endlich da :) KISS ESC 18A 2-4S & 12A 2-4S

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KCG oder kurz KISS Configuration Tool
da is ne MW 2.1 mit aktivierter "ESC calibration cannot fly" geflasht und auf Okto gestellt um 1-8 ESC zugleich zu kalibrieren.

Code:
 /********************************************************************/
  /****           ESCs calibration                                 ****/
  /********************************************************************/

    /* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
       Warning: this creates a special version of MultiWii Code
       You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
       Read How To at http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */
    #define ESC_CALIB_LOW  MINCOMMAND
    #define ESC_CALIB_HIGH 2000
    #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY  // uncomment to activate
sehr praktisch wenn man öfter KISS verbaut ;)

ps.: Danke Tilman für den äußerst wertvollen Tipp!
hehe schöne idee. wo is ein nanowiii?! ;)
 
Moin Moin Leute.

Ich möchte einfach nur wissen wie eure Erfahrung so sind, und ob ich vllt zu viel erwarte.
Kumpel und ich haben uns einen neunen acro Copter bauen wollen und haben uns auf die KISS 18A eingeschossen.
Diese (10Stk) auch schnell in Dänemark bestellt ( weil bei Flyduino ja ständig ausverkauft war)
haben sie verbaut und mussten festellen, dass 1 komplett im arsch war, bei nem anderen der JP2 glaub ich (andere drehrichtung) nichts bewirkt hat. Also auch schon einen schlag weg hat. Bin aber noch nicht richtig geflogen.
Kann also noch nicht sagen ob auch bei mir alle funktionieren.

Meine Frage, ist der Ausschuss völlig normal weil das günstig produzierte ware ist, oder haben wir hier einfach nur doppelpech gehabt.
Und bin gespannt wie die Dänen, das mit der Garantie händeln. werden die heut mal anschreiben.
Hat da schon jemand Erfahrung gemacht mit Umtausch ?

lg Kevin
 
Moinkevin
Was heist .....komplett im Arsch war ........ und sicher das ihr nicht jp1 gescjhlossen habt ;)
mit Viacopter gibts eigentlich keine Probleme, ist halt immer die Frage wie man in den Wald reinruft usw ne
 
Hi, 'EL' :)

Ja beim Kumpel hat der Copter komplett weggerzogen. dachten erst an prop oder so. haben alles kontrolliert. haben so langsam an unseren Flugkünsten gezweifelt. bis wir uns überlegt haben, lass uns den logisten (vom Flugverhalten) ESC tauschen. und siehe da. super stabil alles ok. Ursache ganz klar der regler.
und bei meinem regler ist ja schon mal ein jumper kontaktlos, ob alles andere funktioniert werde ich heute sehen. denn gestern nacht um 23 uhr wollte nicht mehr vor der haustür mit der Acro fliegen. ;-)

p.s Jumper ist gaaaanz sicher gelötet worden ;-)))))
 

Paulä

Neuer Benutzer
Ich hab 2 nahezu identische kleine Copter, Nanowii, 1806 2300KV Motoren. 1 x mit Mystery 12A SimonK und 1 x mit den 12A KISS ESC (Oneshot aktiviert). Beide mit HQ 5x3 Props an 3S. Der Letztere hat deutlich spürbar weniger Leistung beim Gas geben.

Auf Beiden ist die Multiwii 2,1 drauf, Gasweg wurde angelernt, in der GUI Gasweg von 1000 auf 2000 kontrolliert. Kann mir das Verhalten nicht erklären ?!?
 

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ronco

Erfahrener Benutzer
Ich hab 2 nahezu identische kleine Copter, Nanowii, 1806 2300KV Motoren. 1 x mit Mystery 12A SimonK und 1 x mit den 12A KISS ESC (Oneshot aktiviert). Beide mit HQ 5x3 Props an 3S. Der Letztere hat deutlich spürbar weniger Leistung beim Gas geben.

Auf Beiden ist die Multiwii 2,1 drauf, Gasweg wurde angelernt, in der GUI Gasweg von 1000 auf 2000 kontrolliert. Kann mir das Verhalten nicht erklären ?!?
mach bei dem KISS kopter mal den LPF (das unten ganz links) auf aus. das hilft bei vollgas wimmern.

gruß

Felix
 

Paulä

Neuer Benutzer
mach bei dem KISS kopter mal den LPF (das unten ganz links) auf aus. das hilft bei vollgas wimmern.

