Rabbit Flight Controller

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Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Nico,
Softwarelink unter #827, Ansicht unter #828, leider kann ich GPS nicht so richtig testen, zu viele Stromleitungen, sind alle über der Erde verlegt, noch keinen großen freien Platz gefunden,
 
Nach dem hier reihenweise Hightech-Apparate vorgestellt werden, will ich mal mit Low-Level gegenhalten.

Ich weis, dieser Rahmen ist konstruktiv etwas umstritten. Zu lange Hebelarme bei kurzen Schraubabständen usw.
Aber ich habe das Teil gekauft, weil:
- ich momentan mit Werzeugen stark eingeschränkt bin, habe ich auf eine preiswerte Fertiglösung gesetzt.
- ich das Spider-Format gut finde und leider die z.B. Quadrixette 30 etwas zu klein geraten ist.
- mir vor der Bestellung klar war, dass das Originale Heligestell total unpassend ist und nicht verwendet wird.
- keinen Hang zum rumheizen habe
Die Alu-Teile sind 13mm und ziemlich stabil, sehen aber original hässlich aus.
Die neue Landevorrichtung ist besser als gedacht und federt sehr gut beim härteren Aufsetzen. Lässt sich leicht herstellen. Umkippen ist kaum mölich. Rutscht statt dessen, weil nichts verhaken kann

Und der Rabbit flog mit dem Teil aus der Box wie ein gutmütiger KoaxHeli ohne die geringsten Einstellungen, da die defaults zufällig stimmten.
Da ich gerne am basteln bin, hab ich alles intern verbaut. Mir sind Kabelbinder einfach zu teuer. ;-) ;-)
Beim "LiftOff" ist der ziemlich flott unterwegs. Von den vermuteten Problemen habe ich noch nichts bemerkt. Zum Einsteigen reicht er aus.

Gruß Reinhard
 

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Krasi

Erfahrener Benutzer
Moin Reinhard,
warum hässlich, mir gefällt er, nur würde ich unter die Schrauben Unterlegscheiben legen, können dann nicht so schnell ausreissen, viel Spass damit. Wenn ich zuHause wäre, hätte ich beim nächsten auch 13er Alu genommen, um die Kabel darin zu verlegen,
 
Aus was genau haste denn die Landebeine gemacht?
Ich find die Idee da LED-Streifen rein zu kleben klasse! Gibt mal ne ganz andere Optik.


Nach dem hier reihenweise Hightech-Apparate vorgestellt werden, will ich mal mit Low-Level gegenhalten.

Ich weis, dieser Rahmen ist konstruktiv etwas umstritten. Zu lange Hebelarme bei kurzen Schraubabständen usw.
Aber ich habe das Teil gekauft, weil:
- ich momentan mit Werzeugen stark eingeschränkt bin, habe ich auf eine preiswerte Fertiglösung gesetzt.
- ich das Spider-Format gut finde und leider die z.B. Quadrixette 30 etwas zu klein geraten ist.
- mir vor der Bestellung klar war, dass das Originale Heligestell total unpassend ist und nicht verwendet wird.
- keinen Hang zum rumheizen habe
Die Alu-Teile sind 13mm und ziemlich stabil, sehen aber original hässlich aus.
Die neue Landevorrichtung ist besser als gedacht und federt sehr gut beim härteren Aufsetzen. Lässt sich leicht herstellen. Umkippen ist kaum mölich. Rutscht statt dessen, weil nichts verhaken kann

Und der Rabbit flog mit dem Teil aus der Box wie ein gutmütiger KoaxHeli ohne die geringsten Einstellungen, da die defaults zufällig stimmten.
Da ich gerne am basteln bin, hab ich alles intern verbaut. Mir sind Kabelbinder einfach zu teuer. ;-) ;-)
Beim "LiftOff" ist der ziemlich flott unterwegs. Von den vermuteten Problemen habe ich noch nichts bemerkt. Zum Einsteigen reicht er aus.

