Boris-Flight - QuoVadis ... Erfahrungen mit der Beta von CleanFlight 1.10

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Mayk

Erfahrener Benutzer
Acro wenn es nicht klappt kannst du gerne vorbeikommen wir testen das dann zusammen. Ist ja nicht ganz so weit für dich nur schöneres Wetter wäre Klasse..
 

Mayk

Erfahrener Benutzer
wenn das damit geht kommt das RC Signal nicht bei den ESCs an. CF macht ja nichts anderes als die RC Anlage zu simulieren. Evtl. was vertauscht im RC-Setup?

Ach ja gerade noch Hobbywing X-Rotor 20A getestet mit ihrer eigenen nicht BlHeli Software und geht auch ohne Probleme.

Es mag sein das es ESCs gibt die evtl. mit der Geschwindigkeit der Änderungen des RC Signals im Betrieb ihre Probleme haben aber grundsätzlich muss es gehen.
 

Alveran

Erfahrener Benutzer
Jungs ... die BLHeli 14.xx müsst ihr nur flashen wenn ihr die Regler mit OneSho125 ansteuert ... über normale PWM geht jeder Regler (50-500Hz)
 

Mayk

Erfahrener Benutzer
Blödsinn. Klar wenn man Oneshot nutzen kann sollte man es machen aber das merken von 100 Leuten evtl. 10 die anderen bekommen davon nichts mit. Wer "normal" durch die Gegend ballert kommt auch mit normalen ESCs ohne OneShot aus. Es muss nicht immer das High End Produkt sein obwohl ich auch eher auf Kiss Regler stehe wie auf andere und mir mittlerweile auch wohl nichts anderes mehr kaufen würde. Meine Afro Slim ESC mit BlHeli und OnsShot laufen in einem (Namen vergessen) Frame an 1806er X-Motoren wie ein Sack nüsse. Extrem hart und irgendwie komisch. Dachte erst das die Lager der Motoren kaputt sind aber mit Kiss12A wurde es dann deutlich besser. Von daher ist BlHeli auch nicht immer das gelbe vom Ei.
 
C

Celeritas

Gast
Blödsinn. Klar wenn man Oneshot nutzen kann sollte man es machen aber das merken von 100 Leuten evtl. 10 die anderen bekommen davon nichts mit. Wer "normal" durch die Gegend ballert kommt auch mit normalen ESCs ohne OneShot aus.
Diese 90% brauchen dann aber auch kein Betaflight sondern sollten lieber erst mal fliegen lernen, bevor sie sich Bleeding Edge Betaversionen von einer Firmware auf ihren Kampfschweber packen. Jeden Tag muss ich mich auf RCGroups durch 25 verdammte Seiten des Betaflight Threads quälen, weil irgendwelche Spezialisten dort dumme Fragen stellen, die eigentlich absolutes Basiswissen darstellen.
 

acromaster2013

Erfahrener Benutzer
Hab mal was probiert :GPS Zeilen aus der cleanflight in die Beta einkopiert (möchte gerne GPS für Minimosd) gesaved =das funktioniert so einfach nicht.Speicher voll? Bekommt das jemand hin?
 

Mayk

Erfahrener Benutzer
ob das in der Beta überhaupt funktioniert?

Die 90% haben mit Beta auch ein besseres Flugverhalten (ich fand das damals schon der Hammer von CF auf Beta) nur ich gebe dir recht das man sich schon die Arbeit machen muss und sich mit der Materie zu beschäftigen. Wenn man nur mal schnell eine Software will zum rumdödeln und möglichst keine Arbeit reinstecken will ist CF die bessere Wahl.

Obwohl ich bei all meinen Coptern (bis auf die 3D) eigentlich kaum was ändern musste. Beta drauf, Setup machen, Luxfloat und die Modes aktivieren und dann gings auch schon los. Der 3D Mode ist etwas aufwendiger vor allem wenn man sonst die Nanowii mit der "Spezial" Software fliegt das ist mehr als einfach.

Muss halt jeder selber probieren und vor allem testen. Der Copter auf dem Bilder von mir ist für nichts andere da als zum testen von neuen Sachen.
 

Mayk

Erfahrener Benutzer
Moin,

sag mal hat einer schon erfolgreich die GTune Werte gespeichert? Bei mir ändert sich nichts. Egal wie ich es mache. Entweder habe ich schon Klasse PIDs (was ich nicht glaube) oder aber er speichert es nicht ab.

Fliege mit Gtunes ON, lande, Disarme, schalte Gtunes aus, an und wieder aus und dann Spannung ab. Habe auch schon versucht nur GTunes aus aber ist das gleiche. Im Netz findet man irgendwie ´nicht viel bis auf ein Video.
 

Arakon

Erfahrener Benutzer
Wenn du ganz sicher sein willst, dass sie gespeichert werden, disarm, dann ins OSD oder PC/Handy und da schauen, ob die Werte sich geändert haben. Wenn ja, dort nochmal speichern. Geht wohl bei manchen und anderen nicht.
 

acromaster2013

Erfahrener Benutzer
So weit ich weiß machst du das so richtig,habe es so noch nicht getestet. Ich habe den copter gelandet, entarmt, dann Rechner angeklemmt und auf speichern, fertig.
--Gtune im Acro Mode fliegen, möglichst keine Stick eingaben, paar mal nach oben jagen, paar mal drehen/fertig. So hab ich das gemacht,/Yaw Werte wurden verändert - -
 
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Mayk

Erfahrener Benutzer
Ok dann versuch ich das mal mit PC bzw. schließ mal ein BT Modul an. Geflogen habe ich es wie im Video Vollgas hoch runter ein paar Rollen Flips schweben im Downwash usw. Ich meinte auch das er am ende ruhiger lag vor allem beim sinken (war vorher auch OK). Wollte es hauptsächlich testen da ich auf 2.20 gewechselt bin und mit den vorher funktionierenden PID heiße Motoren bekommen habe. Das Ding hat beim Schweben irgendwie eigenartig die Motoren summen lassen. Hab dann D deutlich zurückgenommen und es war fast weg. Jetzt mit dem Gtune wäre es halt witzig zu sehen ob er die schnell wieder soweit erhöht das es gerade eben nicht wieder dieses summen gibt. Würde Arbeit sparen :)))
 
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FPV1

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