rofl, da hauts wem den wiener raus
Ups erwischt, verpetzt du mich jetzt beim Admin?
Update: nachdem das Wetter besser wird gehts auch draußen wieder voran.
Heute stand am Plan Alexmos Gimbal mit den Flyduino Motoren verheiraten! "ur wichtig"
Und noch viel interessanter: wie sieht der Motor-LOG aus wenn ich 4s - 3Kg - und ein Wackelgewicht unten dran fliege.
denn erst wenns wackelig wird offenbaren sich Fehler in den PID´s und der Motor-Mischer-Tabelle.
Aber ich muß sagen Max hat ganze Arbeit geleistet und top Mischerwerte aus dem L1-Tool errechnet.
Im Video sieht man schön wie gleichmäßig die Motoren belastet werden und wie er mit 500g extra an einer Seite locker fertig wird.
Laut LOG hab ich nochmal für etwa 500g Luft nach oben bevor es eng wird mit den kleinen Tigers.
[video=youtube_share;3dbMctcOIP8]http://youtu.be/3dbMctcOIP8[/video]
Nächster Punkt sind die Navigation PID´s, dafür muß ich aber auf´s freie Feld, das geht nicht im Vorgarten.