Moin
Ich beisse mir ja seit einer Woche die Zähne aus, um einigermassen gute Videoaufahmen (Gopro Hero 3) mit meinem Hexacopter zu machen. Ich habe mit veschiedenen Dämpfungsstärken am Gimbal experimentiert, was nicht durchwegs zum Erfolg führte. Die Autotuneflüge brachten leider auch keine schlauen PID Werte. Nun bin ich aber so weit, dass im Langsamflug/Schweben das Bild brauchbar ist. Sobald aber der Copter etwas Fahrt aufnimmt ist die Bildqalität dahin... Schütteln ohne Ende. Dies unabhängig der Anzahl Dämpfergummis im Gimbal.
Heute habe ich das grosse Gimbal mit der Canon EOS 100D in den Copter gehängt. Der ganze Copter wurde schon im Schweben richtig durchgeschüttelt. Da ich mir dachte, dass die Dämpfung zu weich ist, habe ich sie massiv steifer gemacht. Das ganze brachte keine Besserung.
Da die Änderug der Dämpferstärke keinen Erfolg brachte, habe ich mal versuchsweise den Rate Roll/Pitch P Wert auf ein Poti gelegt. Dies half auch nicht.. Danach habe ich das gleiche Spiel mit dem Rate Roll/Pitch D Wert geamacht, und siehe da, plötzlich schwingte nichts mehr. Sobald ich das Poti wieder aufrehte sind die Vibrationen wieder da....
Leider war es bereits zu dunkel um ein Vorwärtsflug zu wagen. Was meint ihr, können die Vibrationen im Vorwärtsflug von einem zu hohen Rate Roll/Pitch D Wert kommen? Ich kann's kaum glauben, dass ich inzwischen über einer Woche an der Sache rumbastle und kein schlaues Ergebniss hingekriegt habe...
Hier noch der Link zum Schüttel Problem: [video=youtube;d_KqkDYkIGg]http://www.youtube.com/watch?v=d_KqkDYkIGg#t=41[/video]
Gibt es überhaupt jemand, der mit APM saubere Videos hingkriegt?
Gruss Michael
Ich beisse mir ja seit einer Woche die Zähne aus, um einigermassen gute Videoaufahmen (Gopro Hero 3) mit meinem Hexacopter zu machen. Ich habe mit veschiedenen Dämpfungsstärken am Gimbal experimentiert, was nicht durchwegs zum Erfolg führte. Die Autotuneflüge brachten leider auch keine schlauen PID Werte. Nun bin ich aber so weit, dass im Langsamflug/Schweben das Bild brauchbar ist. Sobald aber der Copter etwas Fahrt aufnimmt ist die Bildqalität dahin... Schütteln ohne Ende. Dies unabhängig der Anzahl Dämpfergummis im Gimbal.
Heute habe ich das grosse Gimbal mit der Canon EOS 100D in den Copter gehängt. Der ganze Copter wurde schon im Schweben richtig durchgeschüttelt. Da ich mir dachte, dass die Dämpfung zu weich ist, habe ich sie massiv steifer gemacht. Das ganze brachte keine Besserung.
Da die Änderug der Dämpferstärke keinen Erfolg brachte, habe ich mal versuchsweise den Rate Roll/Pitch P Wert auf ein Poti gelegt. Dies half auch nicht.. Danach habe ich das gleiche Spiel mit dem Rate Roll/Pitch D Wert geamacht, und siehe da, plötzlich schwingte nichts mehr. Sobald ich das Poti wieder aufrehte sind die Vibrationen wieder da....
Leider war es bereits zu dunkel um ein Vorwärtsflug zu wagen. Was meint ihr, können die Vibrationen im Vorwärtsflug von einem zu hohen Rate Roll/Pitch D Wert kommen? Ich kann's kaum glauben, dass ich inzwischen über einer Woche an der Sache rumbastle und kein schlaues Ergebniss hingekriegt habe...
Hier noch der Link zum Schüttel Problem: [video=youtube;d_KqkDYkIGg]http://www.youtube.com/watch?v=d_KqkDYkIGg#t=41[/video]
Gibt es überhaupt jemand, der mit APM saubere Videos hingkriegt?
Gruss Michael