Omg, jetzt hat mir dieses Forum gerade einen ausführlichen Bericht vom "echten" Erstflug geschluckt *grummel*. Naja, noch mal in Kurz:
A U C H M E I N E R F L I E G T ! ! !
War gerade noch schnell bevor es dunkel wurde einen Akku leerfliegen. Diesmal draußen
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.Japp, er fliegt auf Anhieb mit Defaulteinstellungen, bei leicht böigem Wind und ungewuchteten Billigprops (die gewuchteten hatts mir ja gestern zerlegt und ich hatte keine Zeit "mal eben" noch neue zu wuchten).
Ein seeehr gutes Gefühl das Ding in der Luft zu sehen. Warum er mir gestern in der Wohnung an die Decke geschossen ist weiß ich nicht... heute hat PH (mit GPS-lock) zumindest teilweise funtioniert. Die Höhe schafft er nicht zu halten, aber er schwebt momentan noch bei weniger als 50% Throttle. Dieses Verhalten wurde im englischen Forum schon beschrieben und wohl auch gelöst.
Auch RTH funktioniert, wenn auch hierbei wieder die Höhe nicht sicher gehalten wird.
Allzu aggressive Flugmanöver habe ich noch nicht probiert - lieber vorher erstmal das allgemeine Zappeln das er noch zeigt loswerden. Ich hoffe mal, dass dies mit Propeller wuchten schon besser werden wird.
Insgesammt glaube ich, dass er meine Erwartungen erfüllen kann
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Das Bluetooth - Modul für die Telemetrie, dass einen echt guten Dienst getan hat, verbindet plötzlich nicht mehr und meldet sich nicht mehr als "Flyduino" sondern als "Bolutek". Ich gehe mal davon aus dass es einfach seine Konfiguration irgendwie verloren hat. Jemand eine Ahnung wie man das wieder drauf bekommt?
Ich habe mal die gopro nebendrann gelegt, was anderes hatte ich nicht da. Ist aber eher ein schlechtes Video geworden was sich nicht mit dem Standard hier messen kann... Falls interesse besteht lade ich es natürlich trotzdem gerne hoch.