Fragen zum Alex Mos BGC Board.

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jo. 106C
wenn ich das richtig im Kopp hab, sind das 10uF, 16V
 

Bluebrain

Erfahrener Benutzer
jo. 106C
wenn ich das richtig im Kopp hab, sind das 10uF, 16V
Das ist korrekt, auch wenn man beim LM7805 normalerweise einen 100µF verwendet.

@tmd
Du kannst auch irgend einen z.B. 10-100µF Elko nehmen den Du noch rum liegen hast oder irgendwo ausbauen und rein löten.
Dann weißt Du auch, ob sonst noch was abgeraucht ist oder ob nach alles funktioniert.
 
Das ist korrekt, auch wenn man beim LM7805 normalerweise einen 100µF verwendet.

@tmd
Du kannst auch irgend einen z.B. 10-100µF Elko nehmen den Du noch rum liegen hast oder irgendwo ausbauen und rein löten.
Dann weißt Du auch, ob sonst noch was abgeraucht ist oder ob nach alles funktioniert.
@ all. Danke für Eure Hilfe. Ich werde das mal versuchen.
 
Das ist korrekt, auch wenn man beim LM7805 normalerweise einen 100µF verwendet./QUOTE]

*klugscheißmodus=on*
das ist aber ein 78M05, der braucht per se gar kein C, weder Tantal als Buffer, noch Kerko als Block.
 

Bluebrain

Erfahrener Benutzer
Das ist korrekt, auch wenn man beim LM7805 normalerweise einen 100µF verwendet.
*klugscheißmodus=on*
das ist aber ein 78M05, der braucht per se gar kein C, weder Tantal als Buffer, noch Kerko als Block.
Das hatte ich übersehen.
Kondensatoren möchte er aber schon gerne, aber wohl nur welche mit sehr geringer Kapazität:
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM78M05.pdf

Für tmd befürchte ich jedoch, dass da noch mehr abgeraucht ist. :(
 
Gutes Video!
Aber...
Die IMU ab bauen ist nicht nötig, ein Wasserwaagen Würfel oder eine andere Möglichkeit die komplette Kameraschaukel auszurichten reicht auch und ist eigentlich sogar besser.
Es ist ja die Kameraplatte die stimmen soll.
eine schief geschraubte IMU bringt ja sonst wieder Ungenauigkeiten.
Also lieber gleich die Kamera- Schaukel mit angebauter IMU als Kalibrierungs- Basis verwenden ;)
(Bild hab ich gegoogelt)
Anhang anzeigen 73321
Sorry du aber das läuft so nicht, da haben sich schon Andere die Zähne dran ausgebissen.

Erschtenz -tust dir unheimlich schwer die Schaukel richtig ruhig zu stellen.
Zwotenz -kommst mit den meißten Gimbalen garnicht in alle Stellungen.
und Drittenz -ist den Zauberwasserkasten sicher kostenintensiver und schwerer aufzutreiben als eine Schachtel oder ein Rubicscube (geile Idee Hexa :D)
 

kofferfisch

Erfahrener Benutzer
Mein frisch aus Resten zusammengedrechstelten 3-Achs Gimbal hatte eben auf der Werkbank seinen ersten erfolgreichen Test.

Eine wirklich enorme Stabilitätsverbesserung mit der 3. Achse;)

Das Setup war bisher Super einfach zu machen, ich hatte mir GUI und Verdrahtung viel komplizierter vorgestellt.

Kennt jemand Bezugsquellen für ultraflexibles dünnes Servokabel?
 
Motoren? äähm, ja, klar.

nimm einfach 0,25er oder 0,14er LiFY (dünner würd ich nicht machen) und drill die drei Adern zusammen.

ach? hast kein LiFY da? welche Farben dürfen's denn sein ? :D
 
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was habt ihr für erfahrungen bzgl. der "acceleration compensation" im advanced Tab !? ich hab das problem das mein gimbal bei schnellen seitwärtsbewegungen die neutrallage nicht halten kann und immer der bewegung des kopters "nachfährt" !? verändern dieses wertes zeigt keine wirkung! auch power erhöhen und P bringt für dieses problem nichts !!??

danke und beste grüße
 

kofferfisch

Erfahrener Benutzer
Ähnliche Probleme hatte ich auch, bzw. immer noch leicht. Etwas geholfen hat eine nochmals sehr akkurat vorgenommen 6fach-Kalibrierung und Erhöhund des I-Werts.

Übrigens, heute war Erstflug bei stürmischem Wind mit 3-Achs-Stabilisierung (Alexmos); ich bin recht angetan;):

http://youtu.be/nLzD7MM6Jm0
 
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