LPF aus bringt keine Besserung, wobei ich auch kein Problem mit zittern (wimmern) hab. Vibrationen gehn gegen Null.

Es fehlt einfach Leistung. Gerade beim Abfangen deutlich spürbar, dass der Copter mit den SimonK wesentlich aggresiver auf Gas reagiert.
 
Ich hab 2 nahezu identische kleine Copter, Nanowii, 1806 2300KV Motoren. 1 x mit Mystery 12A SimonK und 1 x mit den 12A KISS ESC (Oneshot aktiviert). Beide mit HQ 5x3 Props an 3S. Der Letztere hat deutlich spürbar weniger Leistung beim Gas geben.
Und reduziere mal die default Pids für P und D auf 2/3 bis 3/4. Bei MW 2.1 ist das meist 4.0 und 23, mach mal z.B. 3.0 und 15. Copter wird dann allerdings agiler, wenn Du Rates in der MQ GUI aktiv hast, musst Du die dann wieder etwas reduzieren.
Allerdings zeigt sich das eigentlich erst bei 4S, da hört man es dann auch deutlich bei mehr Gas, Motoren hustern/wimmern/rasseln dann, mit passenden PIDs nicht.

Gleiche Motoren? Mit gleichem Akku probiert? Props richtigrum (nicht nur richtig, sondern auch richtigrum)?
Gasweg 1000-2000 in der GUI ist eine Sache, was zeigt die GUI für die Motoren an Werten bei Vollgas?
Richtigen MWC Code aufgespielt und richtige IMU ausgewählt? Mach mal ein eeprom_clear auf der NanoWii mit Kiss und spiel dann 2.1. neu auf.
Oder tausch mal die FC gegeneinander, das geht meist recht einfach.
Meine Frage, ist der Ausschuss völlig normal weil das günstig produzierte ware ist, oder haben wir hier einfach nur doppelpech gehabt.
Und bin gespannt wie die Dänen, das mit der Garantie händeln. werden die heut mal anschreiben.
Hat da schon jemand Erfahrung gemacht mit Umtausch ?
Auch die Kiss sind nicht völlig fehlerfrei, aber im Schnitt vermutlich besser und wertiger produziert als viele Billig ESCs aus Fernost. Und vor allem hast Du gerade bei Viacopter als auch bei flyduino einen 10mal besseren Support und Chancen auf (berechtigte) Garantie als bei den Fernostfritzen. Da die Kiss ja von flyduino kommen, kannst Du vieleicht auch da reklamieren/nach Ersatz fragen, wenn Du nett anfragst und den alten bzw. Foto und Beschreibung einschickst.
 
Zuletzt bearbeitet:

Paulä

Neuer Benutzer
Gleiche Motoren? Mit gleichem Akku probiert? Props richtigrum (nicht nur richtig, sondern auch richtigrum)?
Gasweg 1000-2000 in der GUI ist eine Sache, was zeigt die GUI für die Motoren an Werten bei Vollgas?
Richtigen MWC Code aufgespielt und richtige IMU ausgewählt? Mach mal ein eeprom_clear auf der NanoWii mit Kiss und spiel dann 2.1. neu auf.
Oder tausch mal die FC gegeneinander, das geht meist recht einfach.
die o.g. Sachen alle getesten... passt. Ich werd die Nanowii mal gegeneinader austauschen.
 

ronco

Erfahrener Benutzer
die o.g. Sachen alle getesten... passt. Ich werd die Nanowii mal gegeneinader austauschen.
das klingt aber nach einer PID geschichte. weil die ESC's nicht entscheiden wie schnell ein motor dreht. das macht der motor (KV und drehmoment).

habt ihr auch mal nach der stromversorgung geguckt? wie dick sind eure kabel zu den ESC's? die kiss verführen ja gerne zu dünnen kabeln ;)

gruß

Felix
 
Kann mir jemand sagen ob ich die Kiss 18A mit der NAZA anlernen ? Also Gasweg.
Ich benutze als Funke eine Dji dt7 mit dem Dr 16 Empfänger.Dieser Empfänger ht aber nur einen Summensignal Ausgang und nichts anderes. Deshalb müsste ich die Kiss über die NAZA anlernen. Oder kann ich das über einen Servotester machen?
Leider ist die nanowii und ihre Programmierung wie Böhmische Dörfer für mich. Sonst hätte ich die Esc darüber programmiert.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
LG
Jürgen
 