Gruß Reinhard
 
Ich habe die Ringe aus Abflußrohrstücken (8cm) mit der Stichsäge rundum ausgeschnitten. Vorher mit der Eisensäge einen kurzen Einstich gesägt.
Abschliesend beide Seiten mit einer Schleifplatte in der Handbormaschine etwas geschliffen. Die Alu's. und die Ringe mit Coroplast vom Baumarkt überklebt.
Die Befestigung der Ringe sind kleine Alu-U-Stücke aus U-Material zurechtgefeilt und mit durchgehender Schraube versehen.
Man sollte vieleicht nach anderem Material suchen. Im Winter werden die Ringe brechen.

Übrigends die LED's laufen auf Sparflamme, 130 Ohm pro Streifen in Reihe. Direkt am Lipo angeschlossen, ist da viel mehr los.

Hallo Bernd,
Danke für den Hinweis, die Scheiben kommen rein! Schlimm, wenn man immer so geizig ist;-)
Die Alu-Teile sind mit Coroplast verschönt.

Gruß Reinhard
 
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thunderbird

Erfahrener Benutzer
Habe gerade mal den Copter getestet und festgestellt das die Turnigy Plush 12A auch mit 400Hz laufen...wenn der Wind nachlässt werd ich noch Testflüge machen

Edit:

- Fliegt super mit 400hz
- kann es sein das irgendwie die Kanäle 5 bis 8 vertauscht sind ?

Ch5 liegt bei mir jetzt auf Ch8 ? wtf?
 
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thunderbird

Erfahrener Benutzer
Nur zur Info,
Das Rabbit-Tool ist mit neuer Version V1.209c zu finden
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1564594&page=255
#3822
Übrigens tut sich da etwas mit dem neuen Baro MS5611. Mal sehen.
Gruß Reinhard

Ich kann auf CH5 keine Funktionen mehr legen bei dieser Version...testet mal bei euch.


CH5 ist jetzt CH8 ...daher aufpassen mit der Funktionsbelegung...


Egal was ich probier, ich kann immer nur CH8 Steuern anstatt CH5 (Rabbit Tools)...
und für CH8 kann ich ja keine Funktion anklicken *help*
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Thunderbird,
bei mir stimmen alle Kanäle. Habe an der Funke, DX7, auch nur 7. Nutze die neueste Version, die V1.209c.
 
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Krasi

Erfahrener Benutzer
So,
da ihr alle so gut schlaft, ;-))) war ich mal fliegen und testen, position hold scheint ja zu funktionieren, drifftet in einem Bereich von ca. 2-3m, autolanding aus ca 30m Höhe auch, habe über Asphalt getestet, erst etwas schneller, bei ca 1,50m fängt er sich dann und schwebt langsam zu Boden, go home hat auch 2mal funktioniert, bis auf 2m an die Ausgangsposition, war ca 20m weg, flog aber nur ca. 2m über dem Boden, weil höher traue ich mich hier nicht, Parkplatz, bin erst einmal zufrieden, bis zu einem Test auf einem freien Gelände.

Wünsch allen einen schönen Sonntag,
 

GF-Downloads

Erfahrener Benutzer
Hallo,

melde mich mal wieder zurück. Seit dem Update auf Version 1.209 funktioniert mein Kamerausgleich nicht mehr. Hat das Problem noch jemand? Meine aktullen Einstellungen:

Unbenannt.JPG

Viele Grüße
Georg
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Georg,
versuche es mit der neuesten Version 1.209c, Link unter #846, in der 1.209 sind einige bugs, evtl hängt es damit zusammen.
 

Jokey

Hexakopterjunkie
Habe jetzt auch die FW 1.209 drauf mit Tool V1.209c und das GPS mach immernoch was es will. Jetzt bin ich mir fast sicher das es an der Platinenreihenfolge liegt.

Hier noch ein paar FPV-Testvideos und weil ich noch keinen Recorder habe, habe ich meinem Vater eine DSLR in die Hand gedrück und ihn vor den Bildschirm gestellt ;)

https://vimeo.com/42070142
https://vimeo.com/42070191
https://vimeo.com/42070192

@Thunderbird
Wenn man dem OSD Stromsensor glauben darf, liegt der Schwebestrom bei ca.25A incl. Auslegerbeleuchtung, weil ich vergessen haben einen Schalter zum Ausmachen einzubauen xD
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Jokey,
habe mir deine Fotos einmal genau angesehen, besonders Bild 8, der Kompass ist ja von einigen Magnetfeldern umgeben, der weiß bestimmt nicht wo er steht, GPSantenne wird bestimmt auch starken Störungen unterworfen sein, würde an deiner Stelle das Rabbit erst einmal befreien, so wie ich es sehe, hast du den Akku als Huckepack angeordnet, kannst den nicht nach unten verlegen? Schwerpunkt tiefer. Ich habe auf meinem Copter alle Kabel so weit wie möglich gekürzt, sind ja auch nicht so viele ;-))
 
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Jokey

Hexakopterjunkie
Der Akku kommt auf jeden Fall nach unten, ich warte noch auch das richtige Landegestell.

Die Reihenfolge der Platinen wird später (von unten nach oben) wie folgt sein:

1. Stromverteiler Motoren (ca. 40A wenn man dem OSd glauben darf)
2. Stromverteiler LED + zweiter Empfänger (ca. 2A)
3. LED-Driver
4. Rabbit
5. Abstandhalter
6. GPS

Spielraum zum Kabel kürzen habe ich so gut wie gar nicht. Hätte die Kabel ordentlich verlegen sollen, dann könnte man es sehen. Das Einzige kürzbare was mir gerade einfällt wäre das "FPV-Kabel" an dem die Cam + OSD + FPV-Akku hängt. FPV habe ich vom Hauptakku getrennt.

Edit: Woran kann es liegen, dass die Motoren manchmal nicht richtig anlaufen wollen?
https://vimeo.com/42073138
Ich dachte erst ans Reglertiming, habe es auch auf Middle (für 10 Polige Motoren) von High runtergestellt aber das wars nicht.
 
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oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
Hi jokey,
das habe ich manchmal auch schon bei flächenmodellen gehabt.
- anscheinend kommen regler und motor nicht richtig miteinander klar -als ob der regler nicht die stellung des motors erfasst
- betrifft ja bei dir anscheinend 3 von den orangen - versuche mal untereinander motor und regler zu tauschen
- hat bei mir schon geholfen - no name motor lief immer beim ersten mal an, nach abschalten in der luft (fläche) und wieder einschalten musste ich manchmal 2-3 mal starten, anderen regler vom gleichen typ und es ging und der getauschte regler kam mit einem anderen motor gleichen typs dann auch klar
gruss
dietmar
 

thunderbird

Erfahrener Benutzer
Hallo,

melde mich mal wieder zurück. Seit dem Update auf Version 1.209 funktioniert mein Kamerausgleich nicht mehr. Hat das Problem noch jemand? Meine aktullen Einstellungen:

Anhang anzeigen 27969

Viele Grüße
Georg

Ich brauch den Kameraausgleich nicht aber anstatt CH5 kann ich nur noch CH8 steuern (Kameraausgleich)


Mit der neuen GUI V1.209c geht es jetzt ;)
...so jetzt geh ich nochmal 2 Akkus leer fliegen
 
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Jokey

Hexakopterjunkie
Hi jokey,
- betrifft ja bei dir anscheinend 3 von den orangen - versuche mal untereinander motor und regler zu tauschen
War Zufall, dass im Video die orangen mehrmals nicht anlaufen. Gerade eben auf dem Feld waren es die schwarzen.
Ich versuche trotzdem mal die Motoren und Regler unter einander zu tauschen. Wollte den Okto, wenn alles da ist, sowieso nochmal komplett auseinander nehmen und gucken wo sich Gewicht sparen lässt.
 

oldy-flyer

Erfahrener Benutzer
@jokey
- ich glaube, dann hat das andere ursachen, wenn das sporadisch bei allen auftritt
- hast du bec von einem regler oder fliegst du mit separatem empfägerstrom?
- was passiert, wenn du genug gas gibst zum abheben, laufen die "lahmen" dann an?
gruss
dietmar
 
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FPV1

Banggood

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