WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News

t-mo

Neuer Benutzer
Ja trotzdem hast du aber massig I²C Fehler auf dem Bus, wo die herkommen wissen wir ja noch nicht (hast du z.B. die Leitung UPULLUP auf dem BMA mit 5V verbunden?). Jede weitere Komponente macht das System halt komplexer...
 
alles klar t-mo

ich habe jetzt Bilder gemacht - vom BMA und wie er rangestöpselt ist.
Den habe ich jetzt aber mal abgemacht um auf deinen Rat zuhören. Es ist danach immernoch das selbe Bild im GUI. Ich dachte immer der ACC wenn der grün ist soll das der BMA sein....

Das was ich da geschrieben habe, ist schrott. Jetzt kommt was schönes.

BMA ist ab und im Code deaktiviert und jetzt passt alles, keine Errors mehr ;) danke t-mo.

aber dann kommen wir jetzt zum Übeltäter! dem BMA020. Ich habe ihn so verlötet wie es hier im Tutorial steht bei der Bauanleitung für den Wiicopter


Ergänzung: Die I2C errors kommen doch noch, aber ganz anders als vorher. Gehe aber davon aus das sich da ab und zu kabel noch berühren. Das wird ja aber dann gefixt wenn alles passt.

Also Problem ist nur noch der BMA

edit: habe jetzt rausgefunden das ohne den BMA die Fehler dann auftreten wenn die Voltzahl im GUI steigt. Normaler Betrieb ist bei 0,1 und wenn die errors kommen dann liegt es bei 3,5V
 

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Zuletzt bearbeitet:
Also erstens möchte ich anbringen, das ich wirklich nicht die besten Lötskills besitze. Das war das erste mal nach einer seeeehr langen Zeit das ich es gemacht habe, aber nur weil die Isolierung ein bisschen angesenkt ist, ist die Platine davon noch in Ordnung (eigentlich).

Und ich habe es wirklich so gemacht wie es in der Anleitung beschrieben ist, ich habe mich da komplett dran gehalten.

aber vielleicht hilft mir ein Rat von euch weiter wie man das BMA an das Parisboard anschließt. also welche Pins mit welchen verbunden werden müssen.

Gruß ChilloutNobody
 

heckmic

Erfahrener Benutzer
Also, ich sehe eine Verbindung zu "enabled" - das ist falsch. Ausserdem Kurzschlussgefahr bei deinen Kabeln. Abisoliert, aber viel zu weit... Eben nicht, wie beschrieben ;)
schau mal hier.
Ich empfehle auch Lackdraht statt Kabel. Nicht so dick, viel schöner. Bei deinem hilft nur: alles abmachen, runter mit dem Lötzinn und vernünftig verarbeiten. Wenn du das nicht hinbekommst, kann ich natürlich helfen.
 
Zuletzt bearbeitet:

t-mo

Neuer Benutzer
Und ich habe es wirklich so gemacht wie es in der Anleitung beschrieben ist, ich habe mich da komplett dran gehalten.
Von welcher Anleitung sprichst du denn? Ich hab noch keine gesehen, wo ENABLE und INT verbunden waren!? Eigentlich sollten UPULLUP und 5V verbunden sein, ich würde aber auch das erst mal weglassen und gucken ob es ohne die Leitung geht (bei mir ist es so). So wie in der Beschreibung von BlueAngel (http://fpv-community.de/showthread.php?2558) nur halt ohne die angesprochene Verbindung.
 

kalle123

Jugend forscht ....
@ChilloutNobody

Also das sieht schon sehr mäßig aus. :(

Kann aber auch am falschen Werkzeug (sprich Lötgerät) liegen.

Löten kann man üben und beim Gerät sollte man halt etwas investieren.

cu KH
 
Hallo Leute!

Ganz ruig... man kann doch mal was falsch machen oder? ist doch alles halb so schlimm.

Ich werde jetzt erstmal mit ein paar Missverständnissen aufräumen wenn mir das gestattet sein darf.

Als erstes möchte ich mich entschuldigen und sagen das der Fehler scheinbar darin lag das ich UIN und INT verbunden habe. Da saß wohl meine Brille nicht richtig.
@ t-mo genau diese Anleitung meinte ich. sorry das ich keine Quelle eingefügt habe.

Die Verbindung von Enable irgendwo hin existiert nicht, da ist nur etwas Lötzin in dem Loch. Ich weiß die Bilder sind nicht die besten.

@ heckmic das mit dem Draht nehme ich mir zu Herzen. Danke für das Angebot, aber schließlich sind wir hier am basteln und da gehören kleine Fehler auch dazu. Deshalb werde ich das weiterhin noch alleine probieren ;)

Es kann schon sein das mir die richtigen Geräte fehlen, aber es ist ja auch ein Hobby und kein Beruf :)

@ kalle123 Zum Lötkolben kann ich nur sagen : Ich denke ich hab schon gut investiert, vorher hatte ich einen für 20 € von Conrad. Der ist mir genau in der Mitte auseinander gebrochen als ich einen Schalter löten wollte. Die station die ich jetzt habe sollte gut genug sein.

