktionierte nicht mehr. Klappgestell abgebrochen und es fühlte sich in dem Moment so an als sei ein Motor sehr warm.
Gestern Reparaturversuche und Ursachenforschung. Ergebnis: Gimbal läuft Gottseidank(nur ein Stecker abgerissen). Klappgestell konnte ich schnell reparieren. Und beim Test ob die Motoren noch alle anlaufen liefen alle 4 weiterhin an. Einen Versuch zu starten habe ich nicht machen können, da es nur am regnen war die letzten 2 tage.
Habt ihr ein Tipp was die genaue Ursache sein könnte? Motor defekt? Regler defekt? Wie Fehler ausschließen? Ist ggf. die Naza das Problem? Kumpel berichtete mir von ähnlichen Problemen und zwar total unverhofft und unregelmässig. Ich hatte so ein Erlebnis ja auch schon einmal. Aber da war das zum Glück nur in 1m Höhe. Habt ihr Tipps was ich machen könnte damit soetwas nicht wieder passiert? Ich werde wenn Wetter ist mal versuchen ob er überhaupt nochmal ordentlich startet und fliegt.
Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe!