Hallo zusammen
Ich habe seit kurzem mein ersten Pix (bis jetzt nur APM) und war eigentlich ziemlich begeistert, mein Hexa flog sich 1a, viel schöneres Flugbild im PosHold als mit einem APM.
Allerdings heute die Böse Überraschung:
Copter flog auf ca 3-5m höhe, sauber und stabil bis ich dann via CH8 die Retracts einfahren wollte -> Der Copter schaltete die Motoren sofort aus als ich dies machte und krachte mit samt Kamera und Gimbal in den Acker...
Kamera lebt noch, hat aber einen netten Kratzer im Display und das Gimbal ist verbogen. Retracts sind im eimer.
Wie kann das passieren?
Ich habe auf AUX1 die LG Funktion programmiert und als Funktion für CH8 (oder ist es 7?) Landiggear genommen.
Schon am Boden beim test habe ich mich gewundert, wieso die Motoren anfangen zu piepsen wenn ich die Funktion betätige, habe es dann aber darauf geschoben, dass der Copter via Safty-Switch noch nicht scharf war und er daher kurz PWM auf die Ausgänge gab um das LG zu steuern.
Ich habe nun die Logs noch nicht ausgewertet, werde diese gerne auch noch uppen. Aber komisch fand ich, dass am Laptop pöltzlich keine Funktion mehr auf dem RC8 lag, gestern auf dem PC zuhause jedoch schon...
Jemand ähnliches erlebt oder eine Idee wie das zustande kam? Macht mir schon etwas Angst...
Ich habe seit kurzem mein ersten Pix (bis jetzt nur APM) und war eigentlich ziemlich begeistert, mein Hexa flog sich 1a, viel schöneres Flugbild im PosHold als mit einem APM.
Allerdings heute die Böse Überraschung:
Copter flog auf ca 3-5m höhe, sauber und stabil bis ich dann via CH8 die Retracts einfahren wollte -> Der Copter schaltete die Motoren sofort aus als ich dies machte und krachte mit samt Kamera und Gimbal in den Acker...
Kamera lebt noch, hat aber einen netten Kratzer im Display und das Gimbal ist verbogen. Retracts sind im eimer.
Wie kann das passieren?
Ich habe auf AUX1 die LG Funktion programmiert und als Funktion für CH8 (oder ist es 7?) Landiggear genommen.
Schon am Boden beim test habe ich mich gewundert, wieso die Motoren anfangen zu piepsen wenn ich die Funktion betätige, habe es dann aber darauf geschoben, dass der Copter via Safty-Switch noch nicht scharf war und er daher kurz PWM auf die Ausgänge gab um das LG zu steuern.
Ich habe nun die Logs noch nicht ausgewertet, werde diese gerne auch noch uppen. Aber komisch fand ich, dass am Laptop pöltzlich keine Funktion mehr auf dem RC8 lag, gestern auf dem PC zuhause jedoch schon...
Jemand ähnliches erlebt oder eine Idee wie das zustande kam? Macht mir schon etwas Angst...