Fragen zum Alex Mos BGC Board.

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Hallo Forum
Ich habe folgendes Problem mit meinen Alex Mos Boards.
Ich verwende den Colibri Gimbal mit 6 5208 Motoren und 2 Boards ( eine IMU für Pan und eine für Roll/Tilt )

Der Gimbal funktioniert hervorragend, außer wenn ich schnell geradeaus fliege und dabei 90 Grad zur Seite schwenke.
Dann wird der Horizont leider nicht gehalten.
6fach Kalibrierung habe ich mehrfach gemacht und auch diverse Settings ausprobiert.
Hat jemand ähnliche Probleme und eventuell sogar eine Lösung ?
LG. Jochen
 

kofferfisch

Erfahrener Benutzer
@Gil:
Danke , gern geschehen. Bevor ich die 3.Achse in Angriff genommen, hab ich selber ständig nach neuen Videos von 3Achs Lösungen gesucht...

@Jochen:

Mit 6x 5208 ist das ein recht dicker Brocken, stimmt's?

Das Horizont Kippen ist ein ständiges Thema und ich habe die letzten Grad Kippen bei Yaw mittlerweile hingenommen.
Vermutlich ist je nach Kameragewixht die Fliehkraft evtl doch zu groß.

Ansonsten Power und I nach oben.

Bei mir hat für die Kalibrierung letztlich eine gute Stativlibelle für Panoramaaufnahmen geholfen, vorher hatte ich immer die vermeintliche gerade Tischplatte oder Fensterbank genommen.

Gruß

Kofferfisch
 
Zuletzt bearbeitet:
1,9 kg. kommt hin. allerdings noch ohne Vibrationsdämpfung ,Videosender etc.
Ist schon ein dicker Brocken, liefert aber auch deutlich bessere Ergebnisse als mein anderer Gimbal ( Cinestar mit BL Update mit und 3 5208 Motoren)

Danke für deine Antwort Kofferfisch. Das wegkippen hatte ich mit dem AV 200 und den Radians im Griff. Blöd das das jetzt wieder losgeht.
Hat schon mal jemand das Carvec Glock getestet ?

LG. Jochen
 

Hammer

Erfahrener Benutzer
Moin Jochen,

Gegenfrage: Welche Cam ist beim Fliegen in Deinem Gimbal?
Mit wieviel S ( Lipo ) betreibst Du den Gimbal?

Vermutung: Die Rollachse ist bei so einem Flugmanöver evtl. schlichtweg überlastet
wenn die Cam zu schwer ist oder Du musst an den PID-Werten spielen.

Aber frag doch am einfachsten den Dieter direkt, der hilft Dir doch sicher auch sofort
weiter.

Servus
Uwe
 

kofferfisch

Erfahrener Benutzer
Es soll wohl eine aktualisierte Version kommen, die die ANbindung der dritten Achse erleichtert. Einfach mal bei support@flyduino nachfragen, normalerweise bekommst du eine kompetente Auskunft.
 

fritz99

Erfahrener Benutzer
Hallo !

Bei mir funktioniert Alles super bis auf eine Sache :

Wenn ich das gimbal drehe um die Z Achse, bleibt der Horizont nicht dort wo er sein soll.
Die Kamera neigt sich während der Drehung etwas nach Oben oder in der anderen Richtung nach Unten.
Mit welchem Parameter kann ich das korrigieren ?
Danke für die Hilfe.

Fritz
 
hallo Fritz

ich bin mir zwar nicht 100% sicher aber ich tippe darauf dass der sensor nicht sauber genug ausgerichtet wurde.
prüfe mal ob der sensor wirklich penibel ausgerichtet ist und nicht leicht verdreht montiert wurde.

könnte zur verbesserung beitragen, bei mir wars so...


ach ja, laut flyduino soll demnächst (evtl noch diese Woche) eine neuere Version des Controllers kommen...

lg Paul
 
ahhhrrrgg! ich könnte gerade kotzen! ich hab extra auf die lieferbarkeit vom alex mos bei flydu gewartet, nu isses da und die dritte achse is nich mehr zu haben! das is doch scheiße! :/
 

kofferfisch

Erfahrener Benutzer
Aber die Hauptplatine V2 ist soeben wieder drin. Soll laut Beschreibung erstmal eine kleine Charge sein, also schnell zuschlagen...

Das Board für die dritte Achse kann jetzt direkt aufgelötet/gesteckt werden.
 

kinderkram

Erfahrener Benutzer

oergybln

Erfahrener Benutzer
Tach auch,

hatte heute frei und wollte das Wetter zum fliegen nutzen, jdeoch hatte mir mein Gimbal/Alexmos einen STrich durch die Rechnung gemacht. Nun ist es 21 h und ich fummele noch immer rum. Ich bekomme die Nickachse nicht in den Griff. Pulsieren bzw. leichtes Schaukeln bringt mich zur Verzweiflung. Ich habe nun, so denke ich, alles durch und bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin der Meinung das meine Nickachse im balanciert ist aber wenn ich die Kamera nachträglich korrigiere wird das nicken mal besser mal schlechter!?

Kurzvideo ohne qualitativen Anspruch... :):

http://www.vidup.de/v/089Uu/

Danke für Tips
 

loops

Erfahrener Benutzer
Ich habe heute den neuen AM-Controller erhalten. Das Layout hat sich gegenüber der V1 wesentlich geändert bzw. wurde erweitert (Anschluß 3. Motor, 2 Steckerleisten für IMU bzw. Zusatzboard (?). Leider wurde keine Doku mitgeliefert und im I-Net habe ich nichts zum neuen Board gefunden. Die im flyduino-shop aufgeführten Links beziehen sich inhaltlich auf Rev 1 des Controllers. Hat jemand eine Info oder einen Link auf das Manual der Rev. 2?

Hier ein Bild von Rev. 2

img018.jpg

Gruss Achim
 
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loops

Erfahrener Benutzer
Danke! Das habe ich gesucht.
Ich war zu schnell: Das Diagramm bezieht sich anscheinend auf Rev. 3.
Ich habe dein Bild von Rev. 2 oben reingestellt.

Das Zusatzboard für die 3. Achse habe ich ebenfalls. Es stellt sich mir die Frage, wo ich den 3. Motor (ZUsatzboard oder Controller) anschließe und wie verbinde ich das Zusatzboard mit dem Controller. Das mir vorliegende Verbindngs-Diagramm bezieht sich auf Rev. 1.

Gruss Achim
 
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FPV1

Banggood

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