Möchte auch mal meinen senf dazu geben.
1.Wobbler im bild.
Die mitgelieferten Mossgummi sind nicht gut sind nach 2 tagen platt und übertragen die Vibrationen.
Als Lösung hab ich die Drumm-Pads verwendet :
http://www.amazon.de/gp/product/B004VD3FTA/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
In der mitte auseinanderschneiden und in der mittte ein loch stechen und anstatt die moosgummi einsetzten.
Zusätzlich kann man noch 2 Pads zwischen Frontplatte und gopro rein.Die frontplatte hab ich seitlich mit dem dremel abgefräst um einen abstand seitlich zur gopro zu haben.
Danach ist man sicher wobbelfrei oder es stimmt was mit den proppeller oder motoren nicht.
2.Probleme mit Yaw
Bei mir wars so das die motoren zu wenig leistung bringen und die beiden für yaw immer heiss wurden.
der copter dreht sich immer nach links bei gasstößen.Da ich das gleiche setup in meinen dji450 eingebaut hatte und da super funktionierte hab ich dann nach fehlern gesucht.Dachte mir naja so viel grösser ist ja das spidex auch nicht die motoren sollten das packen.Nachdem ich aber die diagonale gemessen habe und die bei 62cm liegt war mir alles klar.Dji450 hat halt nur 45cm da sind 63cm schon recht viel.Hab mir dann andere frames angesehen die etwas teurer sind (TBS,QAV500) und dort die diagonale herausgefunden.Hab mich dann an denQAV500 gehalten und die Ausleger um 3cm gekürzt um ca. eine diagonale von 50 cm zu erreichen.Habe jetzt keine Differenz mehr zwischen den vorderen und hinteren ausleger sind beide 41 cm auseinander,
damit ist dann das wegkippen auf eine Seite beim YAW auch weg.Die Diagonale beträt nun 52cm.
Das Ergebnis ist verblüffend der Copter ist nicht wieder zu erkennen,motore werden nicht heiss Yaw hält perfekt und der Copter liegt viel ruhiger in der Luft.Kann ich nur empfehlen den Schritt.
Zusätzlich hab ich noch auf 10mm Gfk ausleger umgebaut die orginalen waren mir zu schwer.
3.Störungen am MAG
Hatte ich auch habe mir dann eine Kupferbeschichtete Epoxyplatte (von Conrad) unter die Flightcontroll verbaut und auf Minus gelötet seit dem sind keine Störungen mehr da.
4.Platzproblem
Ich hab die Akku-Camera schiene einfach umgedreht dadurch hat man mehr platz für die FC.
Mein Setup:
Motor: NTM 2826 1200kv
Akku 3s 4000mah
Props:8x4,5 oder 9x4,5 bin noch am testen
Flugzeit 12min.
Abfluggewicht:1450gramm
FC: Crius AIO PRO v1.0