Ich hatte im April einen Absturz mit meinem E-Segler (Schaumwaffel Phoenix 2000).
Gleich nach Handstart mit laufendem Motor stieg er nicht mehr weiter und hat auch nicht mehr reagiert.
Das war mein zweiter Flugtag mit OpenTX. Davor hatte ich paar problemlose Flüge. Nach der Reparatur bin ich auch noch einmal damit geflogen.
Ich hatte zuvor schon Telemetrieverluste ("Sensor Lost"?) aber keine Steuerausfälle.
Die Telemetrieprobleme habe ich auf den Eigenbau des Sensors geschoben.
Sender: "alte" X9D (XJT_LBT_build151223.frk) mit OpenTX 2.2.3 (ae5ac05b) v218
RX: S8R 8 (Gyro-Funktionen deaktiviert)
openXSensor mit GPS, Vario (GY86), Spannungsmessung (3S) (nach Vorbild Besenstil openXsensor)
Für den Einstieg waren mir das zu viele Baustellen, deshalb habe ich das nicht weiter verfolgt.
Vielleicht passt das zum Thema?
Gleich nach Handstart mit laufendem Motor stieg er nicht mehr weiter und hat auch nicht mehr reagiert.
Das war mein zweiter Flugtag mit OpenTX. Davor hatte ich paar problemlose Flüge. Nach der Reparatur bin ich auch noch einmal damit geflogen.
Ich hatte zuvor schon Telemetrieverluste ("Sensor Lost"?) aber keine Steuerausfälle.
Die Telemetrieprobleme habe ich auf den Eigenbau des Sensors geschoben.
Sender: "alte" X9D (XJT_LBT_build151223.frk) mit OpenTX 2.2.3 (ae5ac05b) v218
RX: S8R 8 (Gyro-Funktionen deaktiviert)
openXSensor mit GPS, Vario (GY86), Spannungsmessung (3S) (nach Vorbild Besenstil openXsensor)
Für den Einstieg waren mir das zu viele Baustellen, deshalb habe ich das nicht weiter verfolgt.
Vielleicht passt das zum Thema?
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