APM 2.5 mit Beta Firmeware V3.0.0rc1

Drohne

Erfahrener Benutzer
Über die RC 5 kann ich nicht meckern. Läuft sehr gut. Vom Fliegen im Loiter bis RTH.
Jetzt muß noch ein Feintuning der Propeller passieren. Welche 11... 12 Zoll Props mit ca. 4 Zoll Steigung sind empfehlenswert? Wirkungsgrad und Wuchtung sollte gut sein...
 

preepe

Erfahrener Benutzer
Ich bin begeistert über die aktuelle Entwicklung vom APM! Sehr schön das ganze. Ich muss mir nurnoch nen neues frame und neue Motoren besorgen, da mein altes dank APM das zeitliche gesegnet hat :D Motoren werden wohl die MT2216 900 kv
Könnt ihr ein Frame empfehlen mit dem ihr sehr gute Erfahrungen gemacht habt?

Habe mir inzwischen auch einen externen Kompass bestellt, da ich den internen nicht in den Griff bekommen habe. Nach allen Kalibriervorgangen hatte er no h eine Abweichung von locker 100°. Der interne hat mit Sicherheit einen weg.
 

Yups

Erfahrener Benutzer
Über die RC 5 kann ich nicht meckern. Läuft sehr gut. Vom Fliegen im Loiter bis RTH.
Jetzt muß noch ein Feintuning der Propeller passieren. Welche 11... 12 Zoll Props mit ca. 4 Zoll Steigung sind empfehlenswert? Wirkungsgrad und Wuchtung sollte gut sein...
Welche Klasse?

12x3.8 APC ist sehr effizient und relativ gut gewuchtet. Die gibt es auch als günstigen CFK Clone von RCTimer.

Hi,

die RC5 läuft so gut, dass ich meinem 7 Jährigen Sohn den Sender überlassen konnte. Alles noch heil ;)
Bei mir leider nicht :(

Es lag aber wohl nicht am APM. Ein Motor hat sich im Flug verabschiedet/verklemmt und nach einem Abstieg aus 100m und mehrfachem Trudeln und wieder Auffangen, ist mir die Kiste bei guten 5Metern ins Moor gekracht. 2 Ausleger kaputt und die untere CenterPlate beschädigt. (Der Motor ist natürlich auch rotze)..

... heute morgen noch über die Ausfallsicherheit vom Okto diskutiert - jetzt hab ich den Selbstversuch. Allerdings hab ich nicht erwartet, dass der Vogel mit einem defekten Motor abschmiert. Der Akku ist aber ein wenig älter und hat eine niedrige Spannungslage. Das hat wahrscheinlich auch noch mitgeholfen.
 

halex

Erfahrener Benutzer
ne,
mit Sonar kann ich nicht dienen. ABER, heute war das ultimative Naza/APM Vergleichsfliegen. Im Ergebnis bin ich super zufrieden. Unser APM braucht sich nicht zu verstecken und kann mindestens auf Augenhöhe mitfliegen( oder doch besser :D). YEEEES!

Danke an Elvis für den super Flugtag.
 

Nosferatu

Erfahrener Benutzer
Wie sieht es eigentlich mit der Akkuspannungsüberwachung aus, wenn man die einschaltet ? Gibt es einen Alarm (Piezo) wenn der Akku nur noch eine gewisse Spannung hat ?
 

m@rkus

Erfahrener Benutzer
Rc Timer ist recht schnell (2 wochen) und meistens kommt es duch den Zoll .

Nur den Clone kann ich nicht empfehlen die sind nicht wirklich sauber verarbeitet.
Hatte jetzt schon 2 von dort einer hat von Anfang an nicht so wirklich funktioniert.
Der zweite ist mir vor ein paar Tagen aus heiterem Himmel abgetaucht , Tod !

Denke das ich mir jetzt die px4 hole mal schauen wie diese ist und so teuer sind die auch nicht aus Deutschland .
 

halex

Erfahrener Benutzer
schau mal in den Code: led.pde

Das müsste doch auch beim PX4 gehen, da ist doch dieselbe Firmware drauf. Oder gibt es da keine Pins für LED´s?
 
Also ich bekomm den compass (interner) unter RC5 einfach nicht zum laufen. "Not enough data in log". Wenn ich downgrade auf 2.9.1b mache funktioniert er. Hab den Kompass Tanz jetzt 3x gemacht. Die Nachbarn denken schon ich spinne.... Any ideas?
 
Zuletzt bearbeitet:

rose1203

Erfahrener Benutzer
Hallo, bei mir ging der interne Kompass von Anfang an. Mit der rc 5. Externer Kompass konnte
Noch nicht angeschlossen werden da das Kabel noch fehlt.
 
So bin wieder zurück vom AusFlug. RC5 ist echt super. RTL und Loiter konnte ich nicht testen. Ich bekomm das mit dem Kompass einfach nicht gebacken. Althold funktioniert bestens, der liegt wie nen Brett in der Luft. Beim letzten Flug ist es aber dann doch passiert...ESC ausgestiegen...Motor verloren oder was auch immer. Aber schaut selbst, ab 4:10 wird es lustig...würde gern wissen was das für nen klacken war? :confused:

[video=youtube;Z2HT_WQdsMQ]http://www.youtube.com/watch?v=Z2HT_WQdsMQ&hd=1[/video]

Der Motor lag so neben dem Copter....Propeller ist i.O. :rolleyes:

Foto (6).JPG Foto (6).JPG

Zurück zum Kompass. Ich hab erase, reset gemacht. Compass Learning und Auto Dec. Off. Der Kompass lässt sich einfach nicht zum Leben erwecken. Ich hab auch noch nen externen probiert auf der APM die zwei Lötpunkte getrennt. Es hilft alles nix...er will nicht. Entweder hab ich zwei defekte Kompasse oder ich hab irgendwas übersehen. Habt ihr noch nen Rat? :rolleyes: Was brauch ich eigentlich alles für ne PX4? :)
 
Hier noch nen Video wo alles soweit schick läuft. Einmal will er flüchten. Da hatte ich Loiter ausprobiert. Aber ohne Kompass ist dat doof...

[video=youtube;sKoR-HSQRyY]http://www.youtube.com/watch?v=sKoR-HSQRyY&hd=1[/video]
 
FPV1

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