Boris-Flight - QuoVadis ... Erfahrungen mit der Beta von CleanFlight 1.10

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Gizzie

Erfahrener Benutzer
Ich denke du musst die Häkchen bei Auto connect, dann no reboot sequence und flash on connect setzen. Bevor du die Naze jetzt ans USB Kabel hängst, mußt du die beiden Bootloader Kontakte überbrücken. Dann Kabel rein, sobald er dann flasht kannst die Brücke entfernen.
Alles Bestens... hat geklappt!
Die Hex Files habe ich von hier:
https://github.com/borisbstyle/betaflight/releases/

werde bei Gelegnheit das Gtune mal testen
Macht eigentlich der Kompass und Baro wie auf dem rotem Bord zu sehen Sinn in Bezug auf Flugeigenschaften? Ich will mit meiner Racer nicht der schnellste sein aber dafür auch nicht ständig meinen Copter im Gras oder hecken suchen müssen:)
 
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Chefhandwerker

Erfahrener Benutzer
Also meiner fliegt top mit betaflight ohne das ich wad an den pid's eingestellt hab. (Luxfloat ). Was soll gtune noch bringen?
Ein kompass und baro ist totaler quatsch auf einem racer. Höchstens für's osd.
Betaflight ist für racer ootimiert. Ist so als kaufst du dir einen Rennwagen und fragst nach tempomat und navi
 

acromaster2013

Erfahrener Benutzer
Da hast schon recht , meiner fliegt mit der Beta (auch Luxfloat) wirklich gut. Leichter Drift ist aber vorhanden, das hatte ich mit Cleanflight nicht. Das Baro (obwohl gleiche Einstellungen wie bei CF) hüpft etwas rum . Mit CF hielt er die Höhe. Das muss ich die Tage noch testen, woran das liegen könnte, meine Flip32 sind in Reparatur.
Baro muss nicht, ist aber ganz nett.
Benutze die ganzen Optionen (auch Gps) fürs OSD und aus Interesse.
Gtune finde ich einfach interessant um zu wissen =geht es noch besser.?
Im Pid controller rewrite verhält sich meiner im Angel (jaja =nicht lachen/hat alles seine Berechtigungen) sehr zackig und Oszilliert etwas. Er geht sehr schnell wieder gerade=finde ich eigentlich nicht schlecht. Nur was ist richtig?Wie ist die beste Einstellung? Kurz vor zu zackig? Ich habe keinen Vergleich zu anderen Leuten die Naze oder Flip32 fliegen,meine Kollegen fliegen cc3d.
Cc3d hatte ich vorher drin, aber so zackig war das nie. Naja, ist natürlich auch Geschmacks und Könnensache, das ist klar.
 

thomasbest

Erfahrener Benutzer
Hi,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen^° Ich versuche schon zum x-ten Mal Betaflight auf meinen E-Flight Nighthawk 270 zu flashen, was auch oberflächlich klappt. Das Problem ist aber, dass ich das Armen nicht vernünftig hinkriege.
Beim Anstecken des Akkus passiert erstmal nichts. Wenn ich dann über die Gui speichere und die Naze reebootet starten die Motore mit der unter minimum command eingestellten Drehzahl und wenn ich arme addiert sich das dann noch dazu. Kein Plan, warum... Die Wege der Kanäle sind alle von 1000 bis 2000.

Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?

Meine andere Naze im selbstaufgebauten Kopter macht das alles nicht.

Edit: putziger Weise funktioniert alles zumindest mit deaktiviertem OneShot einwandfrei. (Mit Cleanflight aber auch mit OneShot!)

Ich habe irgendwo gelesen, dass man das PW Irgendwas Eingangssignal der Regler anpassen kann. Nur leider finde ich die Funktion in der GUI nicht.
 
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thomasbest

Erfahrener Benutzer
Edit: putziger Weise funktioniert alles zumindest mit deaktiviertem OneShot einwandfrei. (Mit Cleanflight aber auch mit OneShot!)
Ich habe irgendwo gelesen, dass man das PW Irgendwas Eingangssignal der Regler anpassen kann. Nur leider finde ich die Funktion in der GUI nicht.
War eben zwar mit Betaflight, aber ohne OneShot, einige Akkus fliegen. Wie zu erwarten Müll, hat aber z.G. nur einen Prop gekostet^°. Ich denke ich muß mich damit anfreunden, dass das Board (oder besser die verbauten Regler) vom NightHawk Pro nicht mit Betaflight harmonieren wollen. Jetzt habe ich erstmal die Sicherung mit Luxfloat zurückgespielt. Damit fliegt er im Grunde schon so, wie ich es von Betaflight erwarten würde...
 

Dawnduran

Erfahrener Benutzer
Moin. Ich habe gestern an meinem Leichtbau 4S 400gr 250er GTune ausprobiert und anschließend auch gleich am 4S 150er mit 1306-Motoren.

Bin begeistert. Fliegt noch satter wie auf Schienen. Das Wobbeln nach harten Turns ist verschwunden, Insgesamt fühlt sich alles einfach sauberer an.
Ich hatte erst gedacht, dass GTune nicht funktioniert, da ich in Videos gesehen hatte, dass bei den Leuten die PIDs rapide gestiegen sind. Bei mir lagen die Änderungen ab zwischen 0,2 und 0,5. Kann ich nur empfehlen!
 

w04g005

Neuer Benutzer
Ich hab bei meinem zmr250 mit der letzten betaflight 2.1.2c leider nen ziemlich krassen drift (1m/sek nach rechts vorne) weiß nicht ob es am der letzten beta liegt oder daran, das beim oneshot-löten der kiss regler was schiefgegangen ist.
Mfg
Matthias
 

w04g005

Neuer Benutzer
Ja sowohl im angle als auch im horizon. Tritt komischerweise erst auf nach ein paar Minuten Flug. D.h. Nach dem abheben schwebt er ohne Drift. Fliege mit luxfloat und standard-pid-werten. Einzig die Yaw-Rate hab ich angepasst.
Probier ich heut Abend mal aus, danke.
 

McFly83

Erfahrener Benutzer
Hey w04, schau mal ein paar Seiten vorher habe das gleiche Problem, nur nach vorne links, bin aber noch nicht zum fixen gekommen, vielleicht funktioniert das trimmen in der gui bei dir und kannst mal berichten...
 

acromaster2013

Erfahrener Benutzer
In der betaflight Version B und jetzt seit ca 4 Stunden steht in den Veränderungen das er den Drift beseitigt hat, aber noch Statements dazu möchte

OT:Fixed Self level drift issues (more feedback needed, but it looks good)
Also läuft wohl noch nicht so richtig.
Evtl.hilft eine nochmalige Acc Kalibrierung?
 
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puk

Erfahrener Benutzer
In der betaflight Version B und jetzt seit ca 4 Stunden steht in den Veränderungen das er den Drift beseitigt hat, aber noch Statements dazu möchte

OT:Fixed Self level drift issues (more feedback needed, but it looks good)
Also läuft wohl noch nicht so richtig.
Evtl.hilft eine nochmalige Acc Kalibrierung?
Der drift scheint sich in einer der letzten Updates eingeschlichen zu haben. Ich wollte am Wochenende ein neues Build aufspielen und hab zum Glück (fliege gerne im Horizon) gelesen, dass sich sehr viele über einen drift beschweren. In meinem build vom 23.10 ist/war dieser noch nicht drinnen.

puk
 

w04g005

Neuer Benutzer
Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen mal nachzuforschen. Das Problem ist immer wenn man zuviel auf einmal macht (Oneshot gelötet, Betaflight geupdatet und Tilt-Camera angeschlossen...) Wenn dann was schief läuft, dann weiß man net woran es im Detail liegen kann. Naja es gibt ja einige Aussagen zum Drift von anderen Nutzern. Deswegen flashe ich mal die alte Version, oder gleich ne Cleanflight und schau erst mal obs dann besser wird. Leider kann ich weil es grad immer so früh dunkel wird nicht testen. Brauch für den Winter dringend ne andere Möglichkeit (z.B. Autobahnbrücke oder dergleichen)
Sobald ich was rausbekommen habe, gibts ne Rückmeldung.
MFG
 
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