War heute mal am Tag in der Luft mit dem Teil ;-)
Mit 6S Flog er ganz okay, die Gains muss ich aber so oder so noch gut anpassen, die Höhe hält er nicht so wirklich sauber und auch sonst ist es noch etwas eine wacklige Angelegenheit.
Kamera war Montiert, noch ohne Wlan Downlink -> habe mich einfach mit der Cam selber Connected.
Die Verbindung stand in 5m Entfernung zwar noch, wurde aber so stark gestört, dass das Livebild nur noch als Standbild anzusehen war aber egal zum steuern hat es gereicht.
Fotos sehen soweit gut bzw. scharf aus bei Tageslicht, das ist schon mal super ;-)
Videos haben kein Jello aber dafür zittert das ganze Bild. Entweder sind die Dämpfer zu weich, so dass nun einfach die Kamera schwingt oder aber ich habe da noch ein Problem mit den Gains (gut möglich) oder aber doch Vibrationen. Video ist mir aber so gesehen auch ziemlich egal, allerdings steht ein stabiles Videobild auch dafür, dass Fotos sicher scharf werden.
Es fehlt nun nur noch an dem 5Ghz Downlink sowie dem Servogimbal... Habe da schon mal was angefangen zu zeichnen was ich dan 3D Drucken werde, aber noch bin ich nicht wirklich weit ;-)
Akku: Der Akku war leider nicht voll, ich habe mit ihm schon die Tests in der Werkstatt sowie erste kurze Flüge in der Nacht ohne Kamera durchgeführt und zudem lag er die letzten Nächte in der Kälte im Auto.
Dennoch waren 19Minuten drinn, bis die erste Zelle bei 3.5V war. Die anderen waren alle noch weit über 3.58V und gestartet bin ich bei (Last) 3.6V (niedrigste Zelle) somit sollten 25min schätze ich mal locker drin liegen und das würde mir längstens reichen
Motoren: Wurden etwas warm, allerdings noch lange nicht kritisch ;-)
Ein Motor läuft zum teil ziemlich ruckelnd an, hat ev. jemand eine idee was das ist? Settings auf den BLHeli Reglern sollte 1:1 gleich sein... Ich habe aber bei der Naza das Motorenverhalten bei 0Gas von "Recommend" zu "Low" geändert, da der Copter sonst schon fast abhebt... Ev. ist das wieder herum etwas zu tief?`