Vielleicht kann mal jemand hier einen pull-request starten:
https://github.com/hydra/cleanflight
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=5149
Der Junge scheint echt was drauf zu haben und ist nicht so ein komischer Vogel wie TrollCop. Ich bin dem TC ja wirklich dankbar für seinen 32 bit MW Port, aber seit längerer Zeit bremst er eigentlich eher die Entwicklung als sie weiter vorran zu bringen.
Zum Thema 32bit ARM vs 8bit AVR:
- Die Sensorauswertung kann dank 32bit wesentlich genauer erfolgen
- Deutlich kürzere Looptime, über 1khz möglich. Mit normalem PWM sind immerhin 500Hz drin, schafft das der Atmega?
Aber natürlich hast du recht Felix, ein Großteil der Leistung verpufft ungenutzt. Ich hatte gehofft, dass durch die Implementierung des EKF (Kalman Filter) im Ardupilot auch bei der Naze was passiert, war wohl nix...
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, wäre bei oneshot125(-250) eine Rate von 4khz drin? Das wäre ja schonmal ein netter Schritt. Die baseflight schafft in aktueller Form wohl über 1khz, mit etwas Optimierung sollten wohl glatte 2khz drin sein. Das wäre doch was...