Hi, so könnte meinen copter auch auch testen. Auch ich habe Probleme, copter zieht total in eine Richtung. Haben den mal in der handgehalten und nochmal langsversucht. Man merk schon im Leerlauf, das 1 Motor wesentlich stärker dreht. Genau wie beim Kumpel. Also direkt getauscht und siehe da, alles läuft gleichmäßig.

Es sind doch auch paar flyduino Leute hier an Board, was haltet ihr könnte man auch über euch neue ware bekommen ? Bzw Gutschrift? Oder direkt an viacopter nach Dänemark Wenden ?
 

ronco

Erfahrener Benutzer
Kann mir jemand sagen ob ich die Kiss 18A mit der NAZA anlernen ? Also Gasweg.
Ich benutze als Funke eine Dji dt7 mit dem Dr 16 Empfänger.Dieser Empfänger ht aber nur einen Summensignal Ausgang und nichts anderes. Deshalb müsste ich die Kiss über die NAZA anlernen. Oder kann ich das über einen Servotester machen?
Leider ist die nanowii und ihre Programmierung wie Böhmische Dörfer für mich. Sonst hätte ich die Esc darüber programmiert.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
LG
Jürgen

hi,

ich weiss nicht ob und was für anlern funktionen das naza hat. aber was für andere esc's geht, müsste auch für die KISS gehen.
mit einem servotester gehts auf jeden fall.

Hi, so könnte meinen copter auch auch testen. Auch ich habe Probleme, copter zieht total in eine Richtung. Haben den mal in der handgehalten und nochmal langsversucht. Man merk schon im Leerlauf, das 1 Motor wesentlich stärker dreht. Genau wie beim Kumpel. Also direkt getauscht und siehe da, alles läuft gleichmäßig.

Es sind doch auch paar flyduino Leute hier an Board, was haltet ihr könnte man auch über euch neue ware bekommen ? Bzw Gutschrift? Oder direkt an viacopter nach Dänemark Wenden ?
die KISS esc's die viacopter verkauft sind unsere. der hat die von uns. wenn ich mir eure probleme (ein motor dreht im leerlauf langsamer oder der kopter kippt zur seite) anhöre bin ich 90% sicher das beim anlernen etwas schief gelaufen ist. ihr könnt mir die KISS ESC's, von denen ihr meint das sie defekt wären gerne schicken (adresse gibt's auf PN anfrage) und ich teste sie.
wenn sie wirklich kaputt sind gibts natürlich ersaz :)



12A sollten noch diesen monat kommen.


gruß

Felix
 
Super Felix, das ist Service. Danke. ;-)

Kumpel hat aber schon nach 2 std ne Rückinfo bekommen aus Dänemark.
Auch hier ist der Service vorbildlich. Bin begeistert. ;-)
Falls noch Fragen/Probleme entstehen sollte komme ich gern auf dein Angebot zurück.

gruß Kevin
 

Argengel

Erfahrener Benutzer
Hi,
Ich schaffe es nicht bei meinen Kiss 12A den Gasweg richtig Einzulernen:(

Werte in der GUI stimmen THR = 1001 -1998

Habe die Kiss sowohl nur mit Gr12 als auch über die Nanowii ESC- Kalibrierung eingelernt.

Die Kiss schalten erst kurz vor mitte Gas scharf (blaue LED) von mitte Gas bis Vollgas laufen dann auch die Motoren.

Ich finde meinen Fehler bei der Kalibrierung nicht .
Hier die Werte , stimmt doch alles oder ?


/**************************** Motor minthrottle *******************************/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
//#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
#define MINTHROTTLE 1015 // (*)

/**************************** Motor maxthrottle *******************************/
/* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 2000

/**************************** Mincommand *******************************/
/* this is the value for the ESCs when they are not armed
in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */
#define MINCOMMAND 1000

Gruß Norbert
 
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