soo, eben mal drei Akkus a 20min mit der 3.3 verflogen....also...getestet, (ich bin kein rumheizer..LOL)..funktioniert bisher tadellos! Keinerlei Einstellungen gemacht,StandartPID´s , fliegt super.
ALTHOLD steht wie angenagelt (evtl. spielt ja das LIDAR eine Rolle dabei), dann POSHOLD, einwandfrei, im MP konnte ich sehen das die Höhe exakt bei 20m gehalten wurde, kein rumgeeier, kein Zucken oder wegdriften. (muss dazusagen ich habe vorher nochmal Compass Kalli gemacht, war weit draußen auf einem Feld, weit weg von jeder Energieleitung und/oder Metall und Compass MOT dazu.
Danach RTL..kommt einwandfrei zurück, wartet einige Sekunden und landet dann butterweich. Hier macht sich das LIDAR doch bemerkbar. Hatte zwar noch nen kleinen Hüpfer beim Aufsetzen, aber das geht bestimmt irgendwie abzustellen.
Alles in Allem...super. Werde ich auf jeden Fall draufbehalten. Morgen ist dann AUTOTUNE drann (wenn kein Wind geht), achso und ja, das Gimbal geht nicht über die FC (AUAV) ich kriegs einfach nicht hin. Werde das Pitch jetzt direkt an den Empfänger Kanal 6 anschließen. Kein Bock mich hier zu verbrauchen. Das Storm32 müsste ja nun auch endlich eintrudeln, dann hoffe ich mal das ich über I2C oder SBUS draufgehen kann. (evtl. hänge ich heute Abend nochmal den OSZI dran und schau was an den AUX rauskommt.)
Alles in Allem, der AUAV, mit der RC3.3 , LIDAR und großen Akku fliegt sich super!