GoPro 3 Tarot 2-Achs-Brushlessgimbal

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joe2000

Erfahrener Benutzer
Da der Fehler nicht bei den Motoren zu suchen ist befürchte ich dass es wohl am Controller liegt. Bei mir ist der Fehler direkt nach einer crashlandung aufgetreten.. Vielleicht hat es die Gyros oder den Motorcontroller erwischt...
Ich werde wohl mal in den sauren Apfel beissen und einen neuen für 33,69€ bestellen....
 
Hi Joe,
versuch es doch einmal mit meinen Einstellungen:




Was mir ein wenig komisch vorkommt, ist dein RC mode. Ist der richtig?
Und versuch esmal im Stick Position Mode!
 
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joe2000

Erfahrener Benutzer
Jetzt wo du es sagst kommt der mir selber komisch vor... ich stelle mit der Fernbedienung die Position per drehregler direkt ein, aber stick rate ist doch glaub ich eine konstante bewegung wenn man einen schalter bedient...

Da werde ich gleich mal nachschauen wenn ich zu hause bin.. Ich werde berichten :)
 
Bei mir wird Pitch über die Naza gesteuert. Stick Position Mode = je nach dem wieweit du den Drehpoti drehst, desto weiter folgt Pitch - will heißen, die Kamera folgt exakt der Stellungen des Drehpotis. Wenn du den Gimbal direkt an den an den Empfänger anschließt, ist es das selbe. Stick Rate Mode ist nur bedingt zum Filmen geeignet!

Könnte sein, dass daher dein RC mode etwas anderes zeigt. Das habe ich noch nicht probiert, weil man dadurch einen Kanal verbraucht, der in der NAZA durch den S-Bus bereits vorgegeben ist (X1).

Wenn du auch NAZA fliegst und die Einstellungen brauchst, melde dich!
 

joe2000

Erfahrener Benutzer
Ich benutze eine APM und der Kanal für die Nickbewegung wird von der APM ausgegeben.
Denke aber dass die Einstellung rein kam als ich die Default Datei eingespielt habe. Ich befürchte mit meinem Problem wird das leider nichts zu tun haben :(
Ich tippe immer noch darauf dass mein "Absturz" die Gyros beschädigt haben, allerdings sieht die Lageerkennung in der Software korrekt aus..
 
Also - soweit meine Erfahrungen reichen, sind die Tarot Gimbals äußerst robust!
Oft gemachter Fehler ist, einfach die WRITE Taste nach der Einstellung zu drücken. Hast du aber sicherlich gemacht.

Kalibriere den Sensor nochmals auf 100% ebener Fläche. Wir haben sogar mit der Wasserwaage gearbeitet. Auch beim Kalibrieren. Nach x-Versuchen gings dann!
Verzage nicht, ich glaube nicht an einen defekten Sensor. (ev. nochmals Firmware aufspielen - hatten auch so einen Fall!)
Habe seit unseren Versuchen auch schon einen Ersatzgyro hier liegen. War unnötig ihn zu kaufen, wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat. Nimm dir Zeit und mach es präzise.

Wenn nach 10 Grad der Roll-Modus "spinnt", ist es entweder die Kalibrierung oder die Werte sind ganz einfach zu hoch/tief. Variiert auch von Gimbal zu Gimbal im 10er Bereich.

Also teste, teste und teste nochmals. Gib nicht auf! Es wird schon!
 

joe2000

Erfahrener Benutzer
Also das hat auch alles nicht geholfen.. Habe jetzt erst mal die eine Achse fest gesetzt damit ich wenigstens wieder FPV Flug machen kann ohne dass mir schlecht wird :)
Mal schauen ob der neue Controller was bringen wird....
 
Schade ...
 
HILFEE! 3 mal GRÜN und tot..

HALLO DRINGEND!!!
Ich habe seit gestern das Tarot Gimbal und habe es Fertig aufgebaut und es hat auch funktioniert. Der einzige Fehler war, das Wenn ich es zur Seite gelehnt hab nach links oder rechts dann hat es angefangen rumzuwackeln. also habe ich im internet geguckt und die meinten alle man solle Motoren Treiber und Alles auf den neusten stand bringen.. 1.5 ich habe dann an den PC angeschlossen und versucht draufzuspielen es hat auch angezeigt das es installiert wäre usw. ich habe getrennt und wollte es anmachen ... sobald ich den Akku angeschlossen hab blinkt es 3 mal grün.. kein gelb und dann blau sondern drei mal GRÜN und dann nichtehr.. es reagiert nichtmehr .. es lässt sich auch nicht an den pc anschließen weil es nichtmalmehr angeht.. Ich brauche dringend eure Hilfe.. ich hab echt ne weile drauf gespart mit meinen 16 Jahren ..
 
