Rabbit Flight Controller

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bubu10

Erfahrener Benutzer
Hi für mich geht es drum wollte das gps mal testen wie das mit dem gohome klappt und autolanding ,kann man eigentlich gohome und autolanding zusammen legen als eine funktion ?? also meine damit das er wenn ich den schalter umlege das erst zurück fliegt und dann landet habe es so in den videos geshen .

@ rolsch danke für info habe jetzt auch erstmal die 1.211 drauf gemacht und werde nachher mal testen ob das auch alles geht .

gruß rene
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Rene,
laut RCG kann man beides auf einen Kanal legen, habe es selbst aber noch nicht ausprobiert,. fliege mit der 1.212, habe damit aber noch keine Probleme gehabt, aber vielleicht war es die Software, als er mir abgehauen ist, werde es aber erst in Deutschland, auf freiem Feld, weiter testen, die 1.211 lief bei mir einwandfrei, habe dann aber trotzdem die1.212 installiert nutze aber nicht mehr das KKUSA Tool, mit der LF Gui habe ich keine Probleme mit dieser FW, habe auch schon mehrfach Settings geändert und es war hinterher alles OK, keine Probleme.
 
Kannst Du das jetzt noch einmal erklären, vielleicht Schritt für Schritt. Mei altes GPS Modul war wohl nicht mehr zu retten und da habe ich auf Deinen Rat hin das von Flyduino bestellt. Jetzt sitze ich hier, habe das GPS vor mir liegen und weiß nicht, wie es weiter gehen soll.:rolleyes:

wer nen FMP04 (Mediatek 3329) vom Flyduino Shop hat: dieses GPS funktioniert wunderbar an der Rabbit FC mit Baudrate: 38400 und Updaterade 5 oder 10 Hz.
Am Besten die Firmware mit der 10Hz Version neu flashen (in der r33 Details in der MWC R33 Doku von eosbandi)
und mit MiniGPS auf 38400 fest einstellen...

Position Hold und Coming Home einwandfrei...

jetzt such ich nur noch optimale Werte für Sonar und Baro mit der 1212 FW...
 
...die 1.211 lief bei mir einwandfrei, habe dann aber trotzdem die1.212 installiert nutze aber nicht mehr das KKUSA Tool, mit der LF Gui habe ich keine Probleme mit dieser FW, habe auch schon mehrfach Settings geändert und es war hinterher alles OK, keine Probleme.
Hallo Krasi,
hast du mal versucht die Settings mit dem LF Gui abzuspeichern und dann wieder zu laden?
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
ich werde erstmal die 1.211 testen wie alles klappt ,habe eben leider nur schweben testen können mit sonar und kompass ja und das klappt schon in der grund einstellung schon perfekt finde ich habe höhen von ca. 5 cm bis ca. 1m probiert und das klappte sehr gut den rest werde ich sehen wenn das wetter besser wird .
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hallo Krasi,
hast du mal versucht die Settings mit dem LF Gui abzuspeichern und dann wieder zu laden?
Hi rolsch,
speichern kann man sie, nur nicht zurück übertragen, so viel ich weiß, habe es auch noch nicht versucht, habe leider schon alles eingepackt, Mittwoch gehts für 4 Wochen zurück nach D. Drücke mal auf den Save Data Button, geht ein Fenster auf, steht drin das du saven kannst, aber nicht zurückübertragen, siehe :
 

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Krasi

Erfahrener Benutzer
Moin Rabbitgemeinde,
hat schon jemand das gelesen?

http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22294215&postcount=746

KKUSA macht das Rabbitboard ja richtig fertig, frage mich, was soll das denn jetzt heissen, evtl. ist er am Ende mit seiner GUI?
Bewundere ja, als Laie, seine bisherige Arbeit, aber was das jetzt soll, verstehe ich überhaupt nicht. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
Lese ich auch so aber regt sich ja auf das die hersteller nix wirklich rausrücken an software um das rabbit perfekt zu bekommen . So würde ich das sehen .
 
Hallo!

Mal eine ganz andere Frage:
Gibt es eine Richtung, in die das GPS Modul ausgerichtet sein muss, oder ist das völlig egal?

PS:
Ich habe auch wieder auf die FW 1.211 downgegradet.
Mit der 1.212 ließ sich der Copter plötzlich nicht mehr steuern. Alle Einstellungen waren weg, nur Probleme.
Jetzt funkt es wieder.
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
So Heute war Ich 3 Akkus Testen und muß sagen das Rabbit hat mich sehr begeistert nicht schlecht das ganze ,habe folgendes getestet.

Position halten = klappte von 10 mal 9 mal gut hat sich im radius von ca. 1-2 meter bewegt und trotz wind immer gleich geblieben ,und einmal hat er ein radius von knapp 10 meter im kreis keine ahnung warum ist nur einmal aufgetreten . Ich habe den copter auch mal mit der hand weggezogen und er ist selber zurück zum punkt geflogen .

Sonar mit Kompas zusammen von ca. 5 cm - 1 m klappt perfekt bei jedem maulwurfhügel steigt er und sinkt danach wieder in seine höhe ohne abzufallen ,und der kompas hält schön die richtung bei und ab einer höhe von ca 5m setzt der Baro ein der auch seine dienste gut macht ohne großes runter hoch einern .

Go Home klappt auch soweit habe ihn so ca. 20 m wegfliegen lassen und auf go home geschaltet er kamm auch schön zurück und schwebte in der höhe wie ich ihn hatte im radius von sagen wir mal 5 - 6 meter um den start punkt um her.

Autolanding klappt perfekt habe erstmal nur aus geringer höhe ausprobiert und bin dann weiter und weiter hoch gegangen und er macht die sache echt perfekt ,man kann ihn komplett steuern im autolanding mode falls er mal wo anders hin driftet wo er nicht hin soll . er sagt ziemlich schnell ab hatte schon angst der schlägt gleich auf und alles ist hin aber so ca. 50 - 60 cm vor dem boden fängt er ihn sehr gut ab geht ein stück hoch und tastet sich mit dem sonar langsam runter bis er steht und motoren gehen aus.

Ja und die anderen sachen wie carefree ,3d und was es da noch gibt interessieren mich nicht im moment .

Ich fliege noch Grundeinstellung und muß noch nach stellen er wobbelt ein wenig noch rum und mit der 1.211 version finde ich das das Rabbit Borad echt nicht schlecht ist als Alternative zu den anderen recht teueren FC die auf dem markt sind .

Gruß Rene
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
Neuer Baro ??? also meine platine sieht so aus wie die schon immer aussahen ,die mit der festgelöteten kleinen platine drauf in blau ist das gibt es schon eine neue ??.

Also meiner klappt schon sehr gut ob sonar oder baro an den reglern werde ich nicht mehr stellen klappen super ,man sollte nur ein schaustoff über den Baro Packen dann klappt der prima.

gruß Rene
 

bubu10

Erfahrener Benutzer
ah ok und was soll da besser dran sein ?? die sollen lieber mit der software weiter machen das sie die kleinen bugs von der letzten FW 1.1212 rausmachen anstatt einen neuen Baro reinzusetzten meiner meinung nach .Aber bin gesapannt was du berichten wirst wegen dem neuen Baro .

So jetzt geht es erstmal wieder raus zum testen ob mir noch welche macken auffallen bevor ich mit meinem FPV übungen weiter mache und ich muß das wobblen noch bissel nachstellen .

Gruß Rene
 
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