Guten Morgen,
Am Wochenende hatte ich ein bisschen Zeit zum testen und der Sturm von letzter Woche war auch endlich vorüber...
Ich testete mit 14 Zoll Props, allerdings hat ein händisches zurücksetzen der PIDs und anschließendes AutoTune nur minimale Verbesserungen gezeigt, der Copter sank immer noch ab und hatte ein ständiges erhöhen und erniedrigen der Drehzahl, sodass man ihn zurren hörte (ich hoffe ihr versteht was ich meine).
Gestern habe ich dann den APM auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles soweit neu eingestellt und erneut ein AutoTune durchgeführt. Er fliegt nun an sich schön ruhig, bei AltHold hält er auch seine Höhe - solange ich ihn nicht bewege: Sobald ich ihn bewege (egal zu welcher Seite) sinkt er, wenn ich allerdings nur wenig gas gebe, sodass er zuerst langsam vorwärts/rückwärts/seitwärts fliegt und ich dann langsam mehr gas gebe, scheint es mir so, als hätte er sich daran gewöhnt und hält die Höhe... schon etwas komisch?!
(Throttle Mid werde ich noch korrigieren müssen, denn derzeit gibt er im Stabilize-Modus bei etwa 1/4 Gas schon ordentlich Power und steigt nach oben. Hat aber dennoch bei AltHold und Loiter beim Schweben schön die Höhe gehalten.)
Also ich werd es nun nochmal testen mit der "Climb Sensitivity" (d.h. bei Throttle Accel kP und kI höhere Werte), aber wenn auch das keine Verbesserung bringt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter...........