Ich möchte mich trotzdem nochmal für die intensive Hilfe bedanken. :)

Gruß ChilloutNobody
 
Ihr habt mir geholfen.. darum gehts doch ;)

Lösung meines Problems: Scheinbar ist der BMA kaputt.. werde mir einen neuen bestellen und dann vielleicht nochmal hier reinschreiben ob es funktioniert oder nicht.
 
Habe gerade das gleiche Problem, ich konnte dem BMA heute kurz ein Signal abgewinnen, dass aber mehr als wild war und nach dem Kallibrieren war er tot, mit dem Unterschied das ACC zwar grün ist aber er mal auf On und mal auf OFF steht. Ich werde die Lötstellen zwar nochmal alle durchgehen, aber ein neuer ist bereits unterwegs. Übrigens vielen Dank für die vielen Tipps auch wenn sie nicht direkt an mich gerichtet waren... ^^

Wobei das eigentliche Problem darin besteht, dass ich zwar im GUI Eingangssignale angezeigt bekomme aber keine Ansteuerung der Motoren. Macht es da Sinn das ganze ohne den möglicherweise defekten/schlecht eingebauten BMA zu testen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe mal so eine Frage und zwar bau ich mir gerade einen Quadrocoppter und benutze als Sensor "MPU6050 Break Out onboard 3.3V reg" von flyduino und deren Board "MWC Board matt black v2". Sehe ich das richtig, dass ich den Sensor direckt an die 5v anschließen kann???Und auf der Rückseite des Boardes sind ja die möglichen Lötbrücken für Pullups anzubringen, muss ich da dann keine löten???Und kann mir noch irgendwer erklären wofür Pullups genau gut sind??Und welche Modifikationen muss ich im Code machen wenn ich mein Sensor benutze?

So das wärs :p

Simon
 
Also das MPU Breakout von Paul hat einen LLC drauf, kann also direkt an 5V betrieben werden.

Einschalten musst du den im Sketch unter Config.h. Wenn du die Pullups aufm MPU nutzt, musst du im Sketch die internen auskommentieren.
 
Ich bin es wieder.

Hab den neuen BMA gerade rangemacht.. ohne die letzten fehler. habe mich diesesmal vom Anschließen an diesem Bericht orientiert.
http://fpv-community.de/showthread.php?4610-Wii-QuadroCopter-Paris-v4-0-BMA020/page2

Dabei habe ich aber die eine Brücke zwischen UIN und Pullup weggelassen.

aber siehe da.. es funzt immernoch nicht.

Weder mit der 1.9 noch mit der 2.0 Version. Den WMP alleine zeigt er jetzt perfekt an. Aber sobald ich den BMA dazu schalte, gibt es massenhaft I2C Fehler..

Sollte ich vielleicht mal eine Verbidnung lösen? Vielleicht die zwischen SCL und SCK und gucken wie es dann läuft? bzw. den BMA abmachen vom Paris board, ihn im Code aktiviert lassen und gucken ob es immernoch I2C errors gibt?

Habe jetzt die SCK und SDI verbindungen gelöst... kommen trotzdem noch I2C Errors
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey, baue gerade meinen ersten quad und wollte fragen ob es irgendwelche wichtigen unterschieder zwischen x und + stellung gibt, sodass man irgendeine als anfänger ambesten bevorzugen sollte??
 

t-mo

Neuer Benutzer
Ich bin es wieder.

Hab den neuen BMA gerade rangemacht.. ohne die letzten fehler. habe mich diesesmal vom Anschließen an diesem Bericht orientiert.
http://fpv-community.de/showthread.php?4610-Wii-QuadroCopter-Paris-v4-0-BMA020/page2

Dabei habe ich aber die eine Brücke zwischen UIN und Pullup weggelassen.

aber siehe da.. es funzt immernoch nicht.

Weder mit der 1.9 noch mit der 2.0 Version. Den WMP alleine zeigt er jetzt perfekt an. Aber sobald ich den BMA dazu schalte, gibt es massenhaft I2C Fehler..

Sollte ich vielleicht mal eine Verbidnung lösen? Vielleicht die zwischen SCL und SCK und gucken wie es dann läuft? bzw. den BMA abmachen vom Paris board, ihn im Code aktiviert lassen und gucken ob es immernoch I2C errors gibt?

Habe jetzt die SCK und SDI verbindungen gelöst... kommen trotzdem noch I2C Errors
Hast du im Sketch denn die internen Pullups deaktiviert?
 
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