Ja das kann vllt passiert sein.. in nem video hast jm so gemacht aber vielleicht hab ich mich auch vertan.. kann ich das Board irgendwie resetten? oder ist es noch zu retten? Oder muss ich mir ein neues kaufen :-(
 

joe2000

Erfahrener Benutzer
Ja das kann vllt passiert sein.. in nem video hast jm so gemacht aber vielleicht hab ich mich auch vertan.. kann ich das Board irgendwie resetten? oder ist es noch zu retten? Oder muss ich mir ein neues kaufen :-(
Also ich kann mich grob dran erinnern dass ich damit auch irgendwie Probleme hatte und die ports vertauscht hatte..
Konnte das aber Irgendwie retten.
Aber frag mich nicht mehr wie, ging irgendwie plötzlich wieder :)
Leider habe ich jetzt ganz andere Probleme damit :'(
 
Schieb einfach das 1.5 update noch einmal drüber. Dieses mal aber am jeweils richtigen Port.

Ich hatte ein ähnliches Problem, konnte es aber dennoch beheben. Und zwar habe ich zuerst das Update an der Motorseite gemacht. Hierbei bei mir wichtig gewesen: ich habe es direkt zwei mal hintereinander geflasht.

Danach habe ich zweimal hintereinander die Controllerseite mit der 1.5 FW geflasht. Danach lief mein Tarot wieder.

Versuch es einfach mal. Schaden kann es nicht.
 

flatpro

Citius, altius, fortius
Ok, ich hab es gerade selbst herausgefunden...

Wie beim herkömmlichen Anschluss über PPM gibt es auch beim einer Verbindung über den S-Bus einen Kanal mit dem man zwischen Stick Mode und Position Mode umschalten kann.
Bei mir ist der Tilt auf Kanal 2 gelegt und der Umschalter zwischen Stick/Position ist auf Kanal 5.
Also auf Kanal 5 einfach dauer negativ Ausschlag und schon hab ich nur noch Position-Mode.
Auf des Rätsels Lösung hat mich ein Video auf Youtube gebracht.

lg Steffen
Warum dieser umweg ? wenn man in der Software Position Mod wählt brauch man nur das Rote Kabel nehmen und auf einen Dreh poti zu legen klappt wunderbar.Schwarz / weiss habe ich gar nicht belegt (weiss aber nicht warum man da Masse nochmal extra legen soll, kann ja mal ein E spezi was zu sagen.
 

Atarix777

Erfahrener Benutzer
Hallo, ich mir mir in der zwischenzeit das Tarot zugelegt und es gerade unter den Copter geschraubt...

Nur habe ich nun ein Problem. Alles funktioniert super wie es soll solange der Controller mit dem PC verbunden ist. Sobald ich aber das USB Kabel trenne, macht der Gimbal was er will und regiert nicht mehr auf die Eingabe der Funke.

Habt ihr eine Idee?

Ach ja, habe nur Tilt und Mode verbunden, habe nur noch 2 Channel frei.
 

Atarix777

Erfahrener Benutzer
So, kurzes Update... Habe in der zwischenzeit rausgefunden woran es lag - vielleicht wird es jemanden eine Hilfe sein, der mal in die Gleiche Lage kommt... 3 Stunden gefummel und dann war es sowas logisches... Also...

Ich hatte den Gimbal zum testen an einen 3S Lipo gehangen, den Copter wiederum an seinen 4S Lipo (die RX bekommt den Saft vom 4S Lipo).

Damit der Copter "gesichert" war, hing die Naza V2 mit dem USB Kabel am Computer. Der Gimbal war auch per USB Kabel mit dem Computer verbunden um diesen Einzustellen.

Dadurch das beide USB Kabel am PC hingen, war also die "Masse" gegeben, wenn ich allerdings das USB Kabel des Gimbals absteckte, war keine Masse mehr zwischen der RX und diesem mehr da, also war nur noch das Signal Kabel verbunden und so gehts natuerlich nicht.

Da wollte ich - um Zeit zu sparen, erst alles vorm verkabeln unverloetet testen, und dann hat es mich den halben Tag gekostet...

Aber gut, bin froh das ich am Ende drauf gekommen bin was es war ;)
 

Jogijo

Erfahrener Benutzer
Ich suche einen Tarot BL Gimbal Controller, nur den Controller ohne Gimbal, hat vielleicht jemand auf einen anderen Controller umgerüstet und den originalen noch über?
 
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FPV1

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