Wer kennt dieses Frame? Spidex

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FireN

trägt sonst keine Brille!
Beim letzten Flug sind mir auch diese wobbel vibrationen aufgefallen, die hatte ich vorher nicht, nun stand der Spidex mit akku und Gopro schon längere Zeit im Raum und meine Annahme ist das diese runden Moosgummi unterlagen sich abgedrückt haben, werde mir da wohl irgendwie Ohrenstöpsel dazwischen basteln, wenns dann nicht besser ist noch vorne bei der Gopro ein bisschen entkoppeln.

MfG
 

brandtaucher

Erfahrener Benutzer
Das Problem mit der um YAW-Achse drehen und einer gleichzeitigen Bewegung auf Nick habe ich auch.
Warum weiss ich auch nicht. Hat jemand Rat ?
Da ich auch Heli fliege, stört es mich nicht, aber wenn man wirklich mit der GoPro auch Aufnahmen machen will, ist es schon störend.
Welches Bord? Naza? Habe ich was übersehen?

Wuchtet Ihr denn auch die Motoren?
 

scott09876

Einfach zu wenig Zeit
Moin,
ich hab mit meinem Aufbau Probleme mit mag. Störungen auf dem Mag-Sensor. Wie habt Ihr die Batteriekabel verlegt oder habt Ihr Abschirmbleche zwischen FC und ESC's
 
Möchte auch mal meinen senf dazu geben.

1.Wobbler im bild.
Die mitgelieferten Mossgummi sind nicht gut sind nach 2 tagen platt und übertragen die Vibrationen.
Als Lösung hab ich die Drumm-Pads verwendet :http://www.amazon.de/gp/product/B004VD3FTA/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
In der mitte auseinanderschneiden und in der mittte ein loch stechen und anstatt die moosgummi einsetzten.
Zusätzlich kann man noch 2 Pads zwischen Frontplatte und gopro rein.Die frontplatte hab ich seitlich mit dem dremel abgefräst um einen abstand seitlich zur gopro zu haben.
Danach ist man sicher wobbelfrei oder es stimmt was mit den proppeller oder motoren nicht.

2.Probleme mit Yaw
Bei mir wars so das die motoren zu wenig leistung bringen und die beiden für yaw immer heiss wurden.
der copter dreht sich immer nach links bei gasstößen.Da ich das gleiche setup in meinen dji450 eingebaut hatte und da super funktionierte hab ich dann nach fehlern gesucht.Dachte mir naja so viel grösser ist ja das spidex auch nicht die motoren sollten das packen.Nachdem ich aber die diagonale gemessen habe und die bei 62cm liegt war mir alles klar.Dji450 hat halt nur 45cm da sind 63cm schon recht viel.Hab mir dann andere frames angesehen die etwas teurer sind (TBS,QAV500) und dort die diagonale herausgefunden.Hab mich dann an denQAV500 gehalten und die Ausleger um 3cm gekürzt um ca. eine diagonale von 50 cm zu erreichen.Habe jetzt keine Differenz mehr zwischen den vorderen und hinteren ausleger sind beide 41 cm auseinander,
damit ist dann das wegkippen auf eine Seite beim YAW auch weg.Die Diagonale beträt nun 52cm.
Das Ergebnis ist verblüffend der Copter ist nicht wieder zu erkennen,motore werden nicht heiss Yaw hält perfekt und der Copter liegt viel ruhiger in der Luft.Kann ich nur empfehlen den Schritt.
Zusätzlich hab ich noch auf 10mm Gfk ausleger umgebaut die orginalen waren mir zu schwer.


3.Störungen am MAG
Hatte ich auch habe mir dann eine Kupferbeschichtete Epoxyplatte (von Conrad) unter die Flightcontroll verbaut und auf Minus gelötet seit dem sind keine Störungen mehr da.

4.Platzproblem
Ich hab die Akku-Camera schiene einfach umgedreht dadurch hat man mehr platz für die FC.

Mein Setup:
Motor: NTM 2826 1200kv
Akku 3s 4000mah
Props:8x4,5 oder 9x4,5 bin noch am testen
Flugzeit 12min.
Abfluggewicht:1450gramm
FC: Crius AIO PRO v1.0
 

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sct

Erfahrener Benutzer
Hat schon jemand den Spidex für die Gopro 3? Der steht dort im Moment für wahnsinnige 280 Euro drin....
Ließe sich der Hero 2 Rahmen an die 3er Gopro anpassen?
 

FireN

trägt sonst keine Brille!
Im Forum findest du bestimmt was unter "Suche" dann "Motoren wuchten"
PS: Hab mein Spidex nun gepimpt, hab von Gel Schuheinlagen diese Moosgummi Ringe kopiert und verbaut, dann nochmal das selbe bei der Gopro :)
Ich denke mal das wobbeln wird weg sein, Testflug steht noch aus.

MfG
 

lans38

Erfahrener Benutzer
naja dein video ist aber nachbearbeitet, sprich deshaked. dadurch kann man sich kein genaues bild machen.
Wobbeln ist doch auch eher bei fullhd(30fps) ein thema - zumindest bei mir.

btw: Die Einstellung im deshaker "average zoom" finde ich hier bei deinem video übrigens extrem störend - dann besser "fixed zoom" oder borders mit interpolation der ränder.
 
ja ist von youtube deshaked mach ich aber wieder rückgänging ist scheisse.
ist in 1080 hd 30fps gefilmt.wahrscheinlich hast grad beim ändern in youtube reingschaut da waren nur 720hd zum auswählen jetzt ist es wieder 1080.in einer halben stunde ist das orginal wieder hergestellt.nur mit sony vegas geschnitten nicht stabilisiert.
 

Hoku

Erfahrener Benutzer
Möchte auch mal meinen senf dazu geben.

2.Probleme mit Yaw
Bei mir wars so das die motoren zu wenig leistung bringen und die beiden für yaw immer heiss wurden.
Das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Habe die gleichen Motoren auf einem Mikrokopter mit 1,6kg Gewicht - das ist zwar grenzwertig, aber von leichtem Wegkippen zu einer Seite konnte ich da nichst bemerken.

Es muss noch einen anderen Grund geben.

Zu dem Platzproblem: Super einfache und effektive Idee - hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke !!
 

FireN

trägt sonst keine Brille!
scheint aber auch FC abhängig zu sein, hab ne Naza und nicht das Problem.

MfG
 
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FPV1

Banggood

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