Wie gesagt, ich warte noch auf die 2.9.1 und schalte das Datalogging komplett ab.
Die wesentlichen Infos habe ich auch auf meinem Groundrecorder über das minimosd (Position/Flugmodus/mavbeats und die Fluglage sieht man ja bis zum Schluss....).
Randys Post zu urteilen, ist es ein Timingproblem, auch ausgelöst durch das übertrieben eingestellte Datalogging. Der Arduino ist eben am Anschlag, und das Datalogging bremst auch noch, insbes wenn übertrieben viele Daten aufgezeichnet werden. Der Fehler tritt wahrscheinlich jetzt erst auf, da alle anfangen ihre Accz Daten zu loggen um Vibrationen einschätzen zu können für das ins Althold. GPS hin oder her, wenn Deine Variable überläuft und erst nach 49Tagen wieder ein RC Befehl akzeptiert wird, dann kann ein Flug mit ordentlich Gas im Stab Modus auch mit einem Abflug enden.
EDIT: Anschuldigen der User und der RC Hardware ist immer so eine Sache. Wenn mehrere User Probleme mit Abflügen/Failsave etc haben, muss man der Sache auf den Grund gehen.
LG